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质量管理工作总结

发布时间:2020-03-03 12:09:34 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

进入2009年以来,我们技术组在大队党委的领导下,积极探索实施油管(杆)分矿区、分年限等寿命管理,认真抓好油管(杆)的修复管理工作,认真配合采油厂开展的作业管理上水平活动,狠抓现场施工标准化,不断规范井架转立和油管杆转运管理,进一步提升产品质量、工作质量、服务质量,落实质量责任,有效消除了质量隐患,取得了很大成效。下面将主要工作开展情况做简要汇报:

1、09年项目组的主要工作完成情况

1、质量控制指标对比分析

09年采油厂给我大队下达的质量控制指标为:油管修复合格率≥80%,抽油杆修复合格率≥70%,井下工具出厂合格率100%,新管杆及井下工具入库每批次抽检率1%-100%,井下工具主材事故率≤30井次;经过1-11月份的运行,各项质量控制指标均达到采油厂控制范围内:其中,油管修复合格率83.8%,抽油杆修复合格率74.5%,井下工具出厂合格率100%,井下工具出厂合格率100%,新管杆及井下工具入库每批次抽检率≥2%-100%,井下工具主材事故率25井次,修复产品质量问题1口,新产品质量问题24口,详见作业例会验收公报;与08年1-11月份同期相比,修复产品质量问题8口,下降7井次,减少作业损失费用35万元,新产品质量问题35口,下降11井次,有效地维护了采油厂的利益,杜绝了不合格的产品的进入。

2、大队基础建设、技术装备投入情况

自2008年以来,我们得到了采油厂的大力支持,工艺技术设备得到了改造和更新,大队可持续发展水平和发展后劲得到增强,整体管理水平和综合实力得到进一步提升:一是油管(杆)分矿区、分年限等寿命管理场地规划全部完成,新增管架50副,使油管(杆)管架总数达到101副,达到了分矿区、分年限等寿命摆放的要求;二是探伤设备完成了改造,加装的退磁和压紧装置,投入使用效果很好,消除油管内壁偏磨的现象;三是新上油管、井下工具打标机4台,起到了质量把关和服务跟踪作用;四是新上试压线1条,解决了油管试压瓶颈问题;五是更新一台数控管螺纹车床,提高了油管车扣效率和质量;六是新上1台抽油杆(空心杆)校直机,提高了抽油杆的修复率和修复质量;七是对长年损坏的井架进行维修、更换15部,保证了井架使用的安全性;八是油管杆油泥砂治理正在组织施工,预计12月完成;九是油管厂噪音治理工作正在组织组织施工,11月底完成。

(1)分矿区、分年限等寿命管理场地投入产出分析

08年10月,采油厂投资280万元,为我大队等寿命管理场地进行建设,经过09年1-10月的运行,收到了巨大的经济效益:

1、水井管修复效益:2606根X9米X11.7元/米=27.44万元

2、加工内衬管效益:4480根X9米X75元/米=302.4万元

3、专用尾管效益:750根X9米X75元/米=50.62万元

4、节约油管接箍效益:7000个X50元/个=35万元

5、节约抽油杆接箍效益:5000个X20元/个=10万元

6、节约因修复问题造成作业费用:7井次X5万元/井次=35万元

7、地面流程管线:24730米X11.7元/米=28.93万元

综合经济效益=1+2+3+4+5+6+7=489.39万元

(2)探伤机加装的退磁和压紧装置改造投入产出分析

探伤设备加装的退磁和压紧装置,完成了改造,投入资金16万元,使用效果很好,消除油管内壁偏磨的现象,为加工内衬管、加工和水井管修复,打下了质量保障基础,困扰我们多年的修复油管穿孔、爆裂现象,彻底根除,在08年修复产品质量问题8口,其中修复油管因探伤问题造成穿孔、爆裂占6口,直接避免作业损失30万元。

