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某厂使用中频炉线圈涂料后的节能分析

发布时间:2020-03-03 00:20:02 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

某厂使用中频炉线圈耐高温了绝缘涂料后

的节能分析

作者: 吴工 182-1757-1296 某炼钢厂使用12吨中频感应电炉熔化钢水,由于现场工况较为恶劣,且电炉时常超负荷运行,结果发现线圈表面的绝缘漆脱落和碳化的现象比较严重,且线圈时常出现打火,偶尔出现匝间短路的情况,导致炉子的电耗相比同类电炉偏高,且熔化效率低下。 工厂组织工程师对现场情况进行仔细分析后,总结出以下几个原因:

1) 线圈的绝缘能力差,其表面使用的绝缘漆属于常规绝缘漆,由于电炉的使用工况比较恶劣, 现场发现绝缘漆的脱落和碳化现象严重,可能是由于如下的原因导致:

a) 炉役后期,炉内耐火材料变薄,辐射到线圈上的热量增加,线圈工作的环境温度变高,普通的绝缘漆没有耐高温的性能,易于被碳化。

b) 电炉在出钢时,钢渣飞溅到感应炉线圈上,线圈表面的绝缘漆被直接破坏。 c) 熔融的钢水从耐火材料的渗出,直接接触到线圈表面,立即将线圈表面的绝缘层破坏。且由于当前的绝缘漆没有耐高温的性能,不能对线圈起保护作用,渗出的高温钢水极易将线圈直接烫穿,线圈上深刻的伤痕也证明了这一点。

d) 线圈所处的环境气氛腐蚀性较强,普通的绝缘漆无法有效抗腐蚀,易于变质脱落,失去绝缘能力。

2) 工厂的金属粉尘比较严重,由于线圈表面失去绝缘能力,粉尘附着在线圈表面形成导体,导致线圈短路和打火现象严重。

3) 线圈的局部有冷却水渗漏现象,在线圈表面没有绝缘能力的情况下,导通线路,导致线圈打火。

因此,中频感应电炉熔化能力下降,电耗增高的主要原因可以归结为线圈表面的绝缘能力下降,不能有效防止匝间短路,线圈打火,电流泄漏等现象的发生。因此要提高电炉熔化能力,降低电耗和避免不必要的电能浪费,必须要重新处理线圈表面,使其具有良好的绝缘效果,并且能够耐高温,耐腐蚀,对线圈受高温冲击具有一定的保护作用。基于此,我们查阅了广泛的资料,并咨询了多家耐高温绝缘涂料的生产厂家,最后选定赛诺斯能源科技(上海)有限公司的感应电炉专用耐高温绝缘涂料 THERMAL S.C-L, THERMAL S.C是专用于感应炉线圈的耐高温绝缘涂料,分高温(1800℃)和低温(600℃)两个系列,THERMAL S.C-L属于低温系列,其高温下(﹤600℃)的绝缘表现非常优异,如果需要考虑钢水长时间渗漏对线圈的灼烧保护,可选THERMAL S.C-H系列,其最高温度可达1800℃。考虑到我厂的情况,钢水渗漏的情况很少发生,因此选择使用THERMAL S.C-L。 使用该涂料5个月后,我们对效果做了统计分析,效果如下:

 使用涂料前平均吨钢电耗(统计2个月): 832 度/吨  使用涂料后的平均吨钢电耗(统计5个月):719 度/吨。  节能效果:吨钢节电113度/吨,节能13%以上。

项目报告

基本信息

 中频炉熔化能力:12吨/炉

 主要入炉料:废钢50%,直接还原铁DRI 50%  使用涂料:耐高温涂料THERMAL S.C – L  应用区域:感应线圈

电耗对比分析(统计使用THERMAL S.C-L 后5个月数据)

 熔化钢水总计:12,100吨

 按之前的平均电耗测算的电耗共计:12,100 x 832 = 10067 兆瓦  使用涂料后的实际电耗共计:8700兆瓦  省电:1367 兆瓦

熔化效率分析:

平均熔化时间(使用涂料前):215分钟,即3小时35分 平均熔化时间(使用涂料后):189分钟,即3小时9分  节能时间:26分钟煤炉次,即熔化效率提高12%

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某厂使用中频炉线圈涂料后的节能分析
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