2011年汽机专业年度
工
作
总
结
浙江浙能金华燃机发电有限公司
11年11月7日
2011年汽机专业年度工作总结
过去一年中,在各级领导的关心和汽机专业工作人员的共同努力下,较好的完成了公司和部门下达的各项生产任务,主要是#
2、#3和#6机组小修以及一次临修消缺工作。本年度严格执行安全生产管理,认真开展春、秋两季安全性检查,并组织完成公司的第
二、三轮汽机专业安全性评价。
在这一年,汽机专业做了大量的工作,当然,也存在一些问题,现将全年主要工作情况总结如下:
1 工作回顾
1.1消除的重大缺陷及重复消缺
1.1.1迎峰度夏期间对#6机部分不锈钢针型阀阀体与其接头材质不符情况进行全面排查,通过金属光谱分析排查结果,#6机不合格接头共319只,目前已更换#6机蒸汽系统部分针型阀接头共46只,计划在2012年5月前逐次更换。 1.1.2更换和加固#2机冷却塔墙面立柱腐蚀较为严重的部分斜撑和立柱。 1.1.3经过多次分析和解体检查,查明了#61真空泵运行时电流偏高、自由端推力轴承温度较高的原因为:A、自由端推力轴承失效,导致叶轮与泵壳磨损,B、自由端轴承支架变形,导致推力轴承承受较大的径向应力。更换推力轴承和调整自由端轴承支架后#61真空泵运行良好。
1.1.4、#6机疏水扩容器筒体局部开裂,分析原因并更换后运行良好。 1.1.
5、消除#3机主汽调门连杆三脚架的卡涩现象,使#3机在冲转及低负荷过程调门能稳定调节。 ★重复消缺:无
★直接导致非计划停机的事件:无 1.2 机组小修
1.2.1 #2机5月5日至5月14日C修,完成的主要项目:
A、检查清洗调速系统各部件(包括同步器、错油门、油动机等),同步器调整(调速系统动作值整定) B、调速模块中分面研磨 C、自动主汽门操纵座垫片更换 D、汽机#2轴承检查调整
E、#
21、#22冷油器水侧及冷却水进口旋转滤网清理、查漏 F、润滑油和调速油滤网清理;油箱内滤网抽样检查
G、交流油泵、直流油泵、高压油泵中心校验,各轴承室清理、消漏,并更换润滑油
H、凝汽器后缸喷水管道检查(位于凝汽器汽侧) I、检查和调整主汽管道支吊架;主汽管道蠕变测量 J、#2发电机励磁中心测量
1.2.2 #3机5月17日至05月26日C修,完成的主要项目: A、调门解体检查
B、#
2、#3轴承紧力、顶隙、侧隙测量并调整
C、检查清洗调速系统各部件(包括同步器、错油门、油动机等),同步器调整(调速系统动作值整定);
一、二次油压调整 D、调速模块中分面研磨; E、自动主汽门操纵座垫片更换
F、检查和调整主汽管道支吊架;主汽管道蠕变测量 G、#3发电机励磁中心测量
1.2.3 #6机5月24日至2011年5月27日D修,完成的主要项目: A、#6机差胀探头检查,0位校正 B、#6机油箱顶部回油盖改造 C、#6机AST节流孔清洗 D、#6机冷油器、空冷器水侧清洗
1.2.4 #6机10月25日至11月4日C修,完成的主要项目: A、主汽调门EH油滤网清洗 B、补汽系统进口EH油滤网清洗 C、凝汽器汽侧后缸喷水管道检查
D、高压主汽系统更换针型阀焊接接头Φ14,共29支 E、冷油器顶部盖板密封垫片更换 F、#61真空泵自由端轴承检修 G、全厂疏水扩容器更换 1.3安全管理 1.3.1春检及秋检
A、11年春季安全大检查汽机专业共6项,已完成5项,1项列入2012年大修。 B、11年秋季安全大检查汽化专业共8项,已完成。 1.3.2安全性评价
开展了第二和第三轮安全性评价,汽机专业安全性评价自评分为:总标准分为1400分,应得分为1280分,自查实得分为1190分,得分率为92.9%,有七项扣分。
2 遗留的重大问题及对策
2.1 #6机第
18、19级隔板有多处裂纹,计划在2012年大修中更换。 2.2 #6机左侧主汽门门杆漏汽,计划在大修中更换主轴和密封件。
2.3 #2汽机高压端轴封漏汽较大,通过对设计图纸及其现场检查初步分析原因为轴封套筒与转子存在间隙、高压端汽封齿间隙较大导致高压蒸汽漏出。目前加强运行人员对均压箱的压力控制来减少轴封漏汽。
2.4 #6机高压旁路调门内漏,计划在2012年大修中解体检修。 3 今年工作的缺点及不足
3.1 对辅助设备招投标的技术规范管理不严格,特别是由集团公司的外协单位编写的技术规范未能严格审核。 3.2 对辅助设备关注不足。 4 明年工作计划及重点工作 4.1 加强检修人员技术培训工作。
4.2 做好2012年#6机大修及技改项目工作。 4.3 配合公司完成安全性评价考评。 4.4 做好异地扩建的相关工作。 5 明年工作思路及设想
针对目前公司汽机专业技术骨干匮乏的现状,利用#3联合循环大修,重点培养一批汽机检修骨干;积极投入到异地扩建项目工作中,锻炼出一个熟悉9F机组的汽机团队。