(3)新上油管、井下工具打标机4台投入产出分析 新上油管、井下工具打标机4台,投入资金1.8万元,起到了质量把关和服务跟踪作用,为我们在实际生产修复中,为质量追踪、溯源、考核提供了重要依据,便于我们及时发现问题、解决问题,为调整设备技术参数、质量把关控制点,取得决定性作用,在08年的质量纠纷中,因查不**因的井次占12口,只能在验收会上,推诿扯皮,现在自从新上打标机后,该是谁的原因,就是谁的,出问题看标记,不仅验收会节约了时间,考核班组也心服口服,极大地调动了职工生产积极性。

(4)新上油管试压线投入产出分析

新上油管试压线1条,投入资金68万元,解决了油管试压瓶颈问题,原来2条油管试压线,日生产能力为370根/天,为了应对油管全井回收,只能采取延长劳动时间、星期

六、日加班的方法,职工怨言较大、生产积极性不高,新上油管试压线1条后,日生产能力提升到570根/天,日増修复能力200根,以一年300天计算,年增加修复油管6万根,今年10-11月份,已生产30天,增加劳务收入:

200根X9米X30天X11.7元/米=63.18万元

(5)更新一台数控管螺纹车床投入产出分析

新上一台数控管螺纹车床,投入资金45万元,提高了油管车扣效率和质量,加大油管车扣工作量,提高修复率,回收的油管由于作业施工等多种原因造成的丝扣损坏约占10-20%,每天车扣工作量保持着满负荷运转,经常出现车扣堵塞现象,我们更新一台数控车床,油管车扣数量由原来的70头增加现在的120-140头,保证了待车扣油管不积压,以日増修复能力30根,以一年300天计算,年增加修复油管9000根,今年8-11月份,已生产100天,增加劳务收入:

30根X9米X100天X11.7元/米=31.59万元

(6)新上一台抽油杆校直机投入产出分析

新上抽油杆校直机,投入资金50万元,提高了抽油杆的修复率和修复质量,每年因弯曲不能修复的各类抽油杆达1.2万根左右,今年得到了校直修复,我们将回收的弯杆、弯空心杆单独存放,不做报废处理,经过投产以后,平均校正量在60根左右,以一年300天计算,年增加修复抽油杆18000根,今年10-11月份,已生产45天,增加劳务收入:

60根X8米X45天X6.8元/米=14.68万元

(7)其它项目改造投入产出分析

今年10月底以后,陆续进行了井架维修、油泥砂治理、油管厂噪音治理等项目改造,因投产时间短或未完工,综合效益还未突显出来,随着这些项目改造时间增长,势必带来消除安全隐患、清洁生产、改善职工劳动环境等社会效益和经济效益。

3、在油管(杆)、井下工具管理中取得的经验

在日常的油管(杆)、井下工具管理中,我们紧紧抓住新产品入厂检验和修复产品出厂把关两条主线,强化产品检验测量、关键工序把关、出厂产品打标,立足于上道工序为下道工序负责、下道工序为上道检验工序把关作用,发挥岗位自检、班组互检、基层队抽检、大队质检专检的职能,结合多年的生产经验,探索出质量管理的2430工作法:

主要是强化质量标准的执行和日常监督,从源头上消除和杜绝质量问题的发生,在修复管(杆)方面,重点抓好修复关键工序的把关:挑选、清洗、探伤、检验、车扣、试压、打标记、通径及最终的出厂检查,在新管(杆)把关方面,严格检查厂家有关资质、执行标准等,防止冒名顶替、无标及低标准的管(杆)入厂,严格执行抽检签字制度,严格处理不合格品,做好索赔协调工作,杜绝不合格品的流入使用,有效维护采油厂的利益。加大工序质量监控;抓好抽油泵、封隔器等井下工具的试压、检测,努力把好各类管材、井下工具转运过程中的质量关、交接关、数量关,努力实施质量事故零目标和用户投诉零记录。

