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罩式炉机组设备工作总结

发布时间:2020-03-03 00:08:08 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

罩式炉机组设备工作总结

一、概述

罩式炉机组是冷轧厂的咽喉部位,机组设备运行的好坏直接影响着机组生产和后序机组的生产。目前,罩式炉机组

一、

二、三期炉台设备以分别投产运行了

5、

3、1年,在这过程中,设备不同程度暴露出各种问题,对机组的正常生产影响很大,尤其是

一、二期炉台设备。一期设备在九八年开始严重劣化,当时主要表现在内罩变形、加热罩炉衬脱落严重、加热罩烧嘴故障等方面。在此之间,我们还是做了大量工作,并经过努力基本保证了设备的运行和机组的生产,但由于罩式炉设备的特殊性(备件在线量大)和生产的特殊性,在备件和检修方面就一直欠帐,积累下来就导致了罩式炉目前设备劣化严重,运行状况差的局面。现将近阶段罩式炉设备工作总结如下:

二、设备状况分析

(一)加热罩

1、故障情况 1)、烧嘴故障:该故障是导致加热罩升温缓慢的主要原因,具体表现在烧嘴火焰弱、不能点火、套筒损坏和烧嘴损坏。原因为空气量和煤气量不足或配比不当,造成火焰弱和燃烧不完全;煤气电磁阀关不严,烧嘴有煤气泄漏,火焰监视器损坏,造成火焰监视器有信号或不能探测而不能点火;煤气空气压力不足,造成火焰长期在套筒和烧嘴内燃烧,导致局部温度过高而损坏。 2)、煤气电磁阀故障:主要表现为电磁阀关不严、堵塞、打不开。原因为电磁阀动作频繁(在加热罩保温时),环境温度较高,煤气质量差(含杂质多)等。 3)、空气热风管损坏:由于加热罩炉衬的局限,烧嘴区炉衬易产生松动,而导致热风管高温烧坏,并且很难进行修理。 4)、密封环损坏:由于加热罩密封环为软性材料,在内罩余水清除不净的情况下,会造成密封环因不断侵水、加热的过程而损坏。从而漏火损坏其它设备。

2、处理情况 1)、结合加热罩密封环的特点和三起加热罩密封环的结构,在机动科的大力支持下,今年

7、

8、9月分别对

一、二期共18个加热罩进行了密封环改造,目前以全部改造完,使用效果良好,加热罩低部漏火的状况得到了极大的改善。 2)、根据加热罩的劣化情况,以对加热罩烧嘴状况的统计为依据,分别对1#8#14#15#等9个加热罩的炉衬、热风管、烧嘴进行了全面检修,更换了损坏的烧嘴和热风管、炉衬。使得这些劣化严重的加热罩设备状况有了很大改善,保障了机组的正常运转。但由于主要材料备件热风管和烧嘴的消耗量和费用太大太高,且供货周期长,现场已无料可修。目前已停修近两月。 3)、在对煤气电磁阀国产化失败的情况下,我们加强了对电磁阀的清洗和调整。并将到货的备件成批进行更换,便于使用跟踪。经过努力在一个阶段内加热罩的状况改善不少,但因备件的供应未跟上,目前,加热罩煤气电磁阀状况又下降许多,导致多个加热罩的加热升温非常缓慢,加热延时多,严重制约了机组生产。 4)、对烧嘴故障进行了统计,并检测了烧嘴的空气煤气情况,对损坏严重的烧嘴进行了更换,对烧嘴堵塞的进行了疏通,更换并补充了烧嘴套筒,基本满足了生产需要。但因热风管、煤气电磁阀、烧嘴的相互影响,烧嘴状况并没有得到彻底改善。

5)加热罩通讯故障检查。针对

二、三期加热罩出现的通讯故障问题,我们对加热罩进行了检查及采取了一些相应的措施: (1)

二、三期加热罩通讯电缆全部进行了更换。 (2) 加热罩通讯插头进行了检查紧固。

(3) 过对频繁出现故障的加热罩进行了跟踪检查,如22#加热罩,ET200M控制箱下方的底板漏火情况严重,由于检修进度未跟上及时处理,导致ET200M控制箱经过了近一个月的高温辐射,对箱内的控制、通讯模板造成一定影响。现该罩漏火情况已处理。 目前加热罩的检查工作已完成。但加热罩通讯模块IM153目前已无备件,并缺8块(12#~18#冷却罩无通讯模块共7块),现14#加热罩因缺通讯模块停用。

