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电厂安全事故

发布时间:2020-03-03 06:07:57 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

山西某供电厂电除尘器煤气管道漏气中毒

一、事故概况及经过

1982年8月16日9时,山西某供电厂副工长王某到除尘器电场内检查设备情况,当即昏倒在电场内,当时同行的工长牛某以及青年工人赵某立即下到电场去营救,结果也相继昏倒在地,另一名工人迅速用电话通知有关单位。此时附近工人闻讯自动前来抢救,但未配带防毒面具,致使事故扩大,中毒人员不断增加,共有32人中毒,其中死亡2人,重度中毒和中度中毒各8人,轻度中毒14人。

二、事故原因分析

该供电厂加热用煤气管道阀门漏气,使除尘器电场内充有煤气,检查设备的职工对煤气安全防护知识、安全防护措施缺乏了解,抢救中毒人员时又指挥不当,秩序混乱,且不戴好防毒面具,抢救过程中连续不断地发生多人中毒,均没有采取果断有效措施,导致中毒人员不断增加,扩大了事故的伤亡程度。

广西某电厂锅炉下降管爆破

一、事故概况及经过

1988年1月1日16时20分,广西某电厂一号锅炉(蒸发量为130吨/时)在检修后启动过程中,当调试安全阀时,锅筒四根下降管位于斜顶棚上部的管段突然发生爆破,大量高温汽水喷出,将炉顶上部四周的护墙护板冲开,站在锅筒平台出口处的徒工黄某某被烫立即死亡,钟某某被汽浪从26米平台推落到7米运转层平台上摔跌、烫伤严重,技术员蒋某某从炉顶29.5米处跳下,掉在厂房外离地3米高的风道上,伤势严重。此外,还有四人被烫伤。

事故后检查发现,从锅筒右起第二排前、后,第三排前、后共四根下降管爆破,爆破口是从锅筒管接头焊口下10多毫米处将下降管撕开,从此处至前墙直管段部分约3米多处,有的弯成几段,有的碎裂成几块,飞至12米远处。各碎片均密布很多腐蚀坑,有的碎片已腐蚀穿孔,有的碎片有深浅不一的龟背纹状腐蚀沟。管子内表面焊纹可见,未见有腐蚀现象。

二、事故原因分挤

1.对安全生产管理不严。这起事故是由于锅炉下降管外壁大面积腐蚀,管壁减薄造成的。该炉1983年6月23日,1984年5月12日和5月24日曾经在7米标高和4米标高处发生过下降管爆管事故,原因都是外腐蚀严重,管壁减薄所

造成的。但没有引起足够的重视,只检查9米以下下降管,忽视了对整个下降管的全面检查。

2.由于燃用劣质煤,锅炉燃烧不稳定,经常正压运行,炉型密封性差,炉顶及护板内积灰严重,使这部分管子长期淹没在煤灰中,加上南方气候潮湿,停炉期间煤灰吸湿严重,加速了管子的腐蚀。

3.该锅炉投运以来,只做比工作压力稍高一点的水压试验,未按规程要求定期做超压水压试验,使存在的隐患未能及时发现。在做水压试验时,均未打开护板检查,因而已腐蚀穿孔的管子也未能发现。

三、防止同类事故的措施

1.要在检查过程中,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,全面检查管子的各个部位,特别是腐蚀较严重的部位,及时采取措施消除。

2.要加强使用管理,杜绝影响管子腐蚀的各种因素如积灰、潮湿等。

辽宁某发电厂脱氧器爆炸

一、事故概况及经过

1981年1月11日8时23分,辽宁省某发电厂脱氧器发生爆炸,死亡9人,重伤3人,轻伤3人,直接经济损失500余万元。

是日7时40分,该厂7号机组汽机运行一班司机发现脱氧器水位仅为1.5米,低于1.8至3.2米的规定水位,就用电话与化学水分厂联系供水,同时通知司泵把水泵开大一点。7时55分,汽机运行二班司机、副司机在接班时发现脱氧器水位只有1.6米,仍未达到规定水位,就不同意接班。此时,运行一班副司机从控制室(9.6米)下至零米,在1号泵已开的同时又打开2号水泵。8时19分,水位达1.8米,压力为4.7公斤,双方这才同意交班。在一班正、副司机离开控制室行至6号机组时,二班司机追出声称脱氧气压力偏高,要他们返回去。当一班副司机返回控制室,二班司机随后返回而未进控制室前,突听一声闷响,于是2人便急忙转向梯口向上部脱氧器方向察看,此时巨爆发生,26米高层建筑全部塌落;位于26米高处的脱氧器,碎片横飞,180吨温度在150度以上的热水倾泻而下,从零米的司泵到9.6米的控制室全被建筑预制构件所

覆盖,厂房玻璃全部破碎,两面承重高墙向外张裂,同时引起24万伏变压器着火。

二、事故原因分析

1.运行一班在二班强调脱氧器水位不够的情况下,增开了一台低温水泵供水,水位上升,但压力下降。为保证脱氧质量,须升高压力,升压来源有2个:即二段抽气压力26.5公斤,或三段抽气压力13公斤。按规程规定在15万负荷时不能开二段抽气。一班为急于下班,打开二段抽气(事故后检查二段抽气阀门全开)造成压力急剧上升,直至脱氧器超压而爆炸。

