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企业管理经验材料

发布时间:2020-03-03 11:06:06 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

抚顺石化分公司石油一厂管理经验材料

创新求变 从严管理 努力开创企业发展的全新局面

抚顺石化分公司石油一厂

进入新千年以来,石油一厂生产经营业绩直线飙升,取得了有目共睹的好成绩。1-6月份,业绩指标夺得抚顺分公司8项第一,18项经济技术指标创厂历史最好水平,酮苯装置和催化装置能耗指标在全国领先,炼油单位加工费由上年同期的164.75元/吨猛降到135.26元/吨,下降幅度达到29.49个单位,比全年指标154.43元/吨还低19.17个单位。面对成绩有人把它简单归结为上原油价格低、成品油市场好,而亲历了上半年严峻形势与艰巨任务挑战和洗礼的石油一厂人在感谢市场帮忙的同时却深切地感到:我们的成绩和效益是依靠管理得来的。如果说是重组改制使抚顺石化分公司石油一厂获得发展生机的话,那么全新理念、严格高效的管理则是我们取得当前良好业绩的制胜秘诀。

一、更新理念天地宽

作为一个具有七十年历史的老企业,多年形成的管理上的低标准、老毛病问题在一定程度上束缚了石油一厂的发展手脚,并且这些毛病和问题我们自身感觉不到,要改也是相当困难的。重组改制后,新机制、新体制得到了确立和完善,在与现代企业制度接轨的过程中,这些毛病和问题开始逐步显现出来,使企业在管理上受到了巨大的冲击和挑战。为适

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域的石油一厂来说怎样树立新形象是个管理上的难点。为此,我们以现场管理为突破口,从整改国有老企业固有的旧问题和老毛病入手,抓高标准,树新形象。新厂区以建立现代化工厂样板为标准,老厂区以整治‚三乱‛、树新形象为目标,分阶段对环境进行整治。通过整治,使全厂环境发生了翻天覆地的变化,树立了暂新的企业形象,新区管理水平还受到了朱镕基总理和黄炎总裁的夸奖。尤其是石油一厂老区发生的变化使我们明白这样一个道理:企业是管出来,先天不足是可以靠后天来弥补的,主要看实际管理水平。

认真推行全天候巡检和干部走动式管理,适应新的管理要求。全天候巡检和干部走动式管理对我们来说是新生事物,也是现代企业管理制度的高要求。面对执行过程中的难度。我们出台了全天候巡检和干部走动式管理工作的运行程序和考核办法。在干部走动式管理上,要求厂领导和车间管理人员按规定每周到基层查问题、搞调研,机关处室和车间组织建立周检纪录,每周总结安排工作。同时给每位参加走动式管理的干部下发了走动式管理专用手册,实行厂领导、处室领导下基层由车间领导签字、车间领导下基层由岗位班长签字,随时解决遇到的问题,确保了走动式管理的连续性、时效性。在全天候巡检管理上,采取了岗位和干部单独闭合路线巡检、细化检查内容、时间、站点和挂牌抽查考核的办法,使每个站点都有足够的巡检时间,确保全天候巡检工作有规范、有内容、有检查、有考核,做到有的放矢。

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营业绩考核奖惩办法》、《差旅费管理规定》、《工程维修界定办法》和《工程内部招投标制》等13项新制度,重新完善修订管理制度140多项,使管理逐步走上制度化、规范化的轨道。