(二)冷却罩

1、由于冷却罩本身结构较简单,设备也较少,因此出现的故障不多,主要就是冷却风机风筒问题。因投产使用多年来,基本未对冷却风机进行过处理,只进行了少部分备件更换,再加上冷却罩喷淋时高温水蒸汽对风机的腐蚀影响,因而造成大批风机风筒穿孔变形,影响使用和机组生产。

2、三期冷却罩电机,从2000年7月投产至今年1月,4个冷却罩已经有6台电机烧损,平均每个月烧损一台。在生产过程中,因风机烧损,而换罩或待罩,严重影响生产。针对这一情况,我们对冷却罩的控制过程进行分析,发现是由于冷却罩电机的保护开关没有起到保护作用造成的。内罩热辐射冷却之后,设置冷却罩。

安装在ET200箱内的235F3和235F5是电机的保护开关,它们各保护一台电机。它的保护原理是:当电源的三相电流不平衡、电流超过保护开关的设定值时,开关跳闸,主触点短开,切断风机电源,同时辅触点闭合,将跳闸信号送给PLC。PLC接收到保护开关的跳闸信号后,报警显示,当操作人员发现报警后,通知维护人员到现场确认和处理。但是,三期的冷却罩电机的保护开关,实际上是一种热继电器,(型号是:3RU1126-4AB1)当风机电流过负荷时,主触点发热使辅触点闭合,送给PLC一个报警信号,而主触点却没有断开;PLC接收到报警信号后,仅仅报警显示,并没有切断启动MCC的输出信号,这样就使风机在故障状态下继续运行,而没有使风机得到保护。经常是维护人员知道故障情况赶到现场时,风机已经烧损。由于罩式炉的工作情况特殊,冷却罩在各个炉台上循环使用。一方面,如果操作人员没有将动力连接插头插好,就会造成风机缺相运行。另一方面,当冷却罩刚扣到炉台上时,内罩的温度很高,如果风机在短时间内没有运行,风机的外壳受到内罩高温辐射的影响,将会变形,常使风机卡阻。所以,风机的保护开关就非常重要。三期冷却罩电机的保护开关采用热继电器,不能断开电机电源,PLC又没有停止电机运行的保护程序,是不符合控制要求的。

解决措施:根据电机的控制原理图分析但根据现场的实际情况考虑。将冷却罩ET200箱内的两个热继电器改为二期一样空气开关型号,让空气开关的主触点切断风机电源,辅助点产生报警信号送给PLC,从改造后使用三个月来没有再烧损过电机。

3、针对冷却风机备件费用高,且供货周期长的特点,现已经将风筒进行了国产化,并更换了材质(不锈钢),目前备件已开始供应,保证了设备的运行。 备件情况:7月申报4件,交货期为9月份,目前交货2件。

