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混凝土质量通病整改方案

发布时间:2020-03-03 15:01:47 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

混 凝 土 质 量 通 病 整 改 方 案

2015年9月8日拆模发现,1#楼地下室局部墙柱混凝土振捣不密实,存在的混凝土质量通病,13-17轴交H-G轴楼梯间墙、柱出现不密实和露筋现象,我公司项目部高度重视积极整改,其整改方案如下:

一、质量通病原因分析:

1、员工思想认识不足、未按技术操作规程及技术交底要求进行作业,对泵送混凝土塌落度较大容易振捣估计过高。

2、操作工人振捣不到位,振捣不及时,有漏振现象,二次振捣不足。

3、振捣前未对模板内的振动棒插点进行探测和试插,导致混凝土灌入后振动棒插入不畅,振捣不到位。

4、模板湿润不充分,入模混凝土水分偿失,导致混凝土流动性变差。

5、混凝土分次灌入间隔时间较长,流动性减小,导致振捣难度加大。

6、局部混凝土有振捣过度现象,导致细骨料拌合物流失,形成漏浆、夹渣现象。

7、项目管理人员混凝土调配计量不及时,不准确,过程监督不力。

二、质量通病处理措施: (一)、表面夹渣处理措施:

1、夹渣深度2㎝以内,将夹渣面吹洗干净,浇水润湿,刷水泥浆,采用1:2水泥砂浆补抹。

2、夹渣深度2㎝以上,将松散石子清理干净至混凝土密实层,将界面凿毛、吹洗干净,浇水润湿,刷水泥浆,采用1:2水泥砂浆分层补抹压实,补抹厚度35㎝以上除分层补抹压实而外,在层间界面增设钢丝网进行加固处理,防止开裂。

3、采用草袋捆绑围护浇水覆盖养护。

(二)、内部夹渣处理措施:

1、清理:将松散混凝土全部清理干净至密实层,适当加宽洞口,方便浇筑混凝土和保证浇筑质量,界面平整凿毛,避免形成死角,吹洗、冲洗干净。

2、润湿构件:支模浇筑前提前2天,将界面周边构件捆绑草袋浇水覆盖养护,保持原构件的湿润,以保证新浇筑混凝土内部正常的水化反应。

3、支模:利用洞口上下构件作为支撑面支模,模板与构件搭接长度大于20㎝,选择钢筋较少、容易灌注、振捣混凝土一侧设置楔形溜槽。溜槽进料洞口高度大于20㎝,溜槽宽度大于30㎝,溜槽上口距洞口界面大于20㎝,利用混凝土灌入振动形成自重压力,以保证洞口上口界面密实度。(附件:支模附图)

4、混凝土浇筑:1)、提前浇水润湿模板、钢筋、界面,刷水泥浆;2)、采用商混站提供C40微膨胀混凝土(原墙柱混凝土强度等级为C35),运至浇筑地点调匀改善和易性灌入,灌入同时采用单相振动棒振捣,直至模板周边漏浆判定其振捣到位,灌入高度至溜槽上口(即超出界面口20㎝)。

5、剔打:待混凝土浇筑完成养护7天后,对溜槽形成的牛腿混凝土进行剔打,采用细凿、轻修成自然蜂包,以免影响新浇内部结构。

6、剔打后的牛腿自然蜂包表面,表面不作抹灰处理。

7、混凝土浇筑完成初凝后,采用草袋捆绑围护浇水覆盖养护。

三、质量通病防范措施:

1、项目部组织技术管理人员和相关班组,召开施工质量现场会,分析原因并总结经验教训,按“四不放过”原则进行处理。

2、项目部重新组织施工作业人员进行培训、教育,重点加强员工的质量意识,加强技术交底教育和质量通病防范措施。

3、对本次事件责任班组处以罚款3000元,材料损失另行计算,栋号工长处罚款200元,下不为例。

4、对责任班组人员经项目部教育培训合格,签订质量承诺书后,再上岗作业;对培训不合格人员、班组进行辞退或解除劳务合同处理。

5、加强现场管理人员对施工作业过程的督促管理,将质量隐患消除在萌芽状态。

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