严格权重抓考核。根据抚顺公司的要求,从年初开始将60%的工资和效益奖与经营业绩捆绑考核,完不成指标坚决不予兑现。一季度我厂西蒸馏、管网、供排水和水净化车间因没有完成业绩指标而被扣发了捆绑工资和奖金,其中水净化车间单位加工仅比业绩指标差了3分钱。同时,在考核上,我们把业绩指标和创新达标方案结合起来,严格按权重来考核。我们的具体作法是以各装置历史最好水平和全国先进水平为目标,实施了创新达标方案。具体做法是:将原来各单位的考核分值进行重新调整,将原有分值的60%作为创新达标的考核基础分值,按每个单位的生产指标将考核指标逐个分解,确定每项指标的考核基础分,并由机动处、财务处、生产处、安全处按去年7-12月份最好水平、历史最好水平或二者之间的加权平均数确定各装置技术指标考核值,设定6个档次进行考核,其中对安全、质量、环保指标确定了否决系数,实行重点否决,对间接责任部门进行了考核约束,改变了以往只考核车间,不考核间接责任部门管理责任的盲点,使全厂上下统一思想,经济技术指标不断创出新水平。通过实施创新达标,拉大了各单位之间的奖金差距,酮苯车间由于能耗指标好,仅此一项加180分,奖金翻了一番,真正体现了高水平高收益。

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我们在总结上年班组经济核算试点经验的基础上,在全厂25个生产及辅助单位大力推行班组经济核算,把成本分解到车间,核算到班组,让一线生产班组亲自控制自己的成本,切实把每一名操作工的主观能动性都调动起来,使成本得到有效控制。1-6月份总成本实际完成15.7亿元,扣除原油价格上涨等客观因素同比降低了6751万元;单位加工费完成135.26元/吨,同比下降29.49元/吨。

把住源头节费用。并从今年开始严格很执行了月资金计划例会制度,采取月初把关审核,全月跟踪检查,月底分析总结的办法,较好地把住了资金使用的源头。同时,实行了每月小分析,每季综合分析,全年大分析的办法,重点开展了‚两大分析,两大讨论‛活动,选准主要矛盾,从重点人、重点单位、重点装置、重点项目入手,对各项经济技术指标进行全面分析和综合评价。从上到下层层召开分析会,逐级进行讨论、审查和把关,实行一级审一级,一级对一级负责,下级分析不清,上级要负责任,以保证切实查出工作中的问题和不足,及时总结经验教训。使全厂形成了家家算成本、人人做分析、互相抓监督、全面挖潜力的良好氛围。使每一名员工都知道自己所管的钱都花到了什么地方,是否合理,都干了哪些工程,哪些该干哪些不该干。做到全厂每一个项目、每一笔费用、每一个指标、每一项工作都有出处、有去向、有交待,整体情况清清楚楚。同时,通过这样一项活动的开展,也使每一名员工对自己所承担的成本费用做到心中

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#抚顺石化分公司石油一厂管理经验材料

66#蜡时收率可达35%,增产高熔点蜡2700吨,仅此一项就增加效益400多万元。上半年通过调整原油混合比例、增产柴油等生产优化措施,增加经济效益8556万多元。

通过近半年多的管理体制改革,使我们深切感到:企业管理如‚逆水行舟,不进则退。‛综合起来主要有以下几点体会:

企业管理必须下真功夫。仔细分析我们所做的管理工作,其实没有什么过多的新东西,大部分是在原有管理经验的基础上,结合经济形势和企业实际,柔和进一些新方法和新内容,关键在于加大了执行的力度。去年我厂的‚双压双保‛活动给我们启示很深,活动刚开展时有许多同志不理解,甚至有强烈的反对意见,他们认为企业这几年一直在节水节汽,潜力已经差不多了,再挖没有太大的意思。但企业领导层通过实地调查研究,坚决执行了原有的决定,并先后三次开会进行了动员,让员工转变思想观念。随着‚双压双保‛成果的显现,大家才真正感觉到我们以前在管理上确实存在许多看不见的差距。去年通过‚双压双保‛活动的开展,最少可获取2000多万元的经济效益。让人不得不承认:要想管理出成绩,必须得下真功夫。

管理必须以人为本,充分调动广大员工的积极性。在管理过程中,人的作用始终是第一位的。如在修理费控制上,以前,由于我们对基层管理人员要求不严,基本上是给下多少指标就花多少,仅1999年大修费就发生了21000万元,有

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