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神华蒙西甲醇厂双增双节

发布时间:2020-03-02 09:57:47 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

神华蒙西煤化股份有限公司甲醇厂

2012年甲醇厂双增双节

2012年8月3日

2012年甲醇厂双增双节工作总结

甲醇厂依照效益优先原则突出高产低耗,加强精细化管理,在提高产品产量、质量上下功夫增产增收,在细化日常管理中做好双节。我厂本着安全第一的原则,在保证甲醇系统各项工艺指标正常的情况下,最大限度降低产品水、电、蒸汽消耗,不断探索增产节约、增收节支的新方法、新思路,保证完成甲醇厂2012年双增双节计划,并为2013年双增双节计划找到新的突破口。

为了打好2012年双增双节攻坚战,我厂生产系统进一步强化设备、工艺操作管理,加强计划性检修和设备维护保养,力保甲醇系统长期安全、稳定运行。我厂主要从以下几方面做好双增双节工作:

一、制定合理的工艺操作指标,提高生产效率,增产量、增收入。

我厂制定合理的、可行的工艺操作指标,要求生产车间操作精细化、规范化,严格按工艺指标操作。

(1)、重点对转化工段出口气体成分制定合理的工艺指标,提高甲烷的转化率至95%以上,为合成甲醇提供优质新鲜气创造有利条件,提高合成塔反应率,增加产量。

(2)、合成车间严格控制合成塔压力,提高一氧化碳转化率从而提高甲醇合成率,保证一氧化碳转化率在45%以上,提高产量的同时又可以降低甲醇各项吨耗,节约生产成本,减少驰放气的排放降低对环境的污染及能源浪费。

(3)、精馏控制好三塔各项操作指标,在保证精甲醇产品质量的同

2 时,减少杂醇的产出提高甲醇的回收率,增产增效。

二、细化操作管理,强化设备管理,做好生产组织、协调,保证生产稳定,提高产量。

(1)、根据甲醇系统煤气处理负荷,每2000NM3/h一个梯度为每个岗位制定合理、可行的工艺指标,严格要求操作人员按工艺指标操作。生产部对指标数据实时监控,保证甲醇系统在不同的生产负荷都具有理想的生产条件,提高系统生产效率。

(2)、加强设备管理“以养代修”。每个设备管理、维护责任落实到人,由操作人员、维修人员、电仪人员共同对设备维护保养、定期巡检。完善设备点检制度,设备点检责任到人发现问题及时处理,使设备处于良好状态。延长设备使用寿命、保证设备运行的稳定性,有利于甲醇系统长期稳定运行,从而达到稳产、高产的目标。

(3)、甲醇生产原料为焦炉气,焦化二厂的生产情况直接影响甲醇系统生产,我厂高度重视与二厂的生产协调工作,做好我厂的生产组织工作。甲醇调度积极与二厂沟通,掌握煤气发生量、焦炉检修时间,及时调整甲醇系统生产负荷,做到系统生产 “安、稳、长、满、优”,保证甲醇系统的长期稳定运行,提高甲醇系统整体的生产效率。

(4)、严格管控甲醇系统各项生产工艺指标,特别加强了系统关键工艺指标的控制。为了给甲醇生产创造最优化的工艺条件,重新制定转化炉的操作温度、最佳的水汽比重新制定,既保证为合成提供最佳配比的新鲜气,又保证转化炉不燃烧过量的焦炉气,避免煤气的浪费,为高产创造先决条件。转化工段最佳水汽比保证了系统合理的生产负荷,又

3 防止了转化催化剂的析炭,延长了其使用寿命,间接降低了生产成本。此外,我厂又组织老专家、工艺能手讨论并制定了合成塔最佳操作温度、二合一循环气量,即实现了甲醇高产,又降低了甲醇顿耗,直接降低了生产成本及设备损耗。

三、改善生产工艺中设计的不足,技改实际生产中不合理项目,节能降耗。

(1)、我厂将合成放散水封进行技改,将水封溢流水由直接排放改至二厂放散水箱,合成水封上水由二厂放散水箱供水,这样合成水封每天可节约新鲜水5 t 。利用二厂水箱又实现了资源的有效利用,每年可为公司节约资金近1万元。

(2)、重点技改锅炉给水泵管道、电机,将两台锅炉给水泵电机更换为变频电机,实现了中控人员对给水泵的远程控制。给水泵由过去的工频电机更换为变频电机后又节约大量电能,正常生产每小时可节约电量57kwh,每月可累计节约电量41040kwh,间接创造经济效益2万余元。此项技改彻底解决了锅炉给水流量不稳、因给水泵故障无法及时发现、处理而导致全厂停产的严重问题,延长了锅炉给水泵及电机的使用寿命,有效的保证了甲醇厂生产安全、稳定。

