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关于汽车油改气技术改进措施

发布时间:2020-03-03 22:47:08 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

关于汽车油改气技术改进措施

摘要]因受油价上涨而改用石油液化气和石油天然气的汽车越来越多。油改气后的核心问题

就是混合比变

化的问题,所以油与气的关键区别就是前者是油与空气(氧)的混合气,后者则是气(液化

气、天然气)与空气(氧)的混

合气。本文总结了一些解决问题的方法。

[关键词]油改气;改进措施

一、概述

因受油价上涨而改用石油液化气和石油天然气 的汽车越来越多。其中有一部分是汽车厂家在出厂时 就已改好,技术论证和改进措施相对较完善,在运行 中,故障也少。但价位较出厂后改装高很多。所以,众 多车主都选择了有相当资质的专业改装厂改装。无论 是厂家还是专业改装厂都以多点直喷(复杂、造价高) 和单点吸入(简单、低廉)两大类别进行区分。在实际 改装中,因改气后进气混合比发生变化而引起的无怠 速、怠速低、发动机运转不平稳、加速爆震(回火放 炮)、断火等等一系列问题,使得车主和改装人员非常 尴尬,有人甚至又回归烧油;特别是因改装后进气歧 管回火(放炮)将空气流量传感器炸坏造成损失而引 发的车主与改装厂家的纠纷等问题,直接影响了油改 气的顺利推进。笔者经过长期调研和对自己先后使用 过的车辆(两辆液化气、两辆天然气)车进行了反复改 进后,逐步总结了一些解决上述问题的方法,谨供气

改专业人员参考商榷。

二、理论分析

1.油与气的核心区别

汽车发动机属内燃机系列(现行大多数),原理大 致是将一定比例的燃油与空气的混合气在气缸中压 缩并点燃,使之爆发后推动活塞做功。因此,油改气后 的核心问题就是混合比变化的问题,所以油与气的关 键区别就是前者是油与空气(氧)的混合气,后者则是 气(液化气、天然气)与空气(氧)的混合气。 2.发动机的设计理念

由于历史原因,绝大多数发动机设计理念是油气 混合燃料式,因此,在改气后的诸多技术问题是设计 时完全没有考虑到的,当然现在也有所谓“专门为气 而设计”的汽车发动机,但本质上也是在进排气等外

围上做了些改进,并非完全全新设计。

三、实际问题及改进措施

实际中最多的莫过于混合气过稀引起无怠速(或 不稳)和进气歧管回火(放炮)将空气格、空气流量计 炸坏。鉴于上述问题、实际改装中技术人员想了很多 办法,但效果不佳,下面就上述两种情况从理论和实 际车型改装案例进行说明:

1.无怠速或怠速不稳

改气后由于有气混合比变稀,改装设计者在进气 道上加装缩口器(如图)(单点吸入式,多点直喷式不 存在此问题)

其初衷是:一般发动机怠速是由电子控制(电脑 板)燃油喷射比而维持怠速,改气后,燃油停止供油, 而要保持正常怠速和加速动力,就必须是进入发动机

进气道的混合气达到相当油气的浓度,所以,缩口2 的内径约为进气道1的1/2,其作用是减少由空滤供 给的空气(氧气),气(天然气、液化气)是从缩口上的 3号口进入,从而达到改变混合比的目的,由于发动 机排量、功率不同,缩口很难达到要求,于是改装者便 在前进气嘴5处套上线手套、丝袜、包薄毛巾等办法 来达到较满意的效果,上述方法从表面上是解决了怠 速问题,但当发动机加速时,需要较大的进气量(氧), 此时的进气由于缩口阻力的影响显然还是怠速时的 开启状态,所以就直接影响了发动机加速和功率性能 的发挥,且燃气耗量也增大。因此,笔者反复思考后, 得出结论:怠速时减少空气进气量,加速是开大空气 进气量。(具体原理如图)

在空滤到燃气注入缩口之前加装一翻板,怠速 时,由于进气压力较低,由于弹簧ED的拉力作用使 挡板L处于AB位置, 挡住大部分进气,保证 了怠速时混合气浓度 (相当于遮手套之类时 的状态),当加速时,随 发动机节气门逐渐开

大,进气压力增加,

P0>P1,使挡板L绕轴转动(轴是偏心的,AO约为 1/6AB,此时气动力矩大于弹簧力矩)而使进气道全 开,达到发动机设计的全开度,既省燃气又不失动力。 由于不同车型进气道不同,具体操作时根据方便程度 合理选择AB处位置,挡板可用薄铁板或薄铝板加工 成进气道内径(略小,便于灵活转动),轴O用6#或 者8#铁丝加工。

挡板上的 轴套用马口铁 加工成半圆形 “Ω”状后,用焊 锡固定在挡板 上,一般进气道

都选用工程塑料高温定型,故根据轴的直径钻好孔, 小心压入轴两头铆好即可。3号位开一小孔用于挂弹 簧(另一端挂在进气道内壁上,固定个铁环)装好后挡 板不一定很严,但要求转动灵活,轴处涂上黄油(板定 位要求处理好,否则亦卡住失效)。 2.进气管回火(放炮)

由于改装后混合气发生变化,易出现进排气管回 火,特别是进气管回火时,直接将进气管炸开(空气格 外壳),严重的会将空气流量传感器炸坏(几百元——— 几千元不等)造成发动机不工作。经反复考虑后采用 以下思路改装:回火时,爆燃气体在达到空气流量计 前先经过一个泄压口,就可以大大减小对空气流量计 的伤害程度,具体原理见图:

在6号段开一口,越大越好(要便于装封口板), 再用与进气道曲率相近的塑料板加工一比开口稍大 的盖板6,H端用一轴与进气道固定,I端用橡皮筋套 在进气道上,板6是单向的,只能向外开启。平时由于 橡皮筋的固定,与进气道是密闭的(加工时处理好), 当回火时,进气管内气压大于外界气压,P’>P。 (下转第68页)

此时气动力矩大于橡皮筋的弹力矩,此时盖板6 向外打开,回火气体从6号口泄出(若进气道位置许 可,可在6号位对称处再加工一个泄压口效果更好)。 同时,AB处的翻板由于负压和弹簧ED的作用而关 闭了回火进气道与空气流量计之间的通道,即使有回 火气体袭来,其冲力在经过翻板的缓冲后会大大减 小,从而起到保护空气流量计和空气格的作用。(即使 翻板被爆燃气体炸坏,还可再做,造 价比空气流量计小得多。)

综上所述,经过上述改装后,基本解决了文章所

述的问题,经一年多来先后在红旗(488四缸机1,8)、马自达MPV(六缸3,0)、吉田三菱越野(六缸3,0)、三菱太空商务车(四缸2,4)等车上实验,效果很好。

四、几个需要注意的问题

1.取位要合理。由于非专业厂家生产,部件需要

反复调试,经常保养,所以上述部件改装取位要合理, 便于拆装观察。

2.加工精度要求不是很高,但要保证灵活自如

轴的固定一定要牢固,翻板要限位,不得使其与进气 道内壁挂碰。泄气板被炸后,轴处很容易被炸坏,所以 建议H处轴可用弹力较大的橡皮筋代替,效果会好 一些。

3.上述部件需要经常检查,尤其是回火后,一定 要检查翻板是否变形,空气流量计是否正常。

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