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高楼渡槽设计总结报告

发布时间:2020-03-02 07:11:45 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

§1 工程概况

一、工程布置高楼渡槽,位于高楼乡高三村至下泽村之间,自进口至出口,原设计全长1281.41M,后因进出口地质原因,直峰架隧洞出口退后20M和下泽隧洞进口退后4M进洞,并将总干1+894.86至总干1+914.86和3+190.22至3+200改为明洞,因此全线长改为1295.36,自总干1+894.86至总干3+190.22。后因政策原因,将总干2+737.42—2+797.12段改为高楼倒虹吸,因此高楼渡槽实际全长为1235.66M。其进口与直峰架隧洞相接,出口与下泽隧洞相连,其中明洞段长20M,进口连接段长26.56M,槽身段长1233.8M(含59.7M长的高楼倒虹吸),出口段长15M。渡槽设计流量36M3/S,加大流量39M3/S,坡降1/1500。进口槽身底高程16.44M,出口槽身底高程15.62M。

二、槽身结构槽身由59节槽身、59条仲缩缝和59节槽身盖板组成。槽身采用400#预应力砼简支梁结构,跨度19.9M。槽型为有拉杆加肋矩形槽,宽5.1M,高4.8M,边墙厚30CM,底板厚25CM,肋宽30CM,肋高70CM。预应力采用后张法施工,每侧边墙底部设一根10Φj15.24的270K级钢绞线束,其标准强度σyb=1860Mpa,锚下控制应力σkb=1209Mpa,张拉端采用XM-10锚具固定,固定端采用轧花锚固,525#水泥灌浆封孔。

三、支承结构支承结构采用钻孔灌注桩和排架二种形式。原设计在进口附近粘土地基上设钻孔灌注桩,桩径1.2M,桩长10-19M不等,其余砂砾石地基设单排架,断面尺寸为60×80CM,高度4-7M不等,排架基础宽3M,长7.6M。即原设计的支承结构由9排灌注桩和49排单排架组成,后因地基原因,将进口粘土段和中间强透水的不良砂砾石地基段改为灌注桩(共52排102根),较好的砂砾石地基段仍为单排架(共8排)。灌注桩桩径仍为1.2M,桩长8.61-19.33M,由6根端承桩和96根摩擦桩组成。在强透水的砂砾石地层段,灌注桩顶端增加了一个1M高的200#钢筋砼横梁。对于单排架的200#排架基础,基础宽改为2.6M,长仍为7.6M。

四、.进出口渠道进出口段由二个部份组成:进出口连接段和进口明洞。进出口连接段采用150#砼重力式挡墙。平均墙高4.8M,靠隧洞段(含进口明洞)段底板采用15CM厚150#砼衬砌,靠槽身段底板采用25CM厚200#钢筋砼衬砌。明洞段采用50CM厚200#砼衬砌。

五、溢流侧堰堰渠工程位于高楼渡槽右侧,由溢流侧堰和泄槽组成。在进口段右侧设有溢流宽为11M的溢流侧堰以溢泄超量来水。侧堰采用200#钢筋砼,堰顶高程20.24M,头部为直径70CM的半圆。泄槽宽2M,深约1M,坡降有i=0.025和i=0.01两种,泄水渠前段为矩形断面,设有5M长的200#砼跌坎及渐变段。渐变段前用150#砼挡墙及底板衬护,后用75#浆砌块石砌筑八字墙。

§2 施工方案简述

一、基础施工方案

1、灌注桩灌注桩施工共分四个过程:钻孔、清孔、钢筋笼制作安装、浇灌水下砼。 其一,钻孔,共分六个步骤。 (1)、准备工作; (2)、钢护筒埋设; (3)、桩机定位; (4)、成孔; (5)、对比较坚实的土石层或岩层,先用冲击锥钻进,再用冲抓锥清碴。 (6)、终孔验收:钻孔达到设计地质要求后,立即会同监理部、指挥部、设代等建设四方对灌注桩进行联合验收检查,合格并签证后,并立即做好清孔准备工作。 其二,清孔:清孔采用淘渣筒抽渣,并辅之抓锥淘渣,严格控制沉渣厚度在5CM以内,并严格控制泥浆比重。

其三,钢筋笼制作安装,共由二个过程组成。

(1) 钢筋笼加工:在孔附近加工成型,并每隔1.5M焊接一道Φ16的加强箍。

(2)钢筋笼吊放:钢筋笼验收合格后,用15T汽车吊配合卷扬机整体安装就位。下放钢筋笼时严防碰撞孔壁,如下插困难,应立即查明原因,不得强行下插,一般采用正反旋转试控性的方法逐步下放。

