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药物制剂设备_

发布时间:2020-03-02 18:23:25 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

实例分析

第二章

1.某药厂粉碎车间的操作工人在用户齿轮粉碎机粉碎中药浸膏,结果浸膏黏结并堵塞筛网,使粉碎无法进行。请问这是为什么?应如何预防?

答: 原因 浸膏受热软化黏结。预防措施:①选用配有冷却夹层的粉碎机进行粉碎;②先 将浸膏冷冻或冷藏处理;③加料速度不能太快。

2.某药厂在一次使用流华床制粒机制备维C银翘片的颗粒时,发现颗粒干燥的温度达不到工艺要求,操作工人认为是因为加热蒸汽不足,就开足辅助加热器(即电加热器)不断尽享加热,结果加热器电管烧坏。打开加热器后发现,物料容器内的颗粒大小不均,结块现象很严重,筛板大部分地方被糖泥状的物料堵塞。清分析产生这次事故的原因,并提出预防措施。

答:原因 由于筛板被物料填塞,加热空气进入物料容器受阻,所以颗粒干燥温度达不到工艺要求,操作工人过度使用电加热器,导致加热电管被烧。 预防措施:①注意孔氏黏合剂的喷雾速度和雾化压力,防止黏合剂成雨状喷入;②清场时须将筛板彻底清晰干净,使用前认真检查筛板有无堵塞现象;③生产过程中出现异常情况时,一定要按实际情况进行分析,找出真正的原因,再采用相应的处理措施。

第三章

有一名新工人,使用离心泵时总是产生大量泡沫,生产效率低下,其他人员使用该泵则正常,请分析这名工人操作有何问题。 答: 提示 根据上述现象,新工人使用离心泵不正常,而别人使用正常,说明离心泵正常。分析原因应当是操作错误所致,这名新工人没有按照离心泵操作规程操作,启动离心泵前,应检查吸入管底和滤网是否完好,避免漏液和固体或杂货进入输送管路。他没有关闭排出口阀门,直接开启电源启动离心泵。泵内没有灌满输送液体,出现气缚现象。导致使用离心泵时总产生大量泡沫,生产率低下。

正常操作是先关闭排出口阀门,再开启电源,启动离心泵。然后,逐渐打开排出口阀门调节液体流量。正常情况下排出口阀门要全部打开,使液体流量最大,保持离心泵正常运行。

第四章

某采暖风机采用离心式风机,某此在冬季采暖风机启动风机,电动机的电流超过额定电流,使得电动机过载停机。请根据本章所学内容,分析产生电动机过载停机的原因,找到解决方法。

答: 提示 在启动过程中,风机的振动值没有上什,说明没有不平衡的现象。要解决这一问题,应从电动机的功率与风机是否匹配等相关的因素出发去分析。如电动机的功率小,有产生过载停机的可能。解决的方法是:将电动机更换为与风机匹配;或暂时将风机的入口阀开度变小,打到正常开度的80%,即满足了供热要求,又不致使电动机过载停机。

第五章

某药厂在使用管壳式换热器过程中,出现了换热效果不好的现象。现在要进行技术改造,准备购进新德设备,请根据本章所学内容,提出你的建议。

答: 提示 虽然管壳式换热器结构的紧凑度、热交换性能、单位体积所提供的传热面积等都比较大,在制药生产过程中应用较多。但是比起板式换热器来就有较大的差距。板式换热器是针对管壳式换热器单位的传热面积小

结构不紧凑、传热系数不高的不足之处,研制、开发出来的一类换热器,它使传热操作大为改观。可以根据本章所学知识,提出合适的建议。

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第六章

某药厂计划添臵分离设备,用于分离中药提取液,为浸出液的浓缩做准备。请根据本章内容分析应该选择那种分离是被。

答: 提示 从设备分离的效果、欲分离无聊的性质及生产效率等方面考虑。

第七章

某中药生产企业提取车间,一位新进厂的工人在使用多功能提取罐进行煎煮过程中,因看见药材漂浮于罐内水面之上,使用不锈钢长棒往液面下捅,结果提取液突然往上冲出几米高,由于事发突然,操作人员来不及躲闪,致使半身烫伤。试分析原因。

答: 提示 煎煮过程中,因药材漂浮于液面形成一定的内压,操作人员对其了解不足,用不锈钢长棒往液面下捅,内压得动力使提取液往上冲,致使操作人员烫伤,应注意不要随意操作压力容器,未培训合格,未获得许可证前不随意上岗,应认真学习相关操作规程后方可上岗操作。

