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情绪管理培训心得

发布时间:2020-03-03 14:26:05 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

培训感想

11月9日至10日,有幸参加了公司举办的《情绪压力管理》及《精益生产管理》培训。通过培训,有了一些初步的了解:①“情绪压力管理”,在不同的环境中认清自己的角色,懂得时刻转变角色,不断正确调整自己的情绪和压力,让自己在负面情绪的影响值降至自我控制的最低极限,时刻保持“积极的心态”认真对待每一天。让我们发现美好,宽容过去,用好当下,服务他人,提升情商,向着成功迈进;② “精益生产管理”,企业经营的目的是向社会提供产品和服务,同时为企业创造利润。为达到这一目的,企业必须投入人员、材料、设备、资金等资源,并通过对它们的有效使用和优化组合制造出社会所需要的产品。通过学习,懂得了精益生产管理的核心就是去除一切不增值的过程,消除一切过程中的浪费,以精细化、准时、少人化、自动化的生产方式,以最低的成本生产出质量最优的产品,实现客户利益和企业效益的最大化。下面结合公司的实际情况,谈一谈我们的一些感想。

一、悦纳

陈恳而不客气的一句:读书不多,想得太多!点破了我们的现状,不争的事实。我们想着自己是个全能选手,超强战斗力;我们想要生活有质量,幸福美满;我们想要当上CEO,迎娶白富美,走向人生巅峰;我们想要说走就走的旅行,享受世界......一堆胡思乱想,只因思考不需要成本,毫不费力,结果是想来想去,仍然停留在原地,于是越想越空虚,越来越迷茫,迷茫的失去了人生前行的方向,下一步的距离。

培训老师是点醒,也是批评,更让我们的反思。

读书,可以从书中看到对待一个问题不同作者的不同观点和不同思考方式,实践中融会贯通,这样基本也不会钻牛角尖。读书多的人留给自己的时间肯定比读书少的人要少,但他们思考并不少,因为他们不会受到禁锢,他们的思考里有着不同的人,不同的思维,不同的处理方式。这样你就能够欣然地接受,达到悦纳的心境,悦纳别人的特征,悦纳别人的事实,更重要的是悦纳自己。

悦纳比妥协来得有范,妥协低声下气;比双赢显得亮丽,双赢目的性太强;是一个人敞开心怀,与自然对话。悦纳了别人,接受了人的异同,自然的差异,避免与人交恶,放过了自己。 悦纳自己,无条件地、全盘地接收自己,不管是你的长相,还是学识,不管是你的优点还是缺点。悦纳了自己,才能依据自己的情况,设计自己的人生之路,目标,规划。因此,多读书,用豁然的心胸接收不同的思维,不同状态,在社会中融合,快意地接受这个世界。多读书,能够让你更轻易地悦纳。书虽然未必会让人产生直接的财富,但是它却可以充实认得思想,富足人的心智,荡涤让你的心灵,然后在人的一生中产生潜移默化的正能量。

二、以德管理

温家宝总理在剑桥的演讲,强烈的指出导致金融危机的一个深层次原因在于道德的缺失,一些人见利忘义,损害公共利益,丧失了道德底线。守义才能长期取利,用一颗道德心,发展的眼光谋利。培训老师指出,日本持续经营超过百年的企业数量远远超过中国的企业数量,原因在于日本人不断的学习中国的仁义文化,以德服人,注重员工的培养。我们中国要将自己百年的民族企业持续经营,不断壮大,更要学习中国的博大精深的文化,学习精华,用于现在。

丰田公司要求每个工人每月必须有一项创新或改进,并且将一些好的办法在每年底都汇总后编成一本书。丰田公司就是通过这些办法来消除浪费和不断改进不足,以此来降低成本,增加利润。尊重员工,尊重员工的智慧和能力,给他们提供充分发挥聪明才智的舞台,为企业也为自己做得更好。碰到问题的时候,不要急着否决,先听,不断鼓励引导员工的思考工作,解决问题的积极性。出错一定有其内在原因,只要找到原因施以对策,预防措施,下次就不会出现了。精益的企业雇佣的是“一整个人”,不精益的企业只雇佣员工的“一双手”。提供条件,让员工也把自己的经验,自己的看法,解决方法讲出来,充分认识事物的全部,在碰到问题时,更好的解决。当经验转化成理论,理论转化为教材。教材也能根据实际发生的情况,及时更新。专人做专事,即提高了效率,也保障了品质。这是减少第八大浪费的有效措施。

三、精益生产

精益生产是为了消除企业所有环节上的不增值活动,达到降低成本、缩短生产周期和改善质量的目的。采用一个系统的方法,经过不断的改善以找出及减少浪费,在客户需求时才拉动生产线进行生产,用最低的成本产出高效率的产品,最终达到利润最大化。 生产过程应控制七大浪费,让现场管理真正地为生产服务。现场管理应是生产管理的基石,而不应是障碍。丰田公司的“5s管理”就是为整顿现场的浪费而服务的,只有建立起现场管理为生产服务的理念,才能将现场管理真正地做好。

