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300MW锅炉A级检修前设备分析

发布时间:2020-03-03 15:27:41 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

300MW锅炉A级检修前设备分析

1、锅炉本体漏风治理与消除

现象:个别炉本体人孔门及看火孔关闭不严,降低锅炉炉膛温度,提高了锅炉排烟热损失,降低锅炉热效率,浪费能源。

原因分析:1)锅炉看火孔开关不灵活,门锁紧把手不好用,看火孔不能完全关闭;2)锅炉人孔门个别密封盘根老化损坏,导致密封性能差;3)炉本体个别部位存在封闭不严,特别是炉顶密封存在损坏现象,使机组运行时有风进入;4)预热器漏风较大。

处理措施:在检修时更换损坏的人孔门密封盘根,保证人孔门密封严密性;恢复锅炉本体看火孔门手柄及销轴,确保其开关灵活好用;运行期间运行人员加强现场巡视,检查漏泄点并统计,在检修时一并处理;针对炉顶密封,在检修时应委托专业厂家,对炉顶损坏的密封进行清理并修复,保证炉顶密封的完整性;调整预热器密封间隙,更换损坏的密封片,修复损坏的扇形板。 效果:节约能源,提高锅炉热效率。

2、锅炉受热面防磨防爆工作

现象:锅炉后包墙过热器在2010年C检时发现有涨粗现象,省煤器、过热器及再热器系统受热面的防磨护瓦均有损坏,C检中分隔屏过热器及顶棚过热器检查不够彻底,1号机组由于受热面泄漏停机已发生3次,为此,对1号锅炉受热面彻底处理是很必要的。

原因分析:1)由于机组长时间运行,受热面的防磨护瓦受烟气磨损及吹灰蒸汽吹扫而使其脱落;2)由于吹灰器故障后,吹灰器定点吹

灰使受热面极易受损而发生四管泄漏;3)吹灰器系统管路疏水不彻底,吹灰蒸汽如果携带水量大,会造成四管吹损严重,长时间会形成沟痕;4)受热面局部过热后,会导致“四管”强度降低,如超压运行易发生泄漏;5)锅炉“四管”的检查需要搭设大量的脚手架,在机组小修时由于时间问题往往不能够彻底检查。

处理措施:搭设锅炉炉膛内部检修升降平台,确保水冷壁喷燃器、吹灰器等重点部位得到全面检查;分隔屏过热器、对流过热器、对流再热器由于管排较高,检修中必须搭设脚手架进行彻底检查;对所有吹灰器区域的受热面管进行检查,恢复所有受损的防磨护瓦;对吹灰器系统彻底检修处理,避免在运行中由于吹灰器卡涩等故障造成定点吹灰;对吹灰器管路系统进行彻底检查,确定管路支吊架完好,以保证管路有一定的倾斜度,检查修理吹灰系统疏水平台所有的阀门,确保管路疏水彻底;运行人员加强运行监视,避免管路超温运行;加强排污系统的监察,检修时对水冷壁下联箱及后包墙过热器下联箱内部内窥镜检查,确保排污疏水管路畅通。

效果:确保锅炉能够安全稳定运行,降低由于“四管”原因造成机组非停。

3、磨煤机外漏治理

现象:磨煤机工作现场灰尘较大,每天早晨地面都会有一层浮灰,磨煤机减速机下部时常集有大量灰尘;磨煤机下架体密封漏泄严重,时常有火星及飞灰;密封风机出力不足,现场需求密封风量较大。 锅炉汽水损失较大。

原因分析:1)磨煤机拉杆密封损坏,使其密封效果差,在密封风压力有限的情况下,会有粉尘外漏;2)磨煤机下架体密封原为机械式密封,采用迷宫环形式,磨煤机经过两年来的运行,其密封由于长时间冲刷磨损,无法保证其密封效果;3)锅炉防爆门泄漏较严重,防爆门长期工作在高温环境中,其密封圈经常老化,无法达到密封效果;4)密封风系统大量的漏风,导致密封风量欠缺,同时使密封效果差。 处理措施:1)检查更换磨煤机拉杆密封装置,更换拉杆密封组件,调整加载架导向板间隙,确保密封装置工作正常;2)招专业厂家对磨煤机下架体密封进行彻底改造,建议改造为碳精环式密封装置,有利于今后的维护检修工作;3)防爆门由于结构形式不够先进,建议改造或者对所有的密封件进行更换,并重新整定其起跳压力;4)对以上泄漏问题处理后,将使密封风系统得到大大改善。

效果:大大改善现场工作环境,减小下架体的密封的漏泄问题将有利于提高磨煤机减速机寿命,并且碳精环密封改造后有利于今后的检修更换。

4、捞渣机故障处理

现象:捞渣机铸石板脱落严重,刮板磨损严重,捞渣机时常被卡跳。 分析原因:1)捞渣机铸石板粘贴质量差,特别是在斜坡强接口部位,局部脱落后将会带来恶性循环;2)铸石板脱落后,炉渣将直接磨损斜坡钢板及限位钢板条,炉渣在刮板及斜坡墙间产生相对运行,加重斜坡墙及刮板的磨损;3)由于内导轮长期浸泡在灰水中运行,一旦密封损坏将使轴承失效,内导轮卡死磨偏后将造成链条卡死;4)捞

