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关于邹县电厂百万机组运行管理工作汇报

发布时间:2020-03-03 04:02:49 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

关于百万机组运行管理工作的汇报

从华电国际邹县发电厂两台百万机组开始试运至投产,运行部充分发挥了主人翁的精神,全力投入到了百万机组的建设之中去,利用在百万机组培训以及收资中所学到的各种业务知识,大力优化各种运行方式,精心操作、精心调整,摸索了很多有借鉴经验的试运方案。四期两台一百万机组的投产,创造了全国百万千瓦火电机组安全状况最好、建设速度最快、试运时间最短、工程质量最优、试运指标最佳、环保节能最好的纪录,#8机组更是创下了从机组总启动至机组满负荷168小时试运行结束只利用9天零19个小时,特别是在#7机组投产后的半年试生产期间,在节能降耗方面做了大量的细致而卓有成效的工作,经过半年的考核生产期,现#7机组的各项性能指标均达到或超过了设计值。#7机组也创下了投产后连续运行53天的纪录(春节备用停机)。这成绩的取得是运行人员各方面细致工作的结果,也是运行人员高超操作水平的体现。

一、探索新方法,利用新技术。

1.在#8机组的酸洗过程中,提出BCP参加酸洗,并制定了详细的酸洗措施。BCP参加酸洗存在一定的危险性,如果BCP隔热套不严密,有可能使酸漏到电机中去,这样在酸洗期间,运行人员严密监视BCP的各项参数,就地专人监视BCP的运行情况,时刻保证冷却水畅通,结果证明,BCP参加酸洗,不仅使酸洗时间大大缩短,而且使的酸洗的效果得到了有力的保证。

2.在#8炉吹管过程中,投入磨煤机运行。在#7炉吹管过程中,未投入制粉系统,全部为燃油,燃油量超过了5000t,耗油量特别大。在#8炉吹管过程中,试投了全部的磨煤机,不仅节约了大量的燃油,而且也为总启动节省了调试磨煤机的时间。在试投磨煤机的过程中,运行人员充分考虑到投运磨煤机对锅炉燃烧的影响,特别是受热面壁温的情况,严格控制炉膛出口温度,以保证再热器在干烧状态下不超温,从初投磨煤机的最低煤量开始,逐步摸索经验,煤量逐步增加,为保证燃烧的稳定及煤细浓度在规定范围内,采取了关闭部分BSOD的方法,实践证明,这样不仅使的燃烧稳定,而且也使的压力的控制更加自如。在整个吹管期间,一般情况下为单层油枪投运8只 ,与#7炉相比,投油的数量大大减少。#7炉吹管期间,投油枪的数量为15~20只,而且当时#7炉油枪的出力为1.375t/h,现#8炉油枪的出力为0.8t/h,燃油量为#7炉的1/3。

二、大力进行燃烧优化调整。

#7机组高质量投产后,虽然指标优良,但还存在着许多潜力可挖。#7机组的煤耗偏高,主要的原因是煤粉细度达不到锅炉要求,煤粉中存在大颗粒,灰渣含碳量偏高。运行分析主要的原因磨煤机、风机、

一、二次风配比不合理。为此成立了专门组织机构,主要进行了分离器异物检查清理、回粉管道检查清理和分离器内锥体挡板检查,发现和处理了回粉管道堵塞、分离器内锥体挡板卡涩、脱落等重大缺陷;到潍坊电厂和嘉祥电厂收资和查看,了解解决此类问题的主要进行的工作为:控制煤质、采取措施清除煤中异物,改造分离器挡板检查窗使易于检查,定期清除分离器异物,在落煤斗进口加篦子,改造分离器内锥体挡板,改造回粉管挡板,调整分离器挡板的开度等。从改造后的台磨煤机的运行情况看,煤粉颗粒大的现象已基本消除。

三、重视节能管理,加强运行调整,严格控制各项经济指标。

做到精细化管理,重视每一项指标,加强对运行调整的监督,确保机组的各项参数运行在最佳值。针对机组补水率过大的问题,全面查找机组系统,查找存在内漏、外漏的阀门,使机组的补水率符合标准。

1.开展指标竞赛,提高运行人员节能降耗的积极性。针对#7机组的实际运行情况,在保证安全生产的基础上,制定了机组指标竞赛办法,充分调动职工的积极性,激励职工的能动性,发挥每一位职工的聪明才智,以开展节能降耗。

2.充分利用运行经验、节约每一度厂用电。

(1)关于锅炉上水。厂家建议采用电泵上水,因我厂四期电泵功率大,为12400MW,如果采用电泵上水,因上水量需要进行控制,因此电泵的空载电流大(200A)。运行人员充分发挥聪明才智,大胆提出了采用前臵泵上水,前臵泵电流在30A,按锅炉上水2个小时计算,每次上水可以节约厂用电6000kWh,大大节约了厂用电。

(2)为了减少电泵的运行时间,运行人员根据百万机组的实际运行情况,提前做好抽真空的工作,真空正常后立即冲转小机,让小机带负荷,电泵备用。大大减少了电泵的运行时间,如果工作做的提前,电泵完全可以在机组启动过程中不运行,厂用电率可大大降低。

(3)随着运行经验的积累,运行人员的运行操作水平逐步提高,在节能降耗工作的开展上投入了更大的精力。特别是在燃油方面,因四期的助燃用油量较大,运行人员根据锅炉燃烧情况,在保证安全的前提下已实现了不投油停磨,因四期每台机组每天的开停磨一般情况下各为2次,这样,以每次燃油3吨计,每天可节油6吨,经济效益效果明显。

四、注意总结经验,进行经验交流

根据运行经验,逐步摸索出了钢球磨煤机配直流炉的一套成熟的控制方法。因直吹式钢球磨煤机的本身特性,磨煤机的给煤量与出粉量不成正比,因此直流炉的水煤比在我们百万机组上很验以数值的方式体现出来。这样一方面要求机组的自动调节要有很高的精度,在另一方面要求运行人员要有着丰富的经验,能够及时判断磨煤机的运行情况,磨煤机的出力任何小小的变化要及时发现并做出相应的措施,以保证水煤比稳定。在其它厂中速磨配直流中,水煤比以数值的方式显示出来,控制水煤比在7~8即可,数值比较直观,这样汽温及负荷控制就比较平稳。而我厂的机组中,水煤比是以屏过出口汽温来表征,因汽温在一定程度上有很大的迟延性,如果等汽温反映出来后,可能会造成过调。因此,运行人员收集了大量的运行实时数据进行归纳汇总分析,在每一负荷下,所对应的给煤量、给水量都进行了比较,能够熟练掌握并做到心中有数,给事故处理提供有力的理论支持和操作指导。

运行部积极组织参加过百万机组建设的人员进行总结,进行经验交流。百万机组、直流锅炉对于我们来说都是陌生的,如何将我们在试运过程中所取得的经验进行总结、提高、升华,集大家所学之精华,共同提高。运行部在每台机组的试运后都及时进行了总结,每个人都写出心得体会,不管是业务还是管理心得,大家面面俱到,总结非常全面。而且还不失时机地出台相应的操作指导,现已下发了大量的操作指导。“直流炉干湿态转换操作指导”“磨煤机启停操作指导”“#

7、8机停机并串操作指导”“RB处理操作指导”“厂用电失去操作指导”等。事实证明,这些操作指导的下发,大力地指导了运行人员的操作,运行人员的操作水平有了更进一步的提高,正确地处理了机组运行中的诸多事故,有力地保证了机组的长周期运行。

运行部 2007-8-3

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