(3)、利用

1、2月份气温低的特点,合成车间停焦炉气压缩机

一、二级蒸发冷水泵、脱盐水,每天可节约电力400kwh、脱盐水近100t,每月可节约资金近3万元。

(4)、甲醇厂转化工段新加了一个常温氧化锌槽,这样常温氧化锌槽可以实现一开一备,转化工段实现常温氧化锌脱硫剂更换甲醇系统不停

4 车、不减产,争取了更多的生产时间,每年可节约生产时间120小时,可直接创造经济效益200万元。

(5)、合成车间合成工段甲醇分离器分离效果差,造成循环气中带甲醇,进入合成塔后抑制甲醇合成反应影响甲醇产量,也造成一部分甲醇损失。我厂多方考察、取证,决定在合成甲醇分离器后加设水洗塔,分离循环气中夹带的甲醇,提高甲醇分离效率,消除其对甲醇合成的影响,有利于提高合成塔反应效率提高产量,仅此一项可直接创造经济效益500万元。

四、从源头抓提高甲醇产量,降低甲醇原材料吨耗,降低生产成本

(1)、我厂根据实际生产情况,多方讨论制定合理、可行的工艺指标,严格要求操作人员按工艺指标操作。同时,加强我厂员工业务素质的培训,提高其对系统的操作能力、应急处理能力。把影响生产成本的最主要因素控制好,即可大大提高生产效率,实现生产成本的降低。

(2)、甲醇生产原料为焦炉气,焦炉气的质量、发生量直接影响甲醇产量。我厂根据煤气质量、发生量,及时调整甲醇系统生产负荷,保证甲醇系统在不同的生产负荷都具有理想的生产条件,提高甲醇系统生产效率,增产增收。

(3)、安全是企业最重要的无形效益,我厂的生产性质决定了安全的重要性,厂领导对生产安全高度重视,自开工以来不断加大安全投入,不断提高员工安全意识、完善生产安全、改善员工工作环境、强化员工劳动防护。正是得力于对安全工作的高度重视,自开工以来从未发生重大人员伤亡事故,为公司创造了一笔无形的财富。

五、合理安排生产,节约催化剂、脱硫剂。

(1)、积极与二厂沟通,掌握煤气发生量、焦炉检修时间,及时调整甲醇系统生产负荷,保证甲醇系统的长期稳定运行,尽量减少开停车,提高我厂催化剂、脱硫剂使用效率,延长其使用寿命,降低消耗量,节约资金。

(2)、煤气中硫含量对甲醇系统影响较大,我厂根据煤气中硫含量的波动及时调整生产负荷,最大程度保护催化剂、脱硫剂,延长其使用寿命,降低消耗。

(3)、我厂制定了精脱硫过滤器、预脱硫槽、预加氢槽定期再生规定,定期对催化剂、脱硫剂蒸汽再生,保证其使用效果延长使用寿命。

(4)、各车间严格按照操作规程操作,做到系统不超温、不超压,保证催化剂、脱硫剂在工艺指标内运行,延长其使用寿命。

六、消除现场跑、冒、滴、漏,节约能源。

(1)、我厂一直严格控制现场跑、冒、滴、漏,此次又制定了严格的跑、冒、滴、漏管控措施及相应的考核办法,加强现场跑、冒、滴、漏管控。

(2)、我厂严格管控现场蒸汽排放,除冬季防冻外严禁蒸汽外排,减少蒸汽浪费。此外,我厂还加强焦炉气压缩机导淋排放煤气回收充分、合理利用,杜绝煤气外排,降低环境污染。

(3)、严格管控我厂各个蒸发冷脱盐水排放,除冬季防冻外严禁软水外排,降低消耗,节约软水。

七、节约油品,物尽其用

6 (1)、甲醇厂大型运转设备油品消耗量大,我厂以此为突破口,将油品充分、循环利用落到实处。我厂拥有精细滤油机,化验室定期化验油品品质,维修依据化验数据定期过滤大型运转设备润滑油,延长润滑油使用寿命,降低油品消耗。

(2)、油品循环使用,做到物尽其用。对报废的润滑油经滤油器多次过滤后,用于泵体、非关键部位的润滑,对再次报废的油品我厂又用于阀门、螺栓及其他零件的润滑、防腐。

八、从点滴做起,做好节约节支。

节约节支从点滴做起,我厂对厂区照明、办公、生活用水、用电都制定了严格的制度。厂区照明做到根据季节调整开关时间按时开关,办公、生活用水、用电做到无人时关闭电器水源、电源。部门之间文件发放、传递尽量用电子版,减少打印纸的浪费,打印纸张尽量重复利用,节约用纸,多种措施并举,降低办公费用。

神华蒙西甲醇厂 二〇一二年八月三日

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