4、在油管(杆)、井下工具管理中的亮点 为了提高油管(杆)的使用效益,我们在今年重点实施了分矿区、分年限等寿命管理,主要围绕着回收、清洗、修复、发放、资料管理等五个环节上进行积极的尝试,探索出了一套油管(杆)分矿区、分年限等寿命管理运行流程和管理办法,

其中1-11月份共回收油管146890余根,比2008年同期多回收49100余根,发放修复油管112290余根,比2008年同期多发放29400根;回收抽油杆114300余根,比2008年同期多回收39866根,发放修复抽油杆89900根,比2008年同期多发放22514根;上线修复油管137600根,日均修复油管573根,上线修复抽油杆114060根,日均修复抽油杆475根;老井发新油管15501根,更新率为12.13%;老井发新抽油杆20050根,更新率为25.23%。各矿区管材收发合理,油管(杆)基本实现全井回收,综合报废率由1月份的31.36%下降到11月份的22.71%,降低8.65%。随着采油矿老井补充新管(杆)数量的增多以及分矿区、分年限等寿命管理工作的深入开展,修复率将提高至83.8%以上,分矿区等寿命管理实施了11个月,现在各矿区已基本达到了全部管材回收,实现了年初的基本目标。

三、重点工作完成情况

1、继续做好分矿区、等寿命管理工作。今年我们的工作重点是放在精细管理上,我们组织基层队把车间内外、管架、生产线都重新组织进行刷漆,部分门窗进行了更换,实施标准化分区摆放,现院区卫生清洁、摆放有序,各矿区库存油管、杆运行良好。

2、积极做好防喷器的检测工作。我们在主动与作业大队结合的基础上,组织工具队加班、加点,放弃周

六、日的休息时间,开展防喷器检测维修工作,6-7月集中检测防喷器43台,有力地保障了作业队的使用,另外,我们还根据管理局井控检查的精神,加强了我大队的井控管理,对防喷器检验实验室的文件、资料、台帐、现场一一进行自检,夯实了我大队井控管理的基础。

3、认真做好大修会战期间钻杆保障工作。自采油厂开展大修会战以来,我们重点抓好钻杆保障工作,技术监督派专人对每日钻杆发放工作,进行现场回收点数、监督清洗、组织发放,并每日在晨会上通报,组织协调钻杆的型号的挑选、配备,在大修会战近两个月,共计回收发放钻杆36井次/3876根,没有因钻杆保障问题耽误作业会战,有力地保障大修会战的顺利进行。

4、严格实施作业现场标准化施工。为了全力配合采油厂推行标准化现场管理活动,我们一方面组织安全人员对转立的井架进行全过程监督,严格按标准尺寸施工,另一方面组织迅速整改,对于绷绳断丝、地锚损坏、井架变形的井架,逐井进行整改、更换,把井架刷漆工作纳入了工作重点,10-11月份已更换维修、刷漆井架15部,此项工作正在紧张有序地组织实施;另外我们还组织了技术监督人员,对管材转运的车辆泥土问题,进行了抽查、整改,保证了我大队在作业现场施工操作的规范性。

5、认真做好抽油杆校直工作,加大修复校直力度。抽油杆校直机自9月26日安装、调试后,我们加大了对弯曲抽油杆的挑选力度,与油管厂进行结合,排除每日校直计划、规定校直工作量,截止到11月,共计校直抽油杆1558根,其中合格1236根、报废322根,平均校正量在60根左右。

6、加强尾管、内衬管、绕丝筛管发放运行工作。按照采油厂的安排,我们积极做三项管材的发放运行工作:1-11月份老井发放尾管发放451井次/3233根,1-11月份新井发放尾管发放48井次/750根;华滨内衬管1-11月份发放73井次/4480;绕丝筛管1-11月份发放346井次/384根,三项管材的发放工作正在有运行。

7、开展油管、摊销管、隔热管的倒角加工工作。1-11月份加工隔热管倒角416根,倒角油管和倒角节箍1745件,加工筛管38根,加工7套管短节61个,加工51/2套管短节 50个,保证油管短节、套管短节、筛管等加工项目的正常运行。