2.设备有缺陷,7号机组抽气调节门失灵,其它机组抽气调节门也都不好使。在脱氧器压力升高时,操作人员失去调节压力手段,于是不得不将进气压力靠阀门进行调节,拆除自保磁,小开小关控制进气,使阀门漏量越来越大。而且开、关失灵,有时能开不能关。电动开关不好使,还得靠手动。另外,靠阀门调节,手柄没刻度,只能凭估计调节。7号机组事故前,二段抽气光信号失灵,开关动作只有绿灯亮,红灯不亮,造成操作工的盲目性。

脱氧器的重要附件——安全阀与脱氧器最大承受压力相近,起不到保险作用。

3.管理不善。长期以来,只重视高压容器,忽视低压容器。没有认识到属于低压容器的脱氧器能够爆炸。所以,从不作定期检修,有时虽有检修,亦不作探伤试验和压力试验。事故前机组工作同志已提出:二段轴气开关不好使,要求电气给予检查,但直至事故发生,也一直未进行检修。

4.1980年以来,该厂曾发生过数起伤害事故,但均未作严肃处理。输煤系统,粉尘超过国家标准若干培,事故现场,脱氧器周围浮尘约半尺厚,积尘造成煤尘爆炸。而且,从输煤到粉碎整个生产系统完全是敝开式作业,危险性极大

宁波市某发电厂电站锅炉爆炸

1993年3月10日14时7分,宁波某发电厂与l号机组配套的锅炉发生了炉膛爆炸,造成死亡23人,重伤8人,轻伤16人;锅炉标高21米以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向炉后侧塌倒呈开放性破口,侧墙与冷灰斗交界处撕裂水冷壁管31根,立柱不同程度扭曲,刚性梁拉裂;水冷壁管严重损坏,有66根开裂;炉右侧21米层以下刚性梁严重变形,0米层炉后侧基本被热焦培至冷灰斗,三台碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内。事故后,清除的灰渣堆容积为

934立方米。停炉抢修132天。这次事故直接经济损失780万元。

众病缠身的洋锅炉

该锅炉是由美国ABB—CE公司制造的亚临界一次再热强制循环汽包炉,额定主蒸汽压力18.2兆帕,主蒸汽温度540℃主蒸汽流量2008吨/时,锅炉于1989年制造,1991年10月30日投入试生产。

事故前锅炉运行存在以下不正常情况:

3月5日20时以后,为降低再热器管壁局部超温,四角布置的摆动式煤粉燃烧器由水平位置向下调至最大倾角位置,但再热器局部管壁温度仍经常出现大于640℃(壁温报警值为607℃)。

3月6日以后,高温再热器管壁温度(第36点)仍超温,虽采取降低负荷至400兆瓦、加强吹灰和增大减温喷水量等措施,但吹灰的有效间隔时间越来越短,仍出现该管壁温度升至640℃以上,最高达662℃。

3月9日开始,高温过热器管壁温度超过允许极限值(壁温报警温度为594℃),经常超过620℃,最高达640℃。

3月10日事故前一小时内1号锅炉无较大操作。14时,机组带400兆瓦负荷稳定运行,主蒸汽压力15.22兆帕,主蒸汽温度513℃,再热蒸汽温度512℃,主蒸汽流量1154.6吨/时,炉膛压力维持在负0.09干帕,再热器管壁温度(第36点)为621℃,过热器管壁温度(第35点)为609℃。磨煤机A、C、D、E磨运行,B磨处于检修状态,F磨备用。CSS(协调控制系统)调节项目除风量在“手动”调节状态外,其余均投“自动”。

锅炉在运行中于3月10日14时07分后,锅炉集控室值班人员听到一声闷响,MFT(主燃料切断保护]跳闸,切断燃料供给:运行人员手动紧急停运炉水循环泵

B、C(此时A泵已自动跳闸)和停运两组送,引风机。事故发生时保护动作正确。瞎骑士骑破足马

造成这起事故的直接原因是锅炉严重结渣。严重结渣造成的静载,加大了块焦渣下落的动载,致使冷灰斗局部失稳,导致侧墙与冷灰斗连接处的水冷壁管撕裂;裂口向炉内喷出的水、汽工质与落渣入水产生的水汽升温膨胀,使炉内压力大增,并使冷灰斗塌陷扩展;炉膛水冷壁的包角管先后断裂,喷出的工质容数量大增,炉膛压力陡升。在渣的静载、动载和工质迅速扩容的压力的共同作用下,造成锅炉21米以下严重破坏和现场人员重大伤亡。

锅炉严重结渣和再热器、过热器局部管壁温度起温与锅炉炉膛结构设计、受热面布置不完善以及运行指导失当有直接关系,它是造成这次事故的主要原因。此外,电厂运行管理及上级领导部门管理指导方面也存在一些严重问题。

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