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专业技术工作总结2

发布时间:2020-03-02 22:14:16 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

专 业 技 术 工 作 总 结

本人1982年在丰满发电厂参加工作,到现在已经27个年头。这么多年来一直从事的就是发电机检修的工作,可以说“滴水穿石”,从一个什么都不懂的小徒工到现在的工作娴熟的业务骨干,一直坚信“诚诚恳恳做人,扎扎实实工作”,每一次进步,每一次成长和自身努力是分不开的。

几分耕耘,几分收获。辛勤的汗水换来了技术、业务水平的不断提高。下面我就几项工作做一下专业技术上的简单总结。

一、三期十一号机组发电机轴电流长期超标报警的解决

十一号机组自投产以来,在正常运行过程中,发电机轴电流长期超标(报警),导致机组在正常运行中长期占用故障信号报警光字牌,影响机组其它报警信号的正常发出。因发电机上部导轴承为钨金瓦,当发电机轴电流过大时,易烧损发电机上导瓦,从而严重威胁机组的安全稳定运行。

经过对发电机的结构、发电机的安装图纸及运行情况全面分析,认为引起发电机轴电流长期超标的主要原因是:

1、上导轴承处绝缘底。此处有两个地方可能:一为上导油槽挡油桶和主轴有连接部分;二为上导轴领和主轴绝缘低。

2、补气筒和主轴绝缘不好。电容电流过大。此处也是最有可能引起轴电流偏大的原因。

3、补气室绝缘不好。

4、永磁机绝缘不好。

我们对可能产生轴电流的逐一排除

1、拆除所有上导瓦,用1000V摇表摇上导轴领对轴绝缘数值为500MΩ,上导绝缘的影响可排除。上导油槽挡油桶经检查无可能和主轴磨擦。 

2、分解永磁机后,检查了绝缘垫无异常,回装后用1000V摇表摇其绝 1 缘数值为70MΩ。

3、分解补气室后,检查绝缘垫无异常,回装后用1000V摇表摇其补气室对轴绝缘数值为50MΩ。

4、补气室分解后,发现补气筒的上端部有潮湿的泥污,清扫后,将补气筒上端的两层环氧树脂绝缘垫挪一层到补气筒和主轴之间,经检查两层绝缘垫周围无相连物。

为了减小发电机在运行过程中轴电流超标问题,根据分析结果需要降低发电机主轴的电容电流,为了不增加主轴的高度,将原安装在发电机顶轴与补气筒法兰间的双层绝缘垫分隔开来,即将其中一层移至补气筒法兰与补气阀之间,以便减小发电机在运行过程中的电容电流,进而减少发电机的轴电流。后来的结果是令人满意的,解决了问题。

二、三号机推力轴承油槽盖改造

三号机组多年来一直存在推力轴承油槽甩油严重的问题,由于推力油槽经过多次的内部部件的改造和改变,使得原设计的油槽容积不够大,造成严重的甩油现象,所以和厂里研究决定改造油槽,使之容积增大,具体内容如下。

1、增高推力油槽缸体

在原推力油槽缸体上设计并由修造分厂制作一圆环型加工件(见后面附图),加工件由三个部分焊接而成。

1) 加工件件1上部有48个M16的沉孔,用于固定油槽盖,和油槽盖结合面用圆盘根密封。

2) 加工件件2上有48个Φ19的通孔,用于固定整个加工件,固定利用原推力油槽缸体上的螺丝底扣,结合面用8mm圆盘根密封。

3) 件1和件2之间用一12mm厚铁板连接(焊接)。

此加工件使推力油槽缸体增高90mm,也使推力油槽的容积增加了。

2、改造原油槽盖

把原来的油槽盖外圈割去一圈,使之外径和上面的加工件上部分相符,按照加工件件1上的沉孔尺寸在油槽盖上加工48个Φ19的通孔。

3、增高推力头和固定部件结合部分

由于增加上述“一”项后,原推力头和上述加工件之间不能密封,所以加工一圆环型加工件(见后面附图)坐在推力头上方,使得机组在旋转时油无法溅出。此加工件和推力头有24个M16螺丝固定,结合面用圆盘根密封。

对三号机推力油槽改造后,效果很明显,在机组试验和试运行期间无甩油现象,只是在做机组试验时,油槽盖内侧的牛皮非常热,分析其原因是:加工件直径太大,使在吊运工程中造成加工件变形,所以造成安装后旋转时摆度偏大摩擦牛皮过热。所以班组在请示上级领导后取消了两层牛皮的上层牛皮,再次运转时无牛皮过热现象。

三、三期厂用四号、五号机供油系统改造施工

丰满发电厂三期厂用四号、五号机导轴承润滑油系统采用由液压泵站供油的外循环系统。由于原外循环系统油泵不能达到一为主、一为备用,备用油泵频繁启动,

影响油循环系统畅通的几点关键:

⑴供油管路直径偏细,增大了油流畅通的阻力。 ⑵供油管路上的阀门都是截止阀,影响了油流的畅通。 ⑶液压泵站的溢油阀无法调整压力。 所以我们根据以上制定以下施工步骤: 1. 管路配制

原供油管路内径为Φ40mm,现改为内径为Φ60mm。所以新的无缝钢管和弯头均须用钢丝刷和抹布清扫干净,个别的法兰和弯头可根据现场实际进行重新配制。

3 管路配制时,大部分是高空作业,必须小吊车随时配合,而且必要时须在小吊车上使用梯子和绑设架子。 2. 新配制管路的布设

旧管路有的埋设在地下,取消后需配制明管路,配制时尽量不影响行走,有些可利用主伐的机坑空间贴墙边走管。 3. 管路连接

将重新配制的法兰进行连接时,对结合面作好清扫工作,做好结合面的密封。 4. 阀门的更换

把原来的截止阀更换为闸阀,法兰结合面作好密封。 更换原来的溢流阀,阀两端作好密封。 5. 更换管路、阀门后的试验

所有的更换、配制工作结束后,启动一台油泵,调整油泵的出口压力,以达到运行要求。

在努力中摸索,在摸索中改进,在改进中成长,在成长中完善,在完善中成熟。每一个成功都是耐力和意志的磨练;每一次进步都是汗水和智慧的凝结;每一次成长都饱含着对事业的热爱。

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