“5S”管理,首先要在思想观念掀起变革,在工作中要培养良好的工作习惯。比如看见车间的走道上或是推车边,看见有物料不按要求摆放或乱放了,我们可以做到主动去纠正,从细微的角落去发现问题从而去改善、改正,防止大的问题发生。做好宣传工作,动员全体员工积极参与才能杜绝各种浪费,达到提高生产效率的目的。企业中的大部分人是具体操作人员,领导层所占的比例较小。领导的智慧,不管其如何完美,都不足以解决企业中存在的所有问题,只有使全体员工的智慧得到利用,才能使企业在新的挑战中获得生存。我们要从习惯上改变自己,得益于企业,更大的收获会是自己。

质量是制造出来的,而不是检验出来的。检验只是一种事后补救,不但成本高而且无法保证不出差错。因此,应将品质内建于设计、流程和制造当中去,建立一个不会出错的品质保证系统,一次做对。精益生产要求做到低库存、无间断流程,试想如果哪个环节出了问题,后面的将全部停止,所以精益生产必须以全过程的高质量为基础,否则,精益生产只能是一句空话。因此,应制定改善问题的制度,为持续改善创造条件,创造出勇于和乐于面对问题的氛围,并提供对员工的方法培训,以加强对问题的追溯能力和解决问题的能力,从而真正做到全员抓质量的目的。

只要能够从一点一滴的小事改起,将精益的理念逐渐地渗透于日常的生产中,精益总会带来意想不到的收获。我相信总有一天,当我们面临生产计划跟不上变化的时候,不是改变计划,而是学会控制变化。任何一道程序出了问题,都有可能生产出来不合格的产品。

制造三处包装组 钟天怡

2008.12.10

关于广州顶津3月6日晚班灌注机无菌水无菌环境丢失、调配液待杀菌超时、排料等异常情况报备

各位领导: 好!广州顶津3月6日灌注机无菌水无菌环境丢失、调配液待杀菌超时、排料等异常情况如下:

1.3月6日15:54灌装机无菌水系统无菌环境丢失,停止灌装。原因为无菌水比例阀动作不灵敏流量过高报警.直到23:30设备恢复正常,重新开始生产。

2.第9桶调配液16:10完成调配,共31吨。16:45开始杀菌,17:10由于灌装机停止灌装导致大无菌罐高液位,到17:10已杀菌完成7吨,此时剩余24吨。23:30设备回复正常重新开始灌装,调配液重新开始杀菌,此时调配液已放置7小时20分。00:10调配桶剩余调配液14吨,此时调配液已放置8小时,广州顶津自行全部排料。

以上共隔离23:30-00:10产品共 箱,取样15:54停机前及23:30重开机后产品各5板待36℃保温9天后全检。

以上,请知悉!

以上共隔离3月3日所有产品共17034箱,取样10:40重开机前后产品各5板待36℃保温9天后全检。

2.3月3日晚班18:10第1桶调配液调配完成共31吨。由于灌注机无菌水丢失无菌环境,22:10调配桶剩余调配液31T待杀菌。22:10开始杀菌,23:46

杀菌完成此时调配液放置超时96min。3月4日08:28重新灌装,隔离该桶调配液所对应的产品共4100箱,批号为20170304DJ。

以上,请知悉!

广州顶津:

一、成品质量放行进度:

1.2月份订单:2月份产品已经全部放行无滞留品;

2.3月份订单:3月PET500产品有93万,现已完成376116箱,尚无产品放行;PET1.5L订单10万尚未开始生产。

二、本周隔离品处理进度:

1.广州顶津2月26日在W4线进行了PET500mL王老吉3万瓶试产,过程正常,共有产品2592箱。保温品及常温品第一次翻检均无发现不良品。 2.3月3日无菌水无菌环境丢失成品17034箱;

3.3月4日由于无菌水无菌环境丢失隔离调配液放置超时成品4080箱。

4.3月6日由于无菌水无菌环境丢失隔离调配液放置超时成品1836箱,排料14吨。

三、其他:

1.广州顶津W4线PET500mL王老吉产品3月1日安排送检;

2.广州顶津W3线PET500mL王老吉产品形式检验报告已拿到,报告审核无误已发给总部; 3.2月28日晚到货浓缩汁卸货时发现一件内包装袋破损导致漏液,成品批号17020206DM。不良品已隔离待处理。 4.本星期无原料到货异常现象。

DJ-排料-其DJ20170307-001 其DJ20170307-001 广州顶津饮品有限公司2017年3月6日王老吉PET凉茶500mL产品生产线在生产过程中因无菌水丢失无菌环境,生产设备重新调整,从而导致料液超时8h。PET调配间已定容31000kg料液16:10定容结束,截至00:10料液剩余14000kg存放超8h,料液作排放处理。致本缸料液投放的食品工业用凉茶浓缩汁(批次: 17020209DM,白利度均为15.8%)171.61kg损耗,白砂糖为广州顶津饮品有限公司代购。

建议调配料液排放共计造成损耗食品工业用凉茶浓缩汁171.61kg,相关费用由广州顶津饮品有限公司承担

广州顶津W4线已在2月26日完成3万瓶PET500mL王老吉试产,其中保温品612箱,常温品1980箱,产品无套标使用白纸箱包装。保温品倒放1天后全检密封性无发现不良品,8天后全检无发现不良品;常温品存放7天后全检,共有4瓶瓶身跌落变形。以上,请知悉!

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