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班组先进事迹

发布时间:2020-03-03 15:49:22 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

班组先进事迹

在动力分厂活跃着这样一只年轻的班组,在每一次的检修维护过程中,在每一项工程改造工作间,在每一个事故隐患的查处地,在每一次处理突发事件的事故现场,不管刮风下雨,无论严寒酷暑,我们都能在最短的第一时间里看到他们忙碌的身影。

动力分厂第二作业区班组肩负着50万吨、400万吨和700万吨选厂电气维护检修工作。这一年来,第二作业区班组顺利完成了每月检修工作和日常维护工作,还完成了多起改造项目。近年来申报五小成果近百项,合理化建议几十项,为公司的安全生产工作做出了榜样。今年主要事迹如下:

1、50万吨1号高梯度磁选机线圈砸间短路,更换线圈,安装、调试。更换后,正常运行。

2、50万吨旁路由于环境因素影响,空气矿粉密度大,主轴电动机控制柜内矿粉积尘严重。经常发生短路或者接触不良故障,造成主轴电机跳闸,导致旁路过滤机漫矿。由于事故频繁发生,则更换主轴电动机将该控制系统改为ABB变频控制。改造后大大减少了事故发生率,减少了维护量,解决了由于主轴电机跳闸所引起的漫矿事故发生,保障了设备作业率,提高了生产率。

3、400万吨1#环水设计为四台回水泵(三台手动控制,一台自动控制)。二备二用,由于生产需要经常都是开三台,增加了变压器能耗,有时甚至造成变压器过负荷运行。为了降低其能耗,改造:增加电容无功补偿装置。改造后,变压器功率因数从0.78提高到0.9左

右,改善了功率因数,设备向电力系统吸取的无功功率减少,电压损失减少,从而改善了电压质量,提高设备出力,真正起到了节能降损的作用。减少了电费的支出,节约了生产成本。

4、400万吨1#球磨机电机轴瓦负荷端与非负荷端带病运行,在日温最高时,轴瓦温度高达60℃,由于轴瓦修复次数过多,再次烧坏时无法将其修复到能够正常运行的状态。更换新电机轴瓦,经过动力分厂第二作业区电工和电修厂刮瓦人员二天一夜的时间,终于将电机轴瓦安装、调试完成。1#球磨机开机后正常运行。恢复了400万吨选厂整个生产流程,完成了设备抢修工作,为完成生产目标做出了巨大贡献。

5、400万吨二号环水三号大泵电机跳闸,高压开关柜分闸、合闸线圈被烧坏。原因是继电保护装置中的固态继电器触头发热粘死,不能分段、闭合,导致高压柜分闸线圈、合闸线圈被烧坏。电机无法启动。修复:更换继电保护装置控制板,更换分闸、合闸线圈。修复后,高压柜开关柜能够正常的分闸、合闸,保障了电机正常的启停控制,保障了环水泵生产正常运行。节约了更换整个继电保护装置的成本费用。

6、三选厂粗破碎变压器中性点未接地,生产过程中,由于某一相负荷过大、外单位用电设备频繁短路等因素,导致变压器中性点漂移,三相电压不平衡,进而导致破碎站设备无法启动,经我们设计后,对变压器中性点进行接地,排除了该故障,保障了生产的正常进行。

7、在三选厂破碎站新增一条旁路皮带供矿,我们负责电气部分的改造,自主布线、安装电机和变频器,调试后正常运行,增加了供

矿途径,有效地保障了生产

8、三选隔膜泵新增一小油站,我们负责电气部分的改造,经我们设计后,自主布线,排放约200m电源电缆,设计控制电路,安装控制电源箱,有效地保障了生产。

9、由于三选厂承包商遗留问题,铜1#和铜2#皮带控制电路未安装,为了即将投产的深部铜,经我们设计后,自主设计控制电路,对铜1#和铜2#皮带布线、排线、安装调试,把拉绳、跑偏、打滑装置引入三选厂中控室,确实实现了2条皮带的控制,保障了即将投产的深部铜生产。

10、原1#精矿泵站供电方式为单回路供电,由400万吨6KV高压配电室供给。改造:将单回路供电方式改为双回路供电,

一、由400万吨6KV高压室供至转供站配电室,再由转供站配电室供至1#精矿泵站,

二、由三选厂配电室供给1#精矿泵站。从400万吨至转供站供电进行了电缆铺设,穿管及搭接工作。改造后,1#精矿泵站供电不再受二选厂或三选厂检修停电的影响,可实现精矿泵站生产用电需要,提高了1#泵站的设备作业率。

长期以来,该班组始终把安全生产作为全体工作的核心,积极贯彻落实公司的各项会议精神。坚持体现“团结、协作、安全、奉献”的管理及工作理念,做到从我做起,从细节入手,树立零违章理念,坚持团结与协作相结合,分工明确,责任到人,人人都以控制差错为切入点,认真完成每项检修维护工作,努力为矿业公司做奉献。

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防汛先进事迹 班组

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