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三菱数控系统Z55通信故障的分析和故障排除

发布时间:2020-03-03 23:01:24 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

三菱数控系统Z55通信故障的分析和故障排除

摘要:本文论述了在调试三菱数控系统过程中排除“通讯故障”的方法,论述了电能回生单元,变频器,开关电源对系统通讯的影响及实验过程。

关键词:数控系统

干扰

通讯故障

某客户专用机床使用三菱数控E60 系统,在为其调试过程中,有一起“通信故障”反复出现,很长时间不能消除,由于该故障在数控系统的调试和使用过程中经常出现,笔者对引起这起故障的各种因素做了详尽分析,并且做了相关实验。提出了排除该故障的若干方法。

1. 数控系统的配置和硬件布置: 1.1.数控系统配置:

系统:E60; 基本I/O HR341 远程I/O: DX110;

电源模块:MDS-C1-CV-55 驱动器:MDS-C1-V1-45 电机:HA300NC;

编码器:OSE104 1.2 硬件布置:

1.2.1 CNC控制器与显示器,基本I/O 单元安装于操纵箱内;

1. 2。 2驱动单元,电源供给及转换单元,远程I/O DX110 安装于电控柜内;

远程I/O DX110 单元 通过通信电缆与基本I/O 相连。

操纵箱与电控柜相距15米,(经过坦克拖链)用随行电缆相连。

2. 通信故障报警:

2.1 与常规现象的不同通信故障报警

上电以后,系统“READY”的绿灯亮1秒后熄灭,报警画面出现: Z55 RIO未连接 000A EMG STOP;

每次上电后都出现同一报警, 但本例中出现的报警现象与以前出现的不同,虽然同为Z55 报警,但是每次上电后, “Z55 RIO未连接 000A ”随机的变化,其表示有通信故障站的远程站的站号从 “0004 ”随机变化为 0008—000A ” ,但系统没有连接如报警信息指示的远程I/O站。 而且每次都伴有

“EMG STOP”报警出现;这表示由于PLC程序停止运行引起系统急停; 出现故障报警后,观察到基本I/O单元和远程I/O单元上的表示远程通信的绿灯是亮的,而远程通信的绿灯是亮的表示其“通信正常”。而且“EMG STOP”报警表示PLC程序停止运行。但实际上NC 内的PLC程序 在正常的运行,并没有停止。

3 。对报警的分析和判断:

Z55 报警的实质是:在控制器(或基本I/O)和 RI/O 之间的通讯出现了故障和错误。所以下列情况可能会引起Z55报警。

3.1.通信电缆型号选用是否正确以及通信电缆是否有脱线或虚焊;

电缆型号选用 当控制器与远程I/O 在同一控制柜内时。可以用 SH411电缆。如果控制器与远程I/O不 在同一控制柜内时,必须使用“FUCA-R211”电缆, “FUCA-R211”电缆带有屏蔽线,其屏蔽线必须接地。(屏蔽线两端有FG端子)。SH41电缆没有屏蔽线。 在较长距离连接时使用了SH411电缆。 由于其没有屏蔽线接地,也出现Z55报警。而且其报警出现是随机的,没有规律。

3.2 当控制器与基本IO之间的通讯电缆CF10插头松动或电缆故障时,会出现Z55报警。

3。3 当主电机回路绝缘不好时出现过Z55报警。这是电机的接地线和通信电缆R211的屏蔽线共地引起的故障.3.3 对远程I/O 的供电是否正常。需要检查电源的容量和电压; 3.4 远程I/O 单元硬件有故障。 3.5 外部干扰的影响;

4. 排除故障的方法及相关实验:

按照常规的抗干扰措施。进行了一步步的排除工作;

