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个人技术总结

发布时间:2020-03-02 08:33:52 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2015年32558队个人技术总结

在公司技术部门的领导和关心下,我队严格执行公司技术科交代的措施,施工中我也能够在关键环节上,亲力亲为,确保施工质量,施工井均能够顺利的交井,固井质量合格率100%,受到了甲方的高度赞誉。

截止11月17日,我队共施工18口井,交井17口井,总进尺24475米,主要区块高青(5口井)、滨南(11口井)、纯梁(2口井)地区,其中油气侵出现4次,分别是正南4-81井、金31-斜21井、纯25-斜20井、梁212-斜25井;钻杆穿心打捞出现同一口井梁25-斜20井。原因均为地层有异常高压引起的。拿最近施工的纯25-斜20井举例:

一、基本数据

一开时间:10月1日10:00,钻头:Φ346.1mm*207m,表层:Φ273.1mm*206.34m;

二开时间:2015年10月2日2:00;钻头:Φ215.9mm*2672m,油层:Φ139.7mm*2665.56m;

完钻时间:2015年10月11日23:00。

本井为三段制井身结构,造斜点:1002.11m,最大井斜35.40°(位于井深2540.12m),完钻垂深2415.36m,井斜34.50°,水平位移881.63m。

二、油气侵情况说明

第一次油气侵

本井于2015年10月10日12:00钻进至井深2536米时发现有油气侵,钻井液密度从1.18g/cm3降至1.10g/cm3,粘度从45s升至55s,我队立即启动应急预案,请示采油厂:

1、停钻将入口钻井液密度提至1.20g/cm3,返出钻井液密度为1.13g/cm3,不能平衡地层压力;

2、继续请示甲方,入口密度提至1.25g/cm3,返出密度为1.22g/cm3,仍不能平衡,

3、继续请示甲方,密度提至1.27g/cm3,返出密度1.26g/cm3; 18:00在经过几个加重循环周后,密度逐渐上提至1.26g/cm3后,恢复钻进。用时间6小时。

第二次油气侵

2015年10月11日9:00钻进至井深2606米时,发现接单根后返出钻井液密度从1.26g/cm3降至1.15g/cm3,粘度从45s升至53s。工程上立即请示甲方,采取停钻循环加重,14:30在经过几个加重循环周后,密度逐渐上提至1.28g/cm3。用时间5.5小时。

第三次油气侵

2015年10月11日20:15钻进至井深2645m时,又发现接单根后返出钻井液密度从1.28g/cm3降至1.20g/cm3,粘度从45s升至56s。工程上立即请示甲方,采取停钻循环加重,21:30在经过几个加重循环周后,密度逐渐上提至1.35g/cm3,继续钻进于23:00完钻,井深2672m。为测油气上窜速度,我队进行短起下作业,12日4:20短起下完毕,循环一周测得后效:13min,最低点1.23g/cm3。8:00开始起钻,起钻前用密度1.50g/cm3钻井液和润滑剂封井。用时间6.5小时。

12日17:30起钻完毕,下常规钻具,进行通井,为有效的清除后效采用分段循环,分别于在2000m;2300m;2672m分段循环,分别测得后效:10min,最低点1.27g/cm3;6min,最低点1.26g/cm3;4min,最低点1.25g/cm3。08:00请示甲方后循环加重,将密度提至1.38g/cm3。起钻前用密度1.55g/cm3钻井液和润滑剂封井。13日19:00起钻完毕,用时间25.5小时。

三、卡电测仪器说明

13日19:00起钻完毕,开始电测,22:00第一趟电测完毕,开始进行第二趟测井,14日01:00测至2565m时,上提发现拉力至7500磅,制动,仪器依然不动,多次试后无果,判断仪器已经卡住。请示上级,得到措施:钻杆穿心打捞。

14日10:00穿心打捞工具到井场,开始准备穿心打捞,于20:30打捞成功,15日05:00起钻完毕,下入常规钻具通井。

15日下常规钻具,进行通井,为有效的清除后效分别在2000m;2300m;2672m分段循环,分别测得后效:20min,最低点1.21g/cm3;15min,最低点1.30g/cm3;10min,最低点1.35g/cm3,为测量油气侵入的程度,于19:00进行短起下,10柱,20:00下钻到底,循环一周后测得后效:5min,最低点1.25g/cm3。考虑到后效严重,起钻前用密度1.60g/cm3钻井液和润滑剂封井,08:00起钻完毕。

