自磨机生产线整改方案
自磨机生产线示意图
自磨机生产线经试生产后,发现了很多问题,导致生产线不能正常生产,鉴于该生产线基本工艺结构已经成形,不适合做大手术,建议进行局部整改,以满足正常生产需要。现将需整改部位及方案表示如下:
一、1#皮带在试车运行中划伤严重,主要原因是皮带头部与破碎机之间距离太小,以致块料卡在皮带头部与破碎机之间,而使皮带划伤。
整改方案:将1#皮带头部抬高200~300mm。
二、破碎机遇超尺寸大铁容易卡料。
整改方案:在1#皮带旁增设捡铁平台,利用人工将超尺寸块料捡出,避免破碎机卡料,将上平台的楼梯改变方向。
三、振动筛卡料。
整改方案:更换筛面,将原振动筛面换成悬臂振动筛面,将解决振动筛卡料的问题。同时,振动筛筛分效率将大大提高,使20mm以下的物料被筛选出去,从而使粉料进入不了自磨机,也相应部分解决了自磨机粉尘大的问题。
四、2#皮带划伤严重,试车曾拉断皮带,主要原因是皮带跑偏且皮带与横梁间距过小,造成皮带与平台横梁摩擦严重,导致皮带损坏。
整改措施:
1、调整皮带跑偏现象。
2、对横梁进行改进,如下图所示:
五、5#皮带角度太大,自磨小块料在皮带上跳动、翻滚,在皮带尾部形成料堆,影响设备整体运行。
整改方案:将5#皮带头部平台下钢支架拆除,直接将平台落于混凝土支柱上,可使皮带角度大大减小(
六、3#皮带整改
1、3#皮带头部增设卸铁溜槽,溜槽下增设挡墙,高度根据溜槽制作完后尺寸现场确定。
2、3#皮带头部增加一台电磁出铁器,并调整至适当高度,选出电冶厂精料,从而避免大铁块进入尾料。此项因车间建议暂时不作更改,待生产线正常生产后根据实际情况再作变更。
七、料仓增设倾斜式固定格筛。
八、4#、5#皮带卸料平台下增设储料挡墙,以利装载机作业。
九、皮带溜槽和其生产线上其它小问题由车间根据现场需要进行整改。
参加方案制订的人员有:。 签字: 领导 技术开发科 机动科 生产科 二车间
技术开发科
2006-8-24