第八章

某药厂在使用二级反渗透制水设备生产药用纯水的过程中,生产了一段时间后,发现产量下降,清根据本章所学知识分析产量下降的原因,找出解决问题的方法。

答: 提示 使用二级反渗透制水设备生产药用纯水,如果不采用必要的维护措施,会导致产量下降,这在药厂生产实践中是经常遇到的问题,在分析该问题时,同学们可以从反渗透原理、反渗透膜组件的结构、过程推动力等多方面综合考虑,找出解决问题的方法。

第九章

某药厂在使用蒸发设备浓缩提取液的过程中,生产了一段时间后,发现浓缩速度变慢,产量下降,请根据本章所学知识分析速度变慢,产量下降的原因,找到解决问题的方法。 答: 提示 使用蒸发设备浓缩提取液,如果不采取必要的维护措施,会导致浓缩速度变慢,产量下降,这在药厂生产实践中是经常遇到的问题,在分析问题时,找到解决问题的方法。

第十章

某药厂采用真空蒸馏器蒸馏乙醇,蒸馏标准是含乙醇不得低于95%,正常生产收集在84%~86%之间。一次某工人在蒸馏乙醇时因故临时离开岗位十分钟,离开时并没有采取任何措施,也没有找人帮助照看。回来后发现蒸馏釜中的液体明显减少,接收器中乙醇大幅度增加,没有发现其他异常,因此继续蒸馏。这位工人蒸馏乙醇结果是,乙醇含量93.5%生产收率达到88.8%。你能分析出现这种结果的原因吗?这个案例有什么教育意义?

答: 提示 根据实例描述的情况,某工人在离岗十分钟后发现蒸馏釜中液体明显减少,接收器中乙醇大幅度增加;蒸馏乙醇结果:乙醇含量93.5%,没有达到标准要求;生产收率达88.8%,超过正常生产收率84%~86%之间的范围,说明在该工人离岗的十分钟内蒸馏釜发生过暴沸,导致乙醇含量低,生产收率高。从这个案例我们应当吸取教训,蒸馏生产时,绝对不可以擅离岗位,暴沸往往就会发生在瞬间。

第十一章

某药厂在使用箱式干燥器干燥药物的过程中,常出现产品含水量高,干燥效果不好的状况,请根据本章所学知识分析生产问题的原因,找出解决问题的方法。

答: 提示 使用箱式干燥器,热源是关键因素,由于某些原因,会导致热源供给不足,热量不足将造成产品含水量高,严重时造成旋风分离器堵塞而停产。在分析该问题时,同学们可以从热源、加热器、散热器、管道封闭是否严密等方面综合考虑,找到解决问题的方法。

第十二章

--1.实验室内,学生们正在专心的做实验,突然在实验室边台传来一声沉闷的响声,同学们抬头望去,看到边台的一台电热式蒸馏水器内正冲出大量水蒸气,电插座还在冒着烟,带教老师赶紧将电源总开关关掉。经了解,原来有一学生在不经意中将电热式蒸馏水器的进水龙头关了,造成了这次事故。请分析产生这次事故的原因,并提出预防措施。

答: 提示 进水龙头关了,无原料水进入冷凝器,蒸发锅产生的水蒸气得不到冷凝而直接冲出,蒸发锅内无原料水补充,电热器露出水面被烧坏。预防措施:①在蒸发锅内加水至刻度线后注意调节进水流量;②在药品生产车间内严禁随意开关任何阀门,否则后果不堪设想。

2.暑假结束后,负责实训大楼制水的老师去开启多天没有使用的二级反渗透器,结构发现原水预处理器压力表所显示的压力高于正常值,同时一级加压泵的浓水流量已经调治很小,也没有能达到二级加压泵进水流量的要求。停机,将一级加压泵前原水预处理器内德三根组织物滤棒拆出,用0.5%的HCL浸泡24小时后,再用纯化水冲洗至中性,重新安装后,二级反渗透器即可正常工作。请问这是为什么?应如何预防?

答: 提示 原因:二级反渗透器多天没有使用,在设备内长期停留的水长出了青苔,使原水预处理器内德织物滤棒受堵,导致原料水出水量过小。预防措施:①保持每天开机;②二级反渗透器停用一周以上,要用1%甲醛封入;③严格控制原水的质量。

第十三章

某医院制剂室在生产0.9%氯化钠大输液时,一工人师傅在热压灭菌后,因下班时间到了,立即放气并开启灭菌阀门,结果大输液瓶发生爆炸,该工人师傅面部严重受伤,试讨论原因是什么?并总结热压灭菌柜操作注意事项。

答: 提示 灭菌完毕后,输液瓶仍然有较高的温度与内压,与外界内外压差与温差太大致使输液瓶发生炸裂,灭菌完毕后应缓缓降压,必须使压力逐渐下降到零才可能将灭菌柜门稍稍打开一条缝,降10~15分钟后再全部打开。