4. 1 检查基本I/O和远程I/O之间的通信电缆。该电缆的制作要求是要求线粗0。3平方毫米,外加屏蔽,屏蔽层接地。而且要求通信电缆与动力电缆分开

客户实际制作的通信电缆其线粗0。12平方毫米,无屏蔽层接地。而且通信电缆与动力电缆同时穿管走线。

整改措施1:

a.要求客户将动力线与通信线分开穿管走线,依旧报警。

b.要求客户制作0。3平方毫米通信线,换通信电缆后依旧报警。 c.将通信电缆屏蔽层接地,依旧报警。 这样:排除了通信电缆的影响。

另外,在将线径加大很粗时,基本I/O上出现“通信异常”。 整改措施2。

原电抗器进线端与出线端接反,改正后依旧报警。 与电抗器接线无关。 整改措施3 更换了基本I/O,远程I/O单元,仍然报警,排除了有关硬件的影响。 整改措施4:从新改善了接地系统,各单元都接地,仍然报警

由于报警信息的随机变化,可以判定是干扰引起。况且电控柜内有“电源单元”,变频器等干扰源存在。

5. 干扰源及其影响: 5.1 “电源单元”;

电源模块:MDS-C1-CV-55,其功能除了向驱动器提供工作电源外,还要将制动过程的回生电流经过整波后送回电网,其间要产生大量高次谐波。所以“电源单元”是一强大的干扰源。 5.2 变频器

电控柜内装有变频器,变频器也是通过PWM 方式获得不同的工作频率,也会产生大量的高次谐波。所以“变频器”是一强大的干扰源。 5。3 直流开关电源也是干扰源。 5.4 相关的实验

为了判断各干扰源的影响,在工作现场做了如下实验: 5.4.1 伺服系统及其“电源再生单元”的影响:

将数控系统设定为“无伺服系统”运行模式,脱开连接伺服系统的总线电缆;远程I/O 单元保持连接,在4小时内未出现报警。此时伺服系统包括“电源单元”处于上电状态;4小时后出现过同一报警。

5。4。2 将远程I/O 单元从控制柜中移出1米,上电后不马上出现报警,在3—5分钟后出现同一报警; 将远程I/O 单元从控制柜中移出5米,上电后不出现报警,在1-2小时后出现同一报警;

这表明控制柜内有干扰源存在。而且受距离的影响。由于控制柜内的变频器未启动,只有开关电源和伺服系统工作。那开关电源的影响有多大呢? 5.4.3开关电源的影响

(客户原采用一般市售DC24V直流开关电源) 用三菱数控系统自带的DC24V直流电源PD25向远程I/O 单元供电。情况有所改善。一度上电后不发生报警,稍后又有报警发生,再用同一DC24V直流电源PD25向远程I/O 单元所管理的输入输出回路供电,在2小时内未发生报警;

这说明良好的电源对抗干扰很重要。

用客户使用的市售DC24V直流开关电源向远程I/O 单元供电,将开关电源移出控制柜5米之外,在2小时内偶有报警发生。将开关电源移回控制柜内,报警立即发生。

换用某名牌DC24V直流开关电源向远程I/O 单元供电,将开关电源移出控制柜5米之外,在4小时内偶有报警发生,将开关电源移回控制柜内,报警立即发生。

这说明开关电源也是一较强的干扰源,在安装时应该尽量远离远程I/O 单元。

6. 经过综合分析:得出如下结论:

6.1 。通信电缆必须达到0。3平方毫米的要求而且要有屏蔽层。

6.2 除了伺服系统及其“电源再生单元”和变频器是干扰源外,一般的开关单元也是足够大的干扰源;

6.3 应该将远程I/O单元,基本I/O单元与上述干扰分开装与不同的电柜中。或者对装有伺服系统及其“电源再生单元”和变频器的电柜做足够的屏蔽。

在本案例中,将远程I/O 移到操纵箱中,远离干扰源,采用标准线径的通信电缆后,故障消除。

COUNTER ERROR R831.4为1时,刀仓检测刀具的传感器检出异常。故障原因:刀仓侧检测刀具的传感器检出异常。解决方法:1.检查刀仓本体传感器(X6.3)﹝X1012.3﹞及传感器(X6.4)﹝X1012.4﹞感应距离及电路是否正常。2.刀仓原点复归灯亮,将模式切换至原点复归模式(ZRN),按下“刀仓原点”键,刀仓自动执行原点操作,完成后ALARM会自动消失

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