8、开展星级油管厂创建活动。按照油田要求,我们积极组织开展了星级达标活动,我们在目前的工作基础上继续抓好创建工作,走出去学习兄弟单位优秀的管理经验,不断完善和改进自身管理做法,按照精细管理的要求,开展五星级班组创建、强化5S管理,完善分矿区、分年限等寿命管理思路,抓好各项基础管理工作,力争评为五星级油管厂,成为全油田油管厂星级管理的一个样板。通过开展这项工作,增强队伍凝聚力,进一步提高修复工作量。

四、目前制约大队配套建设的问题及建议

1、成品管架需要改造问题。我大队成品油管管架及待车扣钻通油管管架10个,由于原设计问题造成油管排放和装车困难,给油管装运工增加了很大的蹬管工作量,为了减轻职工劳动强度。我们经过认真研究,计划实施油管管架和排放输送线改造,做大限度地减轻职工的劳动强度,预计需要资金10万元,建议采油厂专项投资。

2、车间老化漏雨维修问题。现我大队车间大部分为90年代初投产的,由于投产时间长,墙皮开始脱落、屋顶渗漏、地面开裂,虽然这几年进行了门窗更换,但是每回迎接大型检查时,只有抽油杆修复线车间拿的出手,按照管理局5S管理中,各种工作区域和安全通道都需要颜色区分,急需车间内部维修和更换地面,预计需要资金50万元,建议采油厂专项投资。

五、制约油管(杆)、井下工具修复质量问题剖析

1、缺少必备质量检测手段和工具。在各类新旧产品质量检验中,缺少必备质量检测手段和工具,只是凭经验和肉眼目测,是制约油管(杆)、井下工具质量问题之一,现大队只配备了常规的油管、抽油杆的检测器具,对特种管材如加厚油管、玻璃钢管、空心杆、钻杆量规,均未配备,08年已提出书面申请,急需采油厂批复,预计需资金10万元。

2、油管探伤机需加装加热除油装置。油管探伤机虽然加装的退磁和压紧装置,但是由于稠油井的油管,经清洗后表面仍存有一层沥青质,影响油管传输线的传输速度,造成打滑现象,特别是清洗锅换水周期的后期,探伤机的探头成了刮油器,对探伤机的探头造成伤害,对油管探伤机需加装加热除油装置,预计需资金10万元,建议采油厂专项投资。

3、钻杆维修检测问题。今年虽然补充了新钻杆,但目前钻杆大都老化严重,由于使用频率高、钻杆老化,大部分钻杆丝扣磨损严重,个别钻杆已出现穿孔、断裂现象,随着使用时间的增长,钻杆因本体、丝扣的扭矩问题,经常发生断裂、脱扣现象,虽然经华滨管件共拉走钻杆1558根,已车扣修好送回889根,剩余669根,大部分是弯曲、堵塞的钻杆,由于华滨管件公司只能简单车扣,钻杆本体无法检测,现准备大队钻杆有2600根,需要检测、探伤、试压维修,预计资金20万元,建议采油厂专项维修。

4、探伤盲区问题。准备大队现有的油管和抽油杆的探伤机,均存有探伤盲区,是制约修复管杆质量的问题之一,其中抽油杆的盲区为杆体两头前后各40厘米,是抽油杆的应力集中点,往往抽油杆断脱部位就在两端,油管两端各60厘米,偏磨现象无法探出,现有国内所有探伤设备都无法解决的问题,这是我们质量管理所控制不了的,所有说以后再出现盲区断脱问题,不能再判为准备大队承担。

六、2010年工作思路、控制目标及措施

1、2010年工作总体思路

按照采油厂可持续发展的工作部署和要求,以科学发展观为指导,以强化产品质量和降本增效为主线,以提高后勤保障能力为工作目标,以落实油管(杆)分矿区、分年限等寿命管理、进一步规范井下工具管理,努力提高油管(杆)修复率、修复质量,不断提升装备能力,建设油田一流的油管(杆)修复线,以节约成本资金为最终目的,为采油厂原油上产做出积极贡献。