9月申报4件,交货期为12月份。

(三)、炉台

1、故障情况 1)、冷却水报警:是指炉台冷却水在水流量不足的情况下所产生的安全措施,造成的原因多种多样,主要为炉台冷却水系统堵塞和流量开关假信号,而系统堵塞又是主要原因。分别可能在过滤器、快速接头、内罩、管道等部位发生堵塞现象。造成堵塞的原因又与水质和法兰结垢(水垢)有关。 2)、紧急吹扫:这是保证炉台安全生产的一个必须的安全防范措施,是为了杜绝当炉台发生泄漏时不会引起爆炸。但是,目前机组此故障次数较多,且因紧急吹扫后炉台进行充氮,导致退火周期延长,大大影响了机组生产,是仅次于加热延时的故障。其产生的原因主要为炉台液压夹紧缸松动(夹不紧)、电控通讯故障、阀站掉电、内罩损坏(开裂)、密封圈老化损坏等。 3)、液压缸故障:液压缸的故障也是多种多样的,主要有液压缸不动作、旋转不到位、压不紧、内泄、外泄等。系统压力不足回导致液压缸不动作和转不到位,及压不紧。高温环境对液压缸密封的损坏会造成液压缸泄漏。 4)、炉内压力不回零:该故障发生在退火开始阶段,会导致退火程序不能继续执行。产生的原因基本为氮氢管道因焦油沉积而堵塞,排气不畅。另一个为内罩设置时,信号锁定时间缩短,导致氮氢管道上气动阀开启时间短所致。 5)、阀站:从去年三期炉台建成投产自今,不到一年时间,阀站ET200箱内183A2(I/O模块)上的两个输出点(控制氢气伺服阀开和关)以及相邻的几个输出点经常被烧损。到目前为止,已有二十多块模块被烧损。平均每个炉台烧损3块模块,相当于每个炉台每三个月就烧损一个模块。由于模块烧损较多,备件到货时间教长,三期炉台中曾经有几个炉台长时间无法自动调节,被迫改为手动调节。由于手动调节滞后时间较长,调节误差较大,常因氢气流量大,没有及时调节,引起紧急吹扫。严重影响生产。阀站对氢气伺服阀的调节过程进行观察,发现氢气伺服阀在调节过程中,主要是开(关)输出点在输出或关断这一瞬间,在中间继电器内有时会产生强烈的电弧花,严重时,阀站的输出信号还会瞬间关断,我们把中间继电器拔下来检查,发现有的继电器内的接点被烧损,于是我们对氢气伺服阀的控制线路进行分析,认为控制线路不合理。氢气伺服阀的控制线路的电气增加两个中间继电器,从2001年4月11日到4月19日,我们利用装出炉的间隙时间,分别对31#—39#炉台进行改造。改造后我们对它的调节过程(吹氢段)进行跟踪观察,再也没有出现输出信号瞬间中断的现象;我们还在吹氢段多次大幅度修改氢气流量的设定值,观察它的调节过程和调节误差,发现调节过程良好,调节误差符合生产工艺要求。在未改造之前,九座炉台平均每个月都有1—2块模块被烧损,从改造至今已有一个月时间,没有出现模块被烧损的情况。

2、解决措施 1)、针对冷却水报警的增多,我们制定了每半月清洗水过滤器和流量开关探头的制度,并加强对故障的检查确认。还针对高温时需停炉处理快速接头的弊端,对内罩回水管进行改造,增加一个截止阀,便于在高温状态下对接头进行清洗,目前已基本改造完。 2)、针对炉台紧急吹扫的严重性,首先加强了管理,专门制订了炉台紧急吹扫后的手动换氢制度,要求生产设备三方共同对炉台的泄漏情况进行确认签字,然后再进行手动换氢,以确保生产安全。同时加强了对内罩的检查更换,液压缸的处理,以及炉台通讯设施的日常维护。 3)、对氮氢管道在今年

4、5月也进行了改造,在39个阀站的氮氢排放管道上增加焦油排放阀和管道清洗阀,并相应制定了焦油排放制度和检查监督制度。要求每班每两天进行一次排放。降低了炉台压力不回零的次数。但这只是对炉台氮氢支管的处理,而排放总管因生产条件不允许和从安全考虑,一直未能进行改造。 4)、液压缸也是在线量较大,虽进行了国产化,可效果不理想,国产液压缸的使用寿命较短,不能很好的满足需要。还开展了液压缸的修复工作,但由于密封没过关,故修复的质量较差,且时间也得不到保障,现已基本上没有什么修复件。所以只有加强管理,从统计每个炉台液压缸的状况入手,优先处理情况最糟糕的液压缸,用有限的备件,保证设备的运行。同时在今年

5、6月份还对液压缸压紧头进行了改良,用不锈钢螺栓代替了以前的螺栓,避免了锈死,方便了调整。

(四)、内罩

内罩是在高温状态下加热,又进入水冷却状态的设备,对材质要求很高。这样冷热交替使用,极易产生疲劳,对内罩的寿命是有很大影响的。经过各方面努力,内罩备件的本地化已完成,并能很好的满足生产需要。但由于机组内罩的使用寿命基本已到,遂出现大批量的变形,需要报废或修复。就目前来看,修复件的日益减少和报废件的增多,且新备件供货不能及时,其矛盾正越来越突出。经与厂家联系,还能够保证修复件。

