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首席技师总结(未采取版)

发布时间:2020-03-02 18:07:44 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

首席技师工作室2017年度总结

承载着公司对首席技师工作室组建的期望和工作室全体成员的梦想,在公司各级领导的关心支持下,首席技师工作室的全体成员团结一心,不懈努力,开展了一系列扎实有效的工作,初步取得一些成绩。现将工作室的工作情况汇报如下:

一、首席技师工作室工作成效

坚持专业理论知识与实践相结合原则,将理论知识的培训与工作实践融为一体,将日常工作与公司攻关项目工作紧密结合,通过制定攻关计划,聚焦生产过程中的疑难问题,以示范引领为特征,促进公司广大员工在首席技师工作室引领下发展,在发展过程中发挥辐射作用。多以技术攻关为手段,引导业务骨干在创新性解决问题过程中实现自我突破。

二、培训、创新、引领

为满足公司人才发展的需求,我们从加强理论学习入手,提升公司成型技术人员的专业理论和素养。第一,凭借首席技师工作室的平台,凭借首席技师的技能、实践经验、专业知识,以及爱岗敬业,求真务实、精益求精,追求卓越的工作精神,以此来感召全体技术人员。 第二,专业技术培训,理论引领。首席技师工作室以技术传承为主线,名师带徒工作已成为首席技师工作室的重要任务,2017年有5人通过了高级工考评、1人通过了工程师考评。为公司技能人才培养做出了突出贡献,为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。

三、现场实际磨砺,提高技术人员技术能力

工作室坚持聚焦生产现场,服务生产现场,打造核心团队,引领专业技术人员不断丰富实践知识,技术人员依托“首席技师工作室”这一优势资源,在自己的工作岗位上解决许多技术问题,注重基础知识的讲解与实际操作相结合,互相沟通,支持配合。参与的维修人员在技能水平提高上取得实效,同时也培养和带动了团队协作精神,使首席技师工作室这个团队呈现着积极的力量。

四、工作室技术攻关,硕果累累 1.退火炉板带除锈改进攻关

退火炉网带在运转过程中,经过燃烧和长时间氧化,在网带上产生了一层浮锈。虽然经过包检人员进行了擦拭,可效果还是达不到质量的要求,还会进行产品的返检。通过这个问题,我们咨询了很多的厂商,最后决定采用滚刷清理网带浮锈。

(1)备两个滚刷,由减速机带动在网带表面旋转,清理浮锈。 (2)两个滚刷采用不同材料,一个采用金刚砂磨料,主要打磨清理比较牢固的锈蚀;另一个采用氧化铜镀层材料,主要用来抛光。 (3)在网带上面增加压紧辊,增大摩擦力。

通过运行试验达到了很好的效果,基本解决了表面浮锈的问题,瓶底底锈的问题已基本解决,产品质量有了很大的提高并减少了因底锈返检问题的劳动力。 2.板带加热改进攻关

由于输送网带温度较低,个别产品极易产生瓶底炸裂缺陷,冬季这种现象比较突出。为了提高网带温度,在输瓶机网带回程处增加加热装置,提高网带温度。起初我们采用天然气明火加热,虽然加热升温快,但因燃烧不充分致使网带被熏黑,对产品产生质量影响。

通过个问题,我们找到了一种天然气燃烧辐射加热的一种装置,很好的解决了这个问题。目前这种装置正在一线使用中,效果良好,既解决了网带加热的问题,也解决了因燃烧不充分对产品质量造成影响的问题。

3.缩短更换料碗后的排泡时间攻关

起初做料碗时,是在料碗上用石棉灰加水做的一层垫圈,经过烘干后,在换产时进行更换。可问题是在更换的过程中因料碗上的石棉灰易碎,溶到了玻璃液中致使脏料增多,排泡时间加长,排泡时间基本上在六小时以上,严重影响了生产。

通过这个问题,我们进行了研究讨论,又请教熔调部万经理。最后决定,在换产前用耐火泥加石棉灰(1:1)混合制作料碗垫圈直接使用。经过我们近段时间的使用,效果非常不错,经过质控部核实排泡时间,由原来的至少六七个小时,缩短到现在的四小时以内,很大程度提高了产品产量。 4.提高换产的标准化攻关

针对原来换产现场混乱,存在不安全因素的现象。我们进行了研究商讨,制定出换产的标准化作业流程。 (1)、换产前准备(至少提前一天准备)