2、主要控制指标

(1)、油管厂:油管修复率≥80%;抽油杆修复率≥70%;新油管杆入库每批次抽检率1%-10%;修复产品质量事故为0。

(2)、工具队:井下工具出厂合格率100%;新井下工具入库每批次抽检率1%-10%;修复产品质量事故为0。

(3)、抽安队:抽油机安装合格率100%;服务正点率100%;顾客投诉为0。

(4)、井架安装队:井架安装合格率100%;服务正点率100%;顾客投诉为0。

(5)、准备队:油管、杆转运正点率100%;回收管杆入库符合率100%;顾客投诉为0。

3、保障生产措施

(1)、严格执行采油厂《油水井井下工具管理规定》,认真履行管理职责。今后的工作中,重点抓好各项管理台帐资料,做到准确详实无误,抓好关键重点岗位人员的管理,做到廉洁守纪务实,完善工作管理考核机制,做到高效优质服务。进一步完善油管(杆)、井下工具收发存运行管理程序,通过精细管理、规范管理,提高工作标准,努力把准备大队建成队伍过硬、管理过硬、指标过硬、信誉过硬的一流队伍。

(2)、认真组织开展各项质量管理活动。确立抓管理、上水平,转观念、创效益的质量工作目标,积极组织开展多种形式的质量管理活动,开展质量教育,提高全员质量意识,形成人人抓质量、人人管质量的良好局面,创造过硬的产品质量和一流的服务,更好地为作业、采油提供优质服务,进而创出更好的效益。

(3)严格执行各项管理制度,实行精、细、严管理法。严格执行《质量管理规定》、《质量管理考核细则》,严格工作责任落实,在推行质量监督检查日报、月报的基础上,实行质量管理周会、月度例会制度,有效把握质量工作动态,制定工作计划,确保质量管理工作有序运行。严格执行新进产品的检验制度,严把入厂关。狠抓修复产品工序检验,严把出厂关。

(4)认真推行标准化现场管理活动,保证服务质量。继续加强井架转立、管杆转运标准化施工,强化新产品入厂质量把关和修复产品出厂质量把关,保证产品质量和服务质量,全力推行标准化现场管理活动。

(5)、转变思想观念,开展质量回访,提高后勤服务质量。牢固树立保作业前线生产,保证用户满意服务理念,确立抓管理、上水平,转观念、创效益的工作目标,加强沟通,征求意见,更好地为作业、采油提供优质服务,建立互利双赢的平台,靠信誉赢得用户满意,努力提高大队的整体管理水平。

4、大队基本建设规划及重点项目实施计划

1、进行作业井架维修。我大队在用50吨井架38部,其中1990-1995年投产的8部,1995-2000年投产的3部,2001-2005年投产的27部,虽然补充80吨新井架5部,进行维修、刷漆15部,大队目前在用井架中有23部损坏依然严重,主要是作业过程中造成的拉筋弯曲、缺失和本体变形等,随着井架使用的时间的增长,随坏随修,建议采油厂投资18万元进行专项维修。

2、实施井下工具试验井。按照采油厂的安排,井下工具试验井的前期准备工作已就绪,试验井所需的各种套管已到位,作业用的地矛坑已开挖好,预计厂房、试验台、设备、计算机控制系统等费用400万元,建议采油厂投资建设。

3、新上一条油管钻通线。现油管厂工艺流程上缺乏钻通工序,每年因砂堵、结垢的油管约1万米,如果投资较完善的钻通线,将来再把因砂堵、油堵的隔热管钻通后,可为采油厂节约大量油管、隔热管成本费用,预计需要资金15万元,建议采油厂专项投资。

4、増上油管初校机。油管校直机増上油管初校机,进行配套使用,现油管校直机只能校直小弯度的油管,而每年有1.2万根大弯度的油管无法校直,进行报废处理非常可惜,预计需要资金20万元,建议采油厂专项投资。

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