联合检查报告
一、机辅方面
1、问题:一车间占柱、电焊挂钩位置不对。车间规定2.4m高。未达到要求。
解决方案:要求周五之前整改完毕。
2、问题:电焊二班操作机轨道移走后要求按规定移回来。因为移动后的轨道没有保护压板。
解决方案:通知车间主任按规定移回原位置。
二、安全方面
1、问题:电瓶车上演活用的楔铁被打砂车间拿走。 解决方案:要求立即返还。
2、问题:二车间沙坑旁边有个电门盒上面“小心用电”的标牌掉了。 解决方案:定做一批,将车间内部所有丢失补全。若再发现有丢失罚款100元。
3、问题:二车间绳架上有一根绳子由于断股太多 要求报废。
解决方案:已通知车间主任,要求立即报废。
4、问题:砂轮机上沟痕太深,中间有约10mm深沟痕,影响磨钻头和刀具。 解决方案:车间内两个砂轮机,要求钻床班负责锁好一个,留一个自用。另一个留给车间用。
三、质检方面
1、问题:对活一班连云港项目分离器恢复生产,(由于没有工作票)无法写标识。 解决方案:联系生产部,查找工作票,恢复标识。
2、问题:对活二班 老挝筒体错边3-4mm。
解决方案:要求在装配时进行修磨。
3、问题:对活三班 伊朗撑紧盾恢复生产,外观焊缝质量不好,差。
解决方案:要求修整。
四、工艺方面
1、问题:对活二班两件筒体上直法兰,由于间隙问题直法兰下不去,用气焊进行切割,局部沟痕过大。 解决方案:要求打磨。
2、问题:对活六班老挝筒体滚弧后,点焊点处处理后的沟痕过大。 解决方案:将点焊点处沟痕修正干净,避免操作机焊接,影响焊缝质量。
2014.5.28 技术部
《联合检查报告.doc》
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