渣机运行速度过快,加剧了刮板的磨损速度;5)由于新粘贴的铸石板与原磨损的铸石板厚度存在偏差,运行中高点更易刮损脱落。 处理措施:1)建议委托专业厂家在机组大修时将所有的铸石板全部清理,重新粘贴新铸石板;2)对于损坏的刮板,能修复的更换耐磨条恢复使用,其他的更换新刮板;3)解体检查捞渣机内导轮,更换密封组件及轴承,如损坏严重应更换整组;4)运行人员加强运行调整,捞渣机采用变频运行,根据灰渣量调整捞渣机运行速度;5)更换捞渣机液压油。

效果:确保捞渣机稳定运行,提高捞渣机整体使用寿命。

5、锅炉送引风机、一次风机大修工作

现象:1A一次风机振动大,引风机可调静导叶叶片振动较大使紧固装置损坏;送风机、一次风机动叶角度偏差较大,并且一次风机单台运行另一台倒转。

原因分析:1)1A一次风机叶片在2010年5月由于叶片损坏进行更换,由于现场不具备做动平衡条件,怀疑动平衡不好造成振动大;2)送风机、一次风机液压调整装置存在调整偏差,动作不一致;3)引风机可调静导叶由于其铰接组件松动,静导叶频繁颤动而使其受损;4)风机振动大与轴承游隙有一定的关系,轴承游隙过大会使振动增大;5)一次风机出口挡板门不严密。

处理措施:1)建议A一次风机转动部分返厂大修,对转子做动平衡试验;2)其他5大风机全部解体检查,检查轴承、更换润滑油、检查液压调整装置等,更换新液压头,并将旧液压头返厂修复;3)更

换引风机全部可调静叶的铰接组件,检查更换静叶轴承;4)校对送风机、一次风机动叶开度,调整引风机静叶开度,确保其开度达到百分百;5)检修更换一次风机出口挡板密封片;6)更换所有风机的润滑油,确保润滑油的油质。

效果:确保六大风机长期稳定运行,提高风机使用寿命。

6、锅炉风机暖风器系统故障频繁

现象:暖风器系统阀门管路漏泄频繁;暖风器疏水无法正常回收至除氧器;暖风器运行不可靠,单根管漏泄则整组暖风器无法使用。 原因分析:1)暖风器疏水管路系统焊口质量差,由于交变热应力使其焊口泄漏;2)阀门法兰垫片采用石棉板,由于安装质量及老化、交变热应力造成垫片损坏而漏泄;3)管路系统安装不合理,每台风机暖风器分为两组,单组故障无法对其解列;4)暖风器疏水泵选型不合理,疏水箱容积为3.5m³,每次疏水泵启动5分钟就将疏水罐打空,疏水泵启动过于频繁。

处理措施:1)对管路焊口全面检查处理;2)更换管路系统的所有阀门法兰垫片,更换为高压石墨垫片或石墨缠绕垫片;3)在每台暖风器下部两根输水管路上分别加装焊接阀门,以保证暖风器可以单组解列;4)对暖风器疏水泵重新选型进行改造更换。

效果:确保暖风器系统稳定运行,保证冬季暖风器能够正常投运。

7、锅炉补水率大分析处理

现象:定排排气量较大,暖风器疏水不能得到及时回收。

原因分析:锅炉下降管排污门及水冷壁下联箱排污门存在内漏现象;

后包墙过热器下联箱疏水门内漏;锅炉所有的排空气阀有内漏情况;暖风器疏水泵设计不合理,暖风器疏水无法返回除氧器。

处理措施:解体检查研修锅炉汽水系统阀门约计109台,更换进口排污球阀3台;改造暖风器疏水泵,冬季运行时确保暖风器疏水能够回收。

效果:降低机组汽水损耗,节约能源,提高机组效率。

8、电除尘顶部漏泄治理

现象:除尘器顶部油漆起皮脱落,顶棚屋面板漏泄。

原因分析:1)除尘器顶部长时间热胀冷缩,造成密封角线疲劳漏泄;2)烟囱先期由于“石膏雨”问题,烟囱出口携带的液滴飘落至除尘器顶部,致使其产生腐蚀问题;3)除尘器顶部防腐油漆风化失效,起不到防腐效果。

处理措施:1)修复除尘器顶部泄漏点;2)打磨除尘器顶部盖板,并重新刷涂防腐油漆。

效果:有效防止除尘器顶部盖板进一步腐蚀,确保除尘器安全稳定运行。

9、锅炉煤粉管路防磨大修

现象:煤粉管路经常发生漏泄,现场环境卫生很差,增加工人的劳动强度。

原因分析:1)防磨陶瓷脱落,使部分弯头失去防磨功能;2)长时间运行,风粉冲刷磨损致使漏泄;3)风粉变向后,冲刷磨损角度发生改变,造成局部磨损严重。

处理措施:1)测量风粉管道的厚度,对磨损严重的管路进行更换;2)检查弯头内部的防磨陶瓷,修复管路内部脱落的陶瓷片,对无修复价值的弯头则进行更换;3)根据管路磨损情况,如果存在上下磨损不一致将对管路整体翻身。

效果:大大改善现场环境,确保机组长期稳定运行。

第8章锅炉设备与检修

锅炉检修

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300MW锅炉A级检修前设备分析
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