16日08:00开始电测,09:50又测至2565m时,上提发现拉力至7500磅,制动,仪器依然不动,多次试后无果,判断仪器已经卡住。请示上级,得到措施:钻杆穿心打捞,下一趟电测采用硬测井。11:00穿心打捞工具到井场,开始准备穿心打捞,于21:30打捞成功。

17日10:00穿心打捞完毕,下入常规钻具通井,为有效的清除后效采用分段循环,分别于2200m,2672m循环测得后效35min,最低点1.19g/cm3;5min ,最低点1.28g/cm3。起钻前用密度1.60g/cm3钻井液和润滑剂封井,08:00起钻完毕。

18日08:30开始软测井,10:30开始硬测井,于19日04:00硬测井完毕。下入常规钻具通井,准备下套管。

四、具体原因分析如下:

1、从2536米发现油气侵至电测正常完毕(完钻井深:2672米),由于后效严重,施工中不断地反复加重,密度由1.18g/cm3逐渐提至1.38g/cm3;加重井段136米,实际累计加重石粉137.7吨,容易在井壁上形成虚、厚的泥饼,使电测仪器通过困难。

2、纯25斜20井区位于纯化油田北部,北靠纯北大断层,是被多条断层复杂化的断鼻构造,地层倾向北西。油藏类型:常温高压油藏。从2536至2566米,该井段附近有个断层,容易产生异常高压,使油层井段为负压差,其余井段为正压差,当仪器通过时,会在仪器上形成一个较大的吸力,使仪器卡住;

3、按照甲方中靶后降斜的要求,实际施工2544.06米中靶后,降斜,狗腿度较大,加上油气侵严重,长时间反复加重造成,油层段井壁不稳定,泥饼虚、厚。造成两次在同一井深卡仪器。

五、几点认识:

1、根据纯25-斜20井油藏地质设计书提示,本井纯化油田北部,北靠纯北大断层,是被多条断层复杂化的断鼻构造,地层倾向北西。油藏类型:常温高压油藏。认真阅读设计,根据提示及时做好预判,准备好,加重材料和重泥浆。

2、遵循井控的三早原则,加强人员坐岗,做到早发现早处理;按规定练习好井控预案,并有记录与证据。本井几次油气侵坐岗人员均能够及时的发现,井队在上级的指导下,迅速、高效地控制住地层压力。

3、发现有油气侵及时的汇报上级和采油厂,严格执行指定的措施。重点监控地质工上传工况与钻井液药品类型和数量,有利于下部追加费用。我队由技术员和泥浆组长专门负责复杂情况下,对钻井液工表表的填写和地质工上传报表的监督。

4、提前落实好注水气井的停住情况,按规定井架工每班检查落实停住情况,作好记录。重点观察停住后井口是否有回压。如果有及时的向上级反映,采取有效措施及时泄压。

5、按照标准安装防喷器,并进行第三方试压,合格后方可开钻。我作为井队井控的负责人每当到了安装防喷器和试压时,必须亲力亲为,严格把关,按标准安装防碰管线和水泥基墩。并及时地保养管汇闸门组,确保灵活好用。

6、滨南地区施工11口井,固井质量合格率100%,特别是二界面固井质量有了很明显的提高,收到了采油厂的高度认可。下套管前进行通井,钻具组合:牙轮钻头+双母+螺旋扩大器+7寸钻铤1柱+钻杆,利用钻铤的重量当钻柱上下活动时,使螺旋扩大器可以充分的贴近井壁,刮出井壁虚泥饼,同时可以修复井壁。下套管到底后,缓慢开泵一周后,尽力降钻井液粘度,并大排量洗井。根据主力油层位置计算好封固油层所需的水泥浆量,并且有合理的附加值,固井时监控好最后水泥浆排替量。

最后要感谢上级领导对我的关心与支持,我将继续努力干好工作,不辜负领导的期望,为公司的发展添砖加瓦。

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