其四,砼灌注。灌注水下砼是成桩的关键工序,应统一指挥,各工种密切配合,连续快速进行。

共有六个过程。

⑴ 从清孔结束到开浇砼之间的时间,严格控制在3小时以内。否则要重新清孔。

⑵ 采用Ф30CM钢导管,在使用之前,导管预先进行组拼并做充水试验,3小时内试验持续压力不少于0.8MPa。

⑶ 砼运输:砼用工程车运输到浇灌点,通过料斗、导管送入孔内。

⑷ 开浇:第一斗砼的量为2M3,以保证导管的埋深。导管下口离开孔底0.3-0.5M,第一斗砼的数量配足后,立即拔开松木塞开浇。

⑸ 浇注:经常测定砼面高度,并与灌注的砼数量对比,及时提升导管,严格控制埋深。

⑹ 凿桩与接桩。

2、排架基础首先测量放线,再根据边线用反铲进行砂卵石开挖,并预留50CM保护层由人工开挖。同时由人工在基底开挖一条1M宽50CM深的环形水沟,在四角设置深1M的集水井,在集水井中各设一台水泵抽水。基底经验收合格后立即浇筑垫层砼。待垫层砼达到0.7MPa后,即绑扎排架基础钢筋,立模浇筑200#基础砼。基础砼达到3MPa后,即可拆模,用分层碾压法均匀回填砂卵石。

二、排架施工方案地梁:

先用松动爆破法开挖基坑,再采用定型钢模按常规方法施工地梁。 排架横梁:先用反铲挖至承台底10CM以下,再在与地基的接触面上铺垫10CM的碎石垫层,然后采用内贴胶合板的定型钢木模按常规方法施工钢筋砼,最后进行砂卵石回填。 排架柱及排架梁:采用定型钢模按常规方法施工排架柱及梁。在砼初凝及拆模后立即采用F-8砼养护剂进行养护。

三、进出口段施工方案

先进行地基开挖,再由人工进行基底清理。地基经联合验收合格后,浇筑垫层或底板砼,再按设计要求铺设BW-2止水条,接着立模浇筑挡墙砼。左右挡墙或侧墙施工完毕后,采用满堂脚手架施工顶板及顶拱。砼结构全部施工完毕后,且砼最低强度达3Mpa时,立即着手土工布及土方回填。

四、堰渠工程施工方案

先进行堰渠工程地基开挖,再由人工进行平整,并夯实。接着就浇筑挡墙、底板、坎及渐变段。再回填一部分粘土,铺设土工布裹砂石料过滤层。最后进行土方回填。对于溢流侧堰,待底部进口段落挡墙砼达1Mpa后,铺设BW-2止水条,然后立模、扎钢筋,浇筑砼。

五、槽身施工方案

槽身 :先进行底模系统施工(对于落地渡槽,底模为砼底模;对于悬空渡槽,底模为钢排架与钢管桁架结合的组合钢模底模),然后立外侧大型定型钢模,接着进行底板、侧墙的钢筋安装与预应力钢铰线束安装,再安装内侧模板,绑扎顶层纵梁钢筋,最后浇筑槽身砼。待砼强度达75%以上时拆侧模,达95%以上后开始预应力施工,达100%后开始拆底模。砼养护采用温州华宝化工研究所研制的F-8养护剂养护。

止水:由中国水科院组织施工。先将表面浮皮、杂物、碎屑清理干净,并将不平整处用电锤凿平,并将砼表面(包括缝侧面)打毛,再次将缝清理干净,然后施工聚乙烯泡沫板和聚硫密封膏。一般来说,先按缝宽填充泡沫板,然后施工聚硫密封膏,对于陆地渡槽的底板来说,则先施工聚硫,再施工泡沫板。倒入即可;对于悬空渡槽,则从外底面进行填塞牢固即可。聚硫和泡沫板施工完毕,再按设计要求粘贴一层BW腻子,然后粘贴打毛后的紫铜片止水。接着在伸缩缝两侧砼槽内粘贴2×3厘米BW腻子条,再用腻子板将伸缩缝填平。最后粘贴三层环氧玻璃丝布(三层玻璃丝布,四层环氧树脂)。

盖板:采用常规施工方法即可。

§3 特殊问题处理

一、灌注桩特殊问题处理由于地质原因,设计桩底标高与原设计持力层有部分桩不太吻合,经与设代、监理、业主等共同商讨,决定桩体只需嵌入基岩0.5M即可,因此桩底标高作了相应变化(如下表)。 灌注桩编号 设计孔底标高(M) 实际基岩面标高(M) 实际孔底标高(M) 1#左 4.0 4.7 4.21 1#右 4.0 6.897 5.997 2#左 1.5 4.603 4.003 2#右 1.5 5.98 4.986 3#左 -1.5 1.64 0.99 3#右 -1.5 1.44 0.641

