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质量售后工作总结

发布时间:2020-03-03 01:31:48 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2011年度工作总结

**公司质管部工作主要有质量检查、质量管理及售后服务等几个方面。质管部在2011年主抓质量管理,完善质量管理制度,制订整车检验流程并监督实施;实行质量考核,制订整车交检合格率考核标准并按标准严格执行,大大地提高了整车一次交检合格率。经过2011年一年的努力工作,质管部对质量及售后服务工作有了深刻的认识和长足的进步,现就这一年具体工作总结如下:

一、质量管理工作

1.1、协助事业部通过了****车3C一致性检查。通过此次3C一致性检查,质管部认识到了平时工作中有很多不规范的地方,根据集团质管部内审提出的3C检查不合格项,及时的对工作中不规范和缺失的制度及文件进行了修改和补充, 对后期的工作提供了很大的帮助。

1.2、质管部针对工作中质量责任不明确,无考核等情况提出了车间生产分工位的建议,实现分工到人,责任到人,提高了生产工人的质量意识。

1.3、实施整车一次交检合格率考核。对所有库存**车、**车及今年生产的7辆**车、4辆**国三车、1辆**国四车进行检查,依据车辆各工作部分及整车合格率和生产分工位实施质量考核。制订交检合格率标准,根据交检实际合格率计算扣分,实现了对具体工位质量不合格的考核。使整车合格率从7月份**车84.8%、**车64.45%、**国四车76%的合格率逐月提高到目前的**车89.2%、**车89.1%合格率。

1.4、制订并实施了整车交检检查流程,使整车自检、检查、不合格项修复及复检工作有序的进行。使生产工人意识到本工序质量特性对**车质量影响程度,按照工艺要求进行操作,能够对本工位负责的部分实行首检、自检、互检,车间交车专员对整车进行确认检查,保证整车质量合格。

1.5、对每次检车发生的不合格项对生产工人进行解读,明确质量合格标准,及不合格项对整车质量的影响,避免不合格项再次发生。

1.6、质量控制:①外协来料质量控制:对福田机加工件及板材下料进行检查,保证来料的合格。对不合格件采取退回、返修或降低使用等措施及时处理,保证

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生产进度。合格率为95%。②过程质量控制:对重要的焊合件如副车架、保险杠、箱体等进行检查,避免装配过程中因重要焊合件尺寸不符而产生装配问题。定期到车间巡检,检查装配操作过程中是否按照作业指导书操作,对装配过程中发生的质量问题及时发现处理,合格率为97%。对生产过程中产生的废件进行责任判定。

1.7、根据售后服务反映的质量问题及时组织生产部、技术部等部门相关人员召开质量专题会,针对具体问题分析故障发生原因,讨论解决方案,确定解决问题的时间节点。协调检查各部门是否按讨论的解决方案和时间节点解决问题。针对**车普遍存在的质量问题对在产和库存的车辆进行排查,及时整改,预防相同问题的再次发生。

1.8、根据检车过程中发现的不适合项,完善修改各型**车检验卡。制订整车油漆外观检验卡,依据油漆检验卡逐项对油漆外观进行检查。

1.9、负责整车出厂最终检查,办理整车合格证,管理随车文件原件。依据整车交接清单向销售交接随车文件、随车工具及随车配件。

1.10、对车间生产的摆臂车整车检查。

1.

11、办理销售部门下发**车评审表、执行表确认签字返回,并存档。

二、售后服务工作

2.1、制订售后服务工作流程,规范了售后服务人员派出、三包件配件发放、售后服务记录、服务过程中沟通支持及费用报销等工作。

2.2、派出服务人员对**地区车辆用户进行上门回访;对外地区域进行电话回访。及时了解车辆使用状况、客户需求及对车辆提出的改进建议,并及时向质量管理反映。

2.3、对发生的售后服务进行分类统计分析,并将重要质量问题反映给质量管理。2011年共计发生故障71次,其中机械故障17次,主要问题表现为:后门锁紧机构的调整及风机张紧轮不合格导致的烧轴承问题,经召开质量专题会议讨论,对库存及车辆上张紧轮和螺杆焊合件检查,发现大批零件质量不合格,共计打废张紧轮55件,螺杆焊合件9件,更换合格的零部件,使问题得以解决;液压故障11次,主要表现为手动泵液压油管漏油,经更换油管和加装单向阀使问题得到解决;电器故障34次,主要表现为电控箱钮子开关烧坏和水泵保险烧坏,经专题质

量会讨论分析主要原因为钮子开关不合格、不适用,解决方案为将钮子开关变更为旋钮开关,水泵保险烧坏主要原因为冬季水路结冰,使水泵冻结,启动时电流过大导致保险烧坏;水路故障2次,主要表现为电磁阀阀芯堵死,经过售后服务人员对用户培训,定期清理阀芯,此类问题不再发生。气路故障7次,主要表现为橡胶件的老化损坏。

2.4、对客户提出的服务要求迅速响应,及时发放三包件,提供所需配件件号及成本价格,协助集团客户服务部销售配件。

2.5、下达售后服务配件采购计划,保证三包件配件库存,能够快速的解决客户车辆出现的故障。

2.6、根据底盘副发保养记录,定时提醒客户对**车进行保养。记录存档售后服务要求记录单。

2.7、在平时工作中及时更新车辆销售合同统计、客户档案及三包费用统计。根据销售合同签订的质保期、具体易损件范围、及故障产生原因,判定是否给予三包。对超过三包期、易损件损坏及客户人为原因造成非产品质量问题的不给予三包,严格控制三包费用。2011年全年三包费用为:元,其中因西安延长三包期产生的三包费用为:元。2011年售后服务派外地30人次,产生费用:元。全年售后服务费用:元。

三、其他工作

质管部处理事业部办公室日常工作,每月对事业部工资进行统计计算,部分员工现金工作发放,办公用品发放。

以上为质管部对2011年度工作的总结,在上一年的工作中发现了许多的不足,在未来的一年中要继续努力,加强学习。以下为对下一年工作的规划:

1、继续加强质量管理、控制、考核的力度,及时讨论解决产品使用中产生的故障,是**车产品质量更上一个台阶。

2、继续细化规范整车交检流程,是整车的检查工作有序的进行。

3、加强部门员工专业知识的学习,包括产品工作原理、机械结构、液压系统、电器系统、产品工艺及作业指导书的学习。

4、提高售后服务质量,提高顾客满意度。

***公司质管部

2011年12月30日

售后质量保证书

产品售后质量保证书

售后质量分析报告

售后质量会议总结

售后工作总结

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售后工作总结

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售后工作总结

来年售后质量年度工作计划

质量售后工作总结
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