石灰炉车间控亏增盈经验和做法
一、降低炉气净化收尘维修材料费
炉气净化收尘布袋使用寿命为一年,从去年弹性生产以来石灰炉车间仅开一台炉,该车间为了延长布袋使用寿命,经多次试验, 决定将炉气净化收尘十个收尘仓隔离五个,只使用五个,这样布袋的使用周期就延长了一倍,不仅节约了维修更换费用.而且降低了引风机的阻力,节约了电耗,尤其是材料费用,每年可节约50960元,具体计算如下:
每个仓208条收尘袋子,隔离了5个仓,按每条袋子245元计算,平均每年节约材料费为:
245×208×5=50960。
二、F
2、F3收尘分段运行
弹性生产以后只开一台炉,上料时间相应减少,为了节能降耗,我车间根据实际情况,规定F
2、F3收尘与上料系统同时开停车,大大降
低了F
2、F3收尘运行时间,平均每天少开车12小时,F2功率90KW,
F3功率75KW这样每天节约用电大约:
(90+75)×12﹦1980 KW。
三、在保证职工有良好的工作环境前提下,停P10(功率: 185KW)收尘,改用P9收炉前仓,卷扬粉尘。平均每天节约用电大约4400KW。
四、办公室两个灯管只开一盏灯,办公楼走廊晚上只亮一盏灯,并且人走灯灭。
五、隔离部分封存设备的冷却水,进一步降低车间的新水消耗。
石灰炉车间
二〇一〇年六月九日
《石灰炉车间控亏增盈经验和做法.doc》
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