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六月总结

发布时间:2020-03-03 06:53:35 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

续:加热炉在正常生产中的常见故障小结

第五 水除磷

5月7号加热炉炉底排渣时发现排渣口哗哗的漏水,急忙回现场检查,发现水除磷的水沿着钢坯的方向进入加热炉内,通过排渣口流出。导致加热钢坯前头温度较低,很难提高。

总结原因: 1 水除磷压力太大;

2 水除磷设备周围的氧化铁皮堆积太多,导致通道堵塞,使得水除磷的水不能直接较快的流入地沟而越集越多,流入加热炉。

3 水除磷设备的水管喷口角度方向太靠外,离出钢口太近,使得水沿钢坯方向较易流入加热炉。 第六 试验钢

五月十四号有四根实验钢82c,150mm坯,长度10.2m, 在轧制过程中出现情况:出炉低头,撞水除磷的第一个辊。原因:钢坯的摆放长度和梁的间距不平衡。钢坯入炉位置不合适,第一个出炉辊离钢坯前头太远,造成在加热过程中会低头。 第七 退钢

五月十七号,由于轧线出现问题,使得已经出炉的一根钢坯又得退回去,此时要有两人协调操作:一人在一号台自动控制,一人到现场出钢口要观察回炉的钢坯在辊上的摆放位置,注意不能撞到炉墙,同时要保证钢坯前头与动梁辊的位置,露出太长会在加热的过程中低头。

第八 天然气切断

五月二十二号正常生产期间,突然天然气快切阀切了,顿时所有烧嘴灭了。通知专业后开始查找原因。发现是南鼓风机的变频器瞬间不通电了,造成加热炉内无风通过,连锁反应造成天然气快切阀切了。据专业解释是由于风机长时间没有进行吹灰操作,同时最近的天气温度骤然上升使得变电器线路出现问题。而且去年大概的这个时候也出现过类似的情况。通过换用备用的风机后可以正常生产了,造成耽误生产将近两小时。 第九 试验钢

五月二十三号,技术研究院通知一线材实验轧制加铌SWRH87B炉号1106007,轧制温度控制工艺变更如下:试验坯加热段温度控制在1160℃,开轧1040—1100℃。可超上限。精轧进口温度920—960℃,吐丝温度880—920℃。正常87B轧制要求:本次轧制规格14.0mm的87B400吨,加热段温度不能低于轧制要点温度1140℃。

2012-07-05

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