1)根据《更换产品内部通知单》,准备抱钳、料碗、直槽、弯槽、接料头、底板、吹吹缸/压吹缸等

2)工具,换产过程中所需工具准备齐全 (2)、换产过程

1)每人负责2段换产(2-3段,根据换产人员分配),前后搭配;

2)停机后,简单擦拭所负责换产段的机器;

3)前后搭配换产,成型侧所需配合全部由雏形侧人员协助完成; 4)若更换弯槽,由雏形侧人员协助完成(所负责换产段); 5)换产过程中,对所负责换产段需调整配合的部分调整到位并紧固;

6)换产过程中,对所负责换产段的各部件(口钳臂、各支架、锁环等)进行检查,若有损坏及时更换;

7)口钳臂前后水平要调整到位,前水平确保与成模平行,后水平确保吹吹缸/压吹缸不接触口钳臂时,口与初模配合顺畅。 (3)、换产结束

1)换产结束后擦拭所负责换产段机器;

2)收齐工具、替换件将换产工具车等退回原处并擦拭。 5.行列机设备改造升级攻关

项目内容:面临企业迁移,成型部对原有行列机设备进行升级改造。行列机升级改造大体分为两个部分:电控改造和机械检修。

1、电控改造攻关 (1)计划改造内容 1)电子定时取代机械转鼓定时;

2)永磁同步传动系统取代交流信号电机传动; 3)伺服电子拨瓶取代机械凸轮传动; 4)输瓶机增加剔除装置; 5)齿链式输瓶机取代老式输瓶机 。 (2)攻关效果

1)电控系统在功能上全部达到预期目的,控制手段、操作便利性有了很大提高。

2)电控系统在性能上比较稳定,到目前为止没有发生过故障和不稳定现象。

3)伺服电子拨瓶系统比机械凸轮传动要稳定的多,特别是拨送速度、拨送时间可任意调节,可为异型瓶、易倒产品的输送提供更多调整手段。

4)电磁阀箱运行稳定,未发生过故障。 5)传动系统正常,无异常振动和电机过热。 6)剔除装置灵敏,剔除个数可任意调节。

7)从7天试运行情况来看,电控系统运行稳定,在功能和性能上均达到预期目的。

2、机械检修攻关 (1)计划检修内容

1)底盘、框架及各类供气歧管全部重新打磨喷漆; 2)解体检修各气动机构; 3)更新润滑系统管路; 4)更新缓冲系统管路;

5)机段箱内管路重新排布,与电磁阀箱匹配; 6)增加初型侧外管路,与电磁阀箱匹配; 7)初、成型支座重新定位。 (2)攻关效果

1)整机外观状态有很大改观。

2)各气动机构全部按原有计划解体检修,各气缸动作稳定。 3)润滑和缓冲系统管路全部更新,润滑和缓冲效果良好,无跑冒滴漏现象。

4)机段箱内管路和初型侧外管路排布合理,无接错和漏气现象。 5)初、成型支座使用专用胎具重新定位,经使用专用插棒检测,初型侧、成型侧中心位置准确,整机配合精度有较大提高。

6)从7天冷运行情况来看,整机各部运行正常,基本达到预期效果,检修质量合格。

五、依托工作室平台,协同作战,再创佳绩

经过首席工作室里每一位成员的共同努力,为公司创造了显著的效益。同时也积极推广先进的生产技术,新材料、新工艺、新方法,普及先进的创新理论,技术和工作方法,带动专业技能水平的提高。工作室围绕降低成本、技术改造、技术革新及研究,解决生产技术难题。组织开展技术攻关,技能培训、管理创新学习交流等活动。推广先进的技术,加快科技成果的转化,最大限度地影响和带动广大职工提升技术、技能水平。培养企业发展所需的科技、生产、管理人才队伍。优化生产工艺、降低劳动强度、提高生产效率,改进设备、设施的安全性。

工作室成员每季度召开一次会议,落实上一季度的技术、项目工作,师带徒工作交流。谋划下一季度的工作安排。制定一整年的攻关项目计划、师带徒等工作计划;并且建立日常管理档案,每月或每季度将项目、师带徒等工作纳入档案管理。同时加强本岗位专业知识的学习,掌握新技术、新工艺,为技改攻关打下良好基础;立足本岗、苦练技术、刻苦钻研、不断提高技术创新能力和实际操作能力;关注生产中的环节和细节,培养观察发现问题的能力,把握创新点。 我们将继续努力,发挥首席技师工作室技术引领的作用,为公司的发展做出更大的贡献。

成型部 2017.12

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