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锅炉事故分析报告

发布时间:2020-03-04 00:26:11 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

11.17锅炉结焦事故分析

2009年11月17日下午13:00左右,#1锅炉由于炉内燃烧不良及燃料配比不当造成密相区上部炉墙大面积挂焦和炉膛下部床料部分结焦,经多方处理后无效,锅炉被迫于16:10分停运。经过两天一夜的清焦、换料处理,锅炉于11月19号下午16:46分重新点火,至晚上21:03分并网带负荷并转入正常运行。事后,发电维护部组织各有关专工和各主值对1#炉结焦前的工况和运行参数进行了系统的整理和分析,初步判断出此次结焦事故发生的原因。为了避免此类事故的再次发生,特对本次事故原因和处理结果通报如下,希望有关人员做到防微杜渐,警钟长鸣。

一、事故经过:

11月17日下午13:30左右,运行三值锅炉主值吕××在密相区上部2点温度不正常的升高到1000℃左右安排锅炉辅助人员放渣时,放渣人员报告说两侧冷渣器下渣不畅,遂亲自下到锅炉0米进行检查,并用钢筋清理落渣管内部,发现管中有大量焦块出现,立即汇报当值值长董××和发电维护部付部长,付部长和董××立即组织检修等多名人员到锅炉0米层共同清理落渣管,13点38分,锅炉压力5.34Mpa,机组负荷保持在13MW左右,随着时间的推移,由于锅炉炉膛差压不断增加,而冷渣器始终无法正常下渣,至下午16点10分,处理无效,锅炉炉膛差压已增至8.0kpa,被迫停炉处理。

二、经分析事故原因主要有以下几点:

1.11月17日停炉前,由于料场硬化面积有限,且现在季节属于稻壳燃料收购旺季,每天收购稻壳较多,干料棚内存放较困难,所以稻壳掺烧比例较高,停炉前一周基本保持在80%以上。由于稻壳灰中含有大量的sio2成分,且灰熔点较低,达到一定温度后,灰分会紧贴在密相区壁面,形成贴面焦,其特性是在冷却后比较坚硬。

1 2.锅炉密相区上部床温一直维持较高,始终保持在980℃以上,甚至超过1000℃,比规定参数高出20℃余度,较高的床温是锅炉结焦的最直接的原因。

3.正常运行中,二次风挡板开度一直在10%以下,风量几乎不显示数值,使密相区上部扰动减弱,到达灰分融化温度后的稻壳灰不断粘附在壁面上,时间稍长会累积成焦块。焦块增大后,可能会从墙面脱落,进而导致料床内流化不良而局部结焦。

4.运行人员思想上存在认识误区,认为床温过高不影响锅炉正常燃烧,事实证明,生物质循环流化床锅炉运行中的床温控制是很有必要的,也是非常重要的。

三、根据以上原因作出如下处理整改意见:

1.运行人员应加强同料场上料人员的联系,将燃料配比始终保持在可控范围之内,特别是稻壳比例应控制在20%左右为宜,最大不能超过30%。燃料平均水分应控制在20%左右为宜,最大不超过30%。

2.严格控制锅炉炉膛内温度,密相区域内床温最高点不准超过980℃,锅炉二次风量应保持在5000Nm3/h以上,特殊情况可以适当调整。其他参数不做硬性规定,可以视燃料情况随时调节。

3.料层差压应控制在5.0~6.5Kpa之间。有难燃烬燃料时,可适当增加料厚度,但不得超过7.0Kpa。

宿迁凯迪绿色能源开发有限公司 二00九年十一月二十六日

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