二、止水的特殊问题处理高楼渡槽槽身止水,2000年11月10日开始施工,2000年12月9日晚完工。由于长期无水,引起表层玻璃丝布干裂渗水,先后二次对其进行修处理。第一次:2000年12月18日,我部在例行质量检查时发现有9条缝表面的环氧玻璃丝布干裂,2000年12月24日,由中国水科院组织四名专家对止水进行会诊,并组织人员对所有止水进行了修复处理,修复方案为:凿除原30CM宽的环氧玻璃丝布,重新粘贴3层50CM宽环氧玻璃丝布。其中对9条止水(2#、4#、8#、14#、15#、39#、44#、47#、56#)进行了彻底返工处理,即将聚硫乙烯板、聚氯乙烯板、BW腻子条、紫铜片、BW腻子板和三层30CM宽的环氧玻璃丝皮全部凿除,重新按已审批的止水方案施工止水。第一次维修于2001年1月6日完工,耗费人工130工日,材料费3.5万元。第二次:2001年1月11日,对高楼渡槽进行充水静压试验,发现有7条止水漏水,2001年6月7日, 在进行槽身分部工程验收时, 发现有11条止水因槽内长期无水产生干裂引起漏水(其漏水的止水编号分别为15#、16#、21#、22#、31#、39#、45#、46#、52#、54#、57#)。2001年6月21日,中国水科院再次组织4名专家、10名施工人员进场修理止水,22日正式开工。经现场检测,发觉2#、8#、14#、34#、51#、56#止水目前虽未漏水,但环氧玻璃丝布也存在微裂隙,存在质量隐患,因此也对其进行了修理。对上述17条止水的修理方案为:

1、重新做三层50CM宽的环氧玻璃丝布;

2、对外部聚硫局部进行修补或重做。该修复工作于2001年7月12日结束。2001年7月13日上午,在指挥部配合下,对高楼渡槽进行了充水检查,当时水位18.83M,下午,指挥部、监理部、项目部和中国水科院四方代表对高楼渡槽止水进行全面检查,止水未发现渗漏现象。

三、特殊政策问题处理及重大设计变更

1、1997年4月,由于在高楼渡槽进口和出口明挖时发现地质情况与原设计不符,按设计联系,直峰架隧洞进洞桩号推进20M(即从1+914.86变为1+894.86),下泽隧洞进口进洞桩号推进4M(即从3+196变为3+200),并将1+914.86--段和3+190.22—3+200段改为明洞。

2、1997年5月22日至7月9日,由于实际洪水位与设计洪水位不符,经调查研究后,对排架系统进行了修改。

3、1997年7月25日,我部在组织22#基础施工时,发觉在开挖阶段地基有管涌现象产生。后经多方调查研究,将原12#--55#排架基础改为Ф120灌注桩,并在桩顶增加横梁一根。

4、1997年8月,在了解到其它渡槽支座支座的不足之后,将原设计的铸铁钢板支座改为橡胶支座和四氟板支座,并加大支座埋件。

5、1998年2月27日至5月1日,下泽村村民以“高楼渡槽会加大洪涝灾害”为由,不让我方进场施工。后因上政策原因,将总干2+737.42—2+797.12段(即40线—43线)改为高楼倒虹吸。

6、1999年5月21日,设计院将原设计的止水方案(外贴17CM×1CM的止水橡皮,内填环氧砂浆,外填聚氯乙烯胶泥)改为“外贴三层环氧玻璃丝布,内填BW密封腻子,并在止水槽表面搁置0.8厚镀锌铁片”。2000年1月22日,根据第六次技术专家咨询会议精神,将0.8厚镀锌铁片改为1MM厚紫铜片。2000年6月25日,我部就高楼渡槽伸缩缝环氧玻璃丝布的抗拉性能差,可能对止水的效果产生影响的事宜上报专项报告《关于高楼渡槽槽身止水的报告》,并提出有关建议。2000年7月22日,设计批复:“①根据我院设计工程实例,环氧玻璃丝布不存在问题,故不作修改,仍采用„水字第1-06‟联系单方案。②可以按施工单位要求增加泡沫板填充和聚硫密封膏。”

7、1999年10月,应当地政府要求,设计部门在总干1+912.36的右侧墙19.2M高程部位留设一个Ф300高楼分水管,并相应增加一套0.5T螺杆启闭机。

8、根据工程实际情况,原高楼渡槽进出口段的18CM厚预制空心板改为18CM现浇板,并在明洞与现浇板交接处各增设一个封拱砼结构。

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