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某化工厂6月离心机闪爆事故调查报告

发布时间:2020-03-01 20:20:54 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

离心机事故调查报告

一、事故经过

2018年6月4日下午14:25时,离心机厂家在高新区某化工厂成品车间调试新装离心机时发生闪爆。

发生事故前首先对7号、8号、9号离心机进行了卸料调试,发现每台离心机滤布上均有三分之一的料饼无法卸净,厂方解释说这种现象是高速时间短,料饼未完全甩干,需要延长离心高速时间方可。

然后就对6号离心机重新进行了高速,14:02高速稳定,14:22高速停止,由于四台离心机先前均高速运行了30分钟,故6号离心机共计高速50分钟。低速稳定后厂方调试人员打开视镜孔,按下卸料按钮,从视镜孔观察刮刀运行情况,根据卸料程序程序刮刀运行需要运行两次进行。第一次刮刀没有碰到料饼,第二次刮刀刮料快要结束时,从平台下传来一声“轰”响,同时下面燃起一米多高火焰,室内顿时产生大量烟雾。

二、处置过程

闪爆后厂方调试人员与现场两名员工立即从西窗户跳出并逐级汇报组织灭火。车间、设备部、安全部、公司领导及时赶到现场进行指挥处置 。

1、疏散车间上下及周边范围人员并进行警戒。

2、切断该离心间所有电源。

3、迅速从外围断开进出溶媒管道。

4、同步敲碎西窗玻璃进行排烟,在确认不会再次燃爆情况下启动消防水对室内烟雾吊水灭火降温。

本次闪爆处置较及时得当,除造成厂方调试人员眉毛和头发部分末端烧焦外,未造成事故扩大和其他次生伤害事故。

三、事故调查

6月5日下午,厂方组织技术总监、设备部长等3人组成调查组配合协助调查。我公司安全部、设备部、生产车间及工段等相关人员

配合进行调查。

经现场勘验,6号离心机内腔上部滤网吊带以下约10厘米有过火痕迹基本烧光,以下内腔料饼部分基本完好。卸料口下部料车粉饼料块表面仅有轻度过火痕迹。6号离心机南气源控制管有过火烧断痕迹,6号、7号离心机卸料蝶阀控制电源线外皮有轻度过火灼烫痕迹,电缆外皮无深度烧融现象,仅部分末端有少量黑色粉末。电缆及设备表面均无明显结焦。下卸料蝶阀线圈为驱动电压为220v防爆型。同时根据当时现场调试人员和应急处置人员证词说明未发生二次闪爆情况。

在对8号离心机卸料时,在卸料口下方小车约一米处用可燃气检测仪读数可达到2.5%,折算25000ppm,证明离心机内高速时要远远高于此数据,超过使用溶媒乙酸乙酯爆炸下限。

经与厂方对现场设备拆解,未发现离心机内部机械卡堵摩擦和坠落金属部件现象,外部电气设备也没有明显燃爆痕迹,初步排除了摩擦起热和电气失爆引起闪爆情况。

四、事故分析

根据现场情况,没有找到明显着火点符合气体爆炸特征,后期烟尘较大下方料车粉饼基本完好亦无明显结胶,无二次或多次连续闪爆情况发生,不符合粉尘爆炸特征。应判断为可燃气体闪爆引燃料饼和料车表面少量粉尘导致烟雾产生。根据闪爆中心由高压向低压区扩散特点,根据现场人员观察和离心机内部均有明显过火痕迹可以判断,离心机内腔为受限空间,外部闪爆向内部传播可能性不大。结合厂方意见,最大可能点火源为刮刀与料饼摩擦产生和料粉与下方卸料蝶阀四氟垫摩擦产生。

同时根据厂方调试人员描述与离心机使用说明书要求,在卸料时打开上方视镜盖会导致补氮不足,离心机上下压差形成紊流,会使离

心机腔体内氧含量超标达到5%以上而失去防爆保护功能。

五、责任认定

1、根据厂家与我方现场技术人员供述,厂方调试人员在进行卸料时打开了上方视窗,违规操作造成氮气泄漏保护失灵,是造成此次事故的直接原因。

2、离心机上部视镜窗打开后无可以自动停机的微动闭锁开关,属设备设计缺陷,也是导致事故发生的直接原因。

3、安全意识不足,未严格制定和培训后按照sop试车是造成此次事故的间接原因。

4、对新设备、装置开工、工艺改变等缺乏系统变更操作管理制度程序也是造成事故的间接原因。

5、设备选型安装履行安全“三同时”原则不到位也是造成事故的间接原因。

6、设备环境通风不良也是造成事故的可能原因。

六、整改措施

1、组织机修、电工等对车间所有在用离心机进行全面排查,确保安全方可使用。

2、新装离心机全面清洗置换干净检测合格后,由设备部门组织电工、机修、厂方、工段对新装离心机进行全面排查整改,确保设备严格按照设计图纸安装施工,无电气失爆、更换恢复所有损毁附件、工段对管线标识、静电跨接片、消防设施完善、安全员对安全告知等完善后由车间组织各相关部门进行签字验收。

3、根据厂方资料提供数据,离心机操作平台须与离心机相距离50毫米以上。

4、须对新装离心机接地用铜网线进行双重接地处理,并保证每根横截面不小于10mm,卸料蝶阀电磁线圈和接料小车也须进行接地

2处理。员工推拉小车也须带上防静电手环。

5、卸料底阀封口必须结合厂家严格选型用专用防静电布缝制,且有正规厂家提供合格证书及使用环境说明。

6、恢复离心间顶部抽风系统,因乙酸乙酯气体较重易沉积在下方,同时增设符合气体空间体积更换速率的侧方轴流风机进回风系统。

7、离心间增加与消防主机相连可以自动报警的的感烟探头。

8、车间西侧外围需增设照明三处。

9、建议在车间西侧增设应急柜一个,两处室外消防栓,并在车间干燥离心间、脱水间、罐区增设移动推车式高倍数泡沫灭火发生器装置5台。

10、新离心间西侧开门作为安全出口。

11、重新对离心机进行危险源辨识,结合厂方制定安全操作sop和相应防范措施,确定卸料时离心机转速范围、高速时间等,并严格对所有相关人员进行培训考核,合格方准上岗。

12、由设备和生产部门完善设备、工艺变更审批流程和设备安装验收制度。

13、结合本次事故进行安全培训教育,制定有针对性的应急处置方案并进行演练,准备好应急物资,明确汇报处理流程,提高应急能力。

14、设备部能联系厂家改进设备增加可以开盖停机闭锁开关,打造设备本质安全。

公司安全部

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