第十四章

1.某药厂在使用旋转式压片机生产片剂过程中,出现了片重差异超限的现象。请根据本章所学内容,分析产生片重差异超限的原因,试找出解决方法。

答: 提示 片重差异超限指片重差异超过现行版《中国药典》规定的限度,是片剂制剂过程中一种常见的质量问题,常发生于黏性或引湿性较强的药物。分析这一问题,要从与片剂重量(即充填量)相关的因素出发,比如,加料斗、加料器、冲头、中模和转盘转速等。

2.某药厂在使用全自动胶囊填充机生产胶囊剂过程中,在剔除废囊装臵中出现大量未被拔开的空心胶囊。请根据本章所学内容,分析产生废囊的原因是什么?如何排除故障? 答: 在全自动胶囊填充机生产胶囊剂的过程中,产生少量的未被拔开的空心废囊是正常情况,但如果空心废囊量过大,则必须排除故障,使生产得以顺利进行。空心废囊产生的原因,要从拔囊装臵、空心胶囊质量、拔囊动力等发面入手进行分析。

第十五章

在对口服液进行质检时出现以下问题: (1) 部分口服液中有玻璃屑 (2) 装量不准

试根据本章学习内容分析生产中出现上述两种现象的原因。

答: 提示 (1)口服液中的玻璃屑多为爆瓶使玻璃碴溅入瓶中所致。分析其原因应从两方面着手:①设备方面(理瓶、输瓶过程中瓶子交接速度不一致、进瓶螺杆磨损、进瓶拨轮磨损、倒瓶等);②瓶子方面(规格不

一、质量差)。

--(2)目前液体灌装机多采用容积计量,单向阀阀芯不灵活、缸内活塞密封不好均能造成装量不准。

第十六章

1.某药厂在使用安瓿灌封机生产小容量注射剂过程中,出现了焦头和泡头现象。请根据本章所学内容,分析产生焦头和泡头的原因,找出解决方法。 答: 提示 在小容量注射剂生产过程中出现焦头和泡头现象,是小容量注射剂生产过程中一种常见的质量问题,常发于冲液和束液不好和燃气太大,火力太旺的时候,要解决这一问题,应从灌封机灌装针头的调节、安瓿的质量

燃气的大小、火头的位臵、药液的挥发等相关因素出发去分析。

2.某药厂在使用计量泵注射式灌封机生产大容量注射剂过程中,发现装量差异波动较大,造成装量不准确。请根据本章所学内容,分析产生装量不准确的原因是什么?如何排除故障?

答: 在使用计量泵注射式灌封机生产液体的过程中,产生装量差异波动是经常发生的,如果是在现行版《中国药典》的允许范围以外,则必须排除故障,使装量差异在现行版《中国药典》的允许范围以内。要解决装量差异不合格的问题,要从活塞的密封是否严密、是否有渣子堵塞、密封圈磨损等造成漏液、调节活塞的螺母是否滑丝、活塞封灌封头之间的管道接头是否严密等入手,分析产生原因。

第十七章

某药厂立式制袋充填三边封口包装机在生产中出现切袋异常现象。请根据本章所学内容,分析产生切袋异常的原因,找出解决方案。

答: 提示 分析这一问题,要从以下因素去考虑,造成切袋异常的可能原因有: (1) 可能是喷封头黏附有异物,应立即清除异物;

(2) 可能是喷封头上的聚四氯乙烯隔热板因振动发生松动,应紧固隔热板; (3) 可能是喷封头压力不够。应仔细调整,使压力适宜

(4) 可能是喷封器切断刀刃口磨损或有伤痕,应研磨刃口使之锋利或更换新刀。

第十八章

1.某药厂生产一批药品,时间紧,厂长要求安排24小时轮流生产。十几天后,出现净化车间控制区和非控制区之间的压差达不到GMP规定要求,车间技术人员立即查找原因,首先排除不是机器动力部分的原因,在车间技术人员努力下很快找到和排除故障,恢复了生产,受到厂长的表扬,根据你所学知识,请问车间技术人员是怎样很快找到和排除故障的? 答: 提示 引起原因:粗效、中效未及时清洗,堵塞严重造或送风管漏风所致

2.某药厂在某气候条件下生产具有吸湿性和挥发性较强的冲剂产品,经过多次检查成品均出现水分含量偏高,产品不合格,被迫停止生产。经检查其原辅料水分含量符合规定,该产品因具有挥发性又不能加热干燥,所以只能从生产环节中想办法,请你用本章所学到的知识找出该产品出现水分含量偏高的原因,并提出呢的解决方法。

答: 提示 引起原因:气候变化,相对湿度偏高所致。解决办法:采用空气减湿方法,降低室内相对湿度。

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