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案例警示教育暨安全经验分享之五

发布时间:2020-03-03 21:59:15 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

事故案例警示教育暨安全经验分享

案例之五

邯钢集团有限责任公司大型轧钢厂“6〃16”机械伤害事故 2013年6月16日13时20分左右,邯钢集团有限责任公司大型轧钢厂发生机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约80万元。

一、事故经过

2013年6月16日7时30分,夜班调度值班长李增荣交班时,告诉白班调度值班长唐伟说:线材生产线打包机的2#和4#线工作卡线,有断腰现象。

8时,唐伟便直接到有故障的线材生产线打包机现场了解情况,发现维检工李新建已在现场观察打包机的运行状况,对出现卡线、断腰的故障进行排除。维检工李新建上午一直在断断续续修理打包机,对打包机边维修,边观察。

11时40分,打包机故障排除。然后,李新建回休息室吃午饭。这时,唐伟也回到了调度室。

12时40分,唐伟在调度室的实时监控器内发现打包机又出现故障,就用对讲机呼叫李新建到现场排除故障。

12时50分,李新建和唐伟几乎同时到达打包机现场。此时,打包机经过操作工李新忠和袁华的处理后已经正常打包运转了。唐伟、李新忠、李新建、袁华就一起回到操作室。 13时15分左右,李新建要回休息室休息,尔后,李新建和刘大葳一同出了操作室。此时,打包机仍然在正常工作。此时,袁华把线焊接好后在磨线,李新忠看到袁华磨线时,就把打包机停了下来。大约10秒钟后,袁华向操作工李新忠示意线磨好了,可以打包了。李新忠看到后,就按下了打包机的启动键。与此同时,与李新建一道走出操作室的刘大葳发现李新建没在身边,扭头一看,李新建已到打包机南侧并被打包机压实小车和线道架击中头部。

二、事故发生的原因和性质

(一)事故直接原因

线棒设备车间后区机械副作业长李新建,安全意识淡薄,在排除线材线打包机2#线故障后,违反《大型轧钢厂设备检修翻牌安全确认管理规定》、《大型轧钢厂安全操作规程》、《机械维检工安全规程》等规定,在未确认现场安全的情况下,擅自进入打包机工作区域,被打包机压实小车和线道架击中头部,是造成事故发生的直接原因。

(二)事故间接原因

1.精整工李新忠在操作打包机工作中违反安全规程规定,在未确认打包机工作区域安全的情况下开机操作,是造成事故发生的主要原因。

2.邯钢大型轧钢厂建设项目未按规定履行建设项目安全设施“三同时”手续,安全设施不完善;邯钢大型轧钢厂安全机构未按规定独立设置,日常安全监管检查不到位;是造成事故发生的次要原因。

3.邯钢大型轧钢厂安全制度不落实,对职工的安全教育培训、监管不到位,是造成事故的另一原因。

(三)事故性质。

事故调查组认定,该事故是一起因维检人员违章作业,造成的一般生产安全责任事故。

三、事故防范和整改措施

1.要切实加强全厂职工的安全培训和业务知识教育工作,不断提高从业职工安全意识和自我保护能力。

2.要认真贯彻落实国务院关于认真开展安全大检查的通知精神,坚决贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,不断完善安全生产“三项制度”,认真汲取事故教训,举一反三,大力开展安全隐患排查工作,彻底消除各类安全隐患,切实保障职工生命和国家财产安全。

3.要认真落实企业安全监管的主体责任,不断提高对安全生产工作的重要性和严肃性的认识。要认真落实国家有关项目建设的法律法规,完善安全机构设置。进一步加强安全培训教育,不断增强全员安全意识,提高职工安全素质。

点评:

1、《安全生产法》规定:安全设施必须与主体设备同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,安全设施“三同时”是不可逾越的“红线”。

2、多人配合检修作业一定要做好安全确认,未经现场确认禁止启动设备。

3、检修作业中试机作业,要做好人员的清点,确认无人,方可启动。试机后仍然存在故障需再处理的,必须重新启动检修程序,做好三方确认和双挂牌工作。

4、我们日常工作中,大型或者计划性检修一般都能严格按检修作业“九条程序”作业,但临时性抢修、特别是中晚班检修作业,检修报告书和危险作业(例如登高作业、有限空间作业、上行车轨道申请单等等)审批等执行情况存在不足,因此,加强中晚班检修安全管理,是不容忽视的问题。

安环处 2014年7月2日

事故案例警示教育暨安全经验分享之五十七

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