备件情况:4月份申报4件(3件一期、1件二期),供货时间10月份,目前还没到货;

9月份申报 6件(4件一期、2件二期),供货时间明年2月份;

(五)、液压系统

罩式炉原设计就只有一套液压系统,要满足39个炉台液压缸动作的需要。然而在三期炉台建成后,三期炉台的液压压力就一直偏低,给生产带来了很大的影响,不仅操作不方便,且常常造成紧急吹扫,存在安全隐患。同时,该系统的液压泵易损坏,常只有一台泵在保持生产,也存在着瘫痪的危险。

因此,我们经过分析,对系统进行了改造;①增加了应急措施,即在原系统上增加了部分连接管道,用于与翻钢机液压系统的连接。在炉台液压系统瘫痪时,可用翻钢机液压系统保证能继续生产。②在三期炉台还增加了一套蓄能报压系统和一套液压系统,分别用于给三期炉台液压系统报压和供压。目前,蓄能报压系统已在7月份安装完,液压系统在9月份安装调试完。投入使用正常。

三、目前还存在的问题

1、加热罩加热升温缓慢:导致此问题的原因主要有烧嘴燃烧状况差,煤气电磁阀打不开或关不严,热风管损坏,烧嘴损坏等。近期对加热罩烧嘴的故障统计来看,烧嘴损坏有30件,煤气电磁阀故障的烧嘴有73个,热风管损坏的烧嘴有23个,(烧嘴总数有253个煤气烧嘴,23个氢气烧嘴)而备件就只有2件氢气烧嘴,煤气烧嘴已没有。详见附表。

2、炉台液压缸故障:由于备件修复的质量得不到保证,且新备件又没到货,备件缺口无法弥补,只能勉强维持生产。近期统计炉台液压缸情况,旋转不到位的液压缸有49个,转不动的液压缸有18个,缺液压缸1件。(在线量312件)详见附表。

3、炉台紧急吹扫:因其产生的原因较多,在处理上应逐项进行。就近3个月炉台紧急吹扫的次数的统计来看, 7月13次,8月27次,9月23次。详见附表。

4、炉台冷却水报警:该故障次数也是居高不下,从统计来看,7月21次,8月39次(按每天统计),9月58次(按每班统计)。9月12#炉台还出现一次险肇事故,原因为内罩结垢太多和水质不佳。详见附表。

四、需厂部解决的困难

1、备件:罩式炉的备件问题主要是在线量较大的备件上,如煤气电磁阀、烧嘴、液压缸、热风管、烧嘴控制器等,在执行数量和交货周期上与计划情况入较大,需机动科考虑实际情况尽快解决,并保证备件的供货周期。申报备件已过交货期而未到货的备件见附表。

2、检修:罩式炉设备至投产以来就一直存在欠修,虽然在厂领导和机动科的大力支持下,也对加热罩进行了几次大修,但设备的正常修理因无检修时间和检修人员不能固定满足,因而设备劣化也较快。所以,在罩式炉有检修工作时,希望能保证检修人员的到位,及时完成项目缺陷。

五、下步工作措施

1、对加热罩烧嘴空气煤气进行检测,对其进行空煤比调节,使烧嘴燃烧状况得到改善。并在备件到货后,对损坏的烧嘴、煤气电磁阀进行清洗更换。在日常工作中,加强维护的电磁阀清洗,处理。

2、对加热罩密封环还有问题的6#、9#、11#、17#加热罩进行检修处理。

3、对炉台液压缸进行仔细跟踪统计后,对液压缸进行调整、更换、紧固。加强与生产方的联系,在炉台点火之前对液压缸进行检查处理,防止退火过程中出现松动问题。

4、对炉台冷却水报警的问题,首先加强维护的清洗和检查确认工作,再安排外委对炉台内罩水系统的清洗,彻底解决系统内堵塞问题。

5、对煤气电磁阀和液压缸进行打号跟踪管理,主要跟踪其使用状况,便于备件的申报和修复。

6、对紧急吹扫的炉台进行统计分析,找出原因,然后安排人员逐一进行仔细检查和处理,逐步改善炉台紧急吹扫的状况。

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