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首承信通球团厂考察报告

发布时间:2020-03-02 08:21:45 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

首承信通球团厂考察报告

为了更好地了解链篦机-回转窑球团工艺,进一步优化我公司生产、设备工艺,由设备部牵头,生产部、中控室、焙烧作业区、喷动作业区一行9人于2011年5月25日、26日两天对首承球团厂进行了实地学习考察,现将考察内容汇报如下:

一、考察行程

1、25日下午到厂后与该厂领导进行座谈,就该厂从设计到投产以来的一些具体情况进行详细了解,对回转窑结圈的形成原因及防范措施进行了交流。

2、26日上午进入该厂车间2系列生产线进行多管除尘器实地考察和其它设备考察。

二、本次考察着重了解内容

首承信通球团厂目前有2条生产线,共有员工470多人,每条线设4个作业区。全厂共有4个设备维护与检修队伍,采取承包划区管理,设备点检安排在生产车间,小问题自检自修,处理不了的问题开出检修项目单,安排检修队伍作业;需要停机处理的问题,列出检修计划并上报设备机动部,由设备机动部审批统一安排停机时间检修。

该厂工艺流程:采用链箅机—回转窑—环冷机工艺,该厂是2条200万吨生产线,一系列为抽风干燥式(链篦机分为抽干段、预热一段、预热二段),二系列为鼓风干燥式(鼓干段、抽干段、预热一段、预热二段)。

以下分情况介绍考察结果:

1、关于多管除尘器问题:

首承球团厂一系列生产线多管除尘器,原设计是美国进口设备,其设计能力与我公司使用的多管除尘器一样,除尘效果也不错,使用了一年多以后,旋风子等件损坏,由于厂家诺依汉普公司提供的备件价钱高,就未使用。

首承公司出资100多万元委托江苏常熟华能环保设备厂重新设计,所以我公司与其没有可比性(不再是一个厂家)。但他们不论是原来美国进口设备,还是华能公司设计的除尘器,除尘效果都很好,能达到93%,风机叶轮、机壳的使用寿命正常在3年左右。

首承球团厂二系列生产线优化了生产工艺,多管除尘器设计成卧式+立式组合式的除尘器,使用效果非常好。如果这次我公司检修,诺依汉普厂不能把多管除尘问题解决好,我公司不妨借鉴一下。

首承球团厂日产5000t球时风机出口流量都在30~35万,转数500转左右,比我公司使用的风量要大。首承厂的技术人员讲到:风量的大小视烟罩及风箱的温度调整,也没有发现除尘效果不好;并且据他们介绍,无论主引风、回热

风还是环冷鼓风机的风门、风量都尽可能采用微调方式操作,以免造成大的波动。两侧回热风的风机风量、风机正常时基本相同,不会有太大的差别。检修时要特别注意检查所有风道及阀门、检查积灰情况。回热及主引风箱管道上的阀门正常时候全开,但当某一段温度变化比较大时,也动用这些阀门来进行调整。热风管道上的灰腿放灰一般每班2次,双层卸灰阀为减少漏风,灰都不全部放净,用料来密封。

2、关于气力输灰系统:

操作由除尘岗位专人负责操作和巡检,而我公司是操作和巡检人员分开,有些环节脱节。虽然灰斗也有料位计,但是为辅助设备,他们采用的是定时集中输灰,不论有灰没灰、灰多灰少都输。因为料位计有个最大的弊病就是表面沾一点料就会给出假信号。他们的输灰设备使用的是麦考勃公司的,输灰管道弯头处也时常磨漏要修补,但频率比我公司低很多,关键因素在操作和巡检。

3、关于空压机:

首承球团厂一系列生产线安装了4台35立方米的空压机,日常是开3备1;二系列生产线安装了2台60立方米看空压机;并且

一、二系列生产线管道串在一起使用,互为补充。首承的输灰管道没有浓相助推器,比我公司要省气,其它用气量都差不多。这样算来,首承开3台35立方米的空压机,产气量在105立方米,能保证生产,而我公司现在开2台空压机,产气量在85立方米,所以造成我公司有时喷煤或者气力输灰压力不足,影响喷煤或输灰。

4、关于布料系统:

布料系统结构与我厂相比差别不大。辊筛也存在因辊弯曲间隙不一致问题。该厂摆头皮带钢结构稳定性强于我厂,有利于布料。摆头皮带摆头不是采用摇臂式,而是十字块式,也是靠两边设置的可调延时限位器来调整速度,以求布料均匀。

5、关于煤枪:

窑头喷枪及窑头火焰燃烧形状:该厂采用的8吨火焰燃烧器,火焰形状集中,火焰外延接近窑尾位置,正常生产时外风全开、内风1/

5、中心风一半。区别为我厂火焰形状散、长度短、火焰外延烧窑壁。煤粉金属软管由5米改造成了1米多长。

6、关于链篦机系统:

链篦机应该采用微负压操作,这样可以减少篦板的磨损,而篦板磨损会导致篦条变细,漏风漏料,造成返料增多。该厂的篦床使用寿命在一年左右,该厂一系列生产线在刚刚结束的本次定修更换篦板1900多块。由于中控温度操作得当,链篦机小轴和定距管没有变形和弯曲的。

该厂双层卸灰阀阀体采用的是蘑菇头式,用刮板机代替灰返皮带,较皮带式密封性更好、更干净。卸灰系统采用集中定点卸灰,每班(12小时)二次(每次为2小时)。

7、关于回转窑系统:

该球团厂回转窑液压挡轮采用岗位手动调整,由一台液压千斤顶控制,每三天调整一次,在上、下两个位置点交替调整,在固定好一个位置后,垫上垫铁。由于液压马达是进口设备,也是球团厂最关键的设备,所以设备卫生保持较好,岗位每班都会将马达擦拭干净透亮。

该厂窑头扒块大门下溜槽设计改造比较科学合理。窑头扒块时散落出来的球团能够返回环冷机。

8、关于环冷机系统:

该厂一系列生产线环冷机每台台车压条比我公司的要宽要长,2系列生产线台车压条与台车铸成一体,有所改进。

环冷机各段风机风门开度不是全开,根据温度调整,测温点不是加在烟道上,是安装在环冷机人孔门前面1米左右位置壁板上,测温比较准确。环冷机后挡墙也是采用江苏宏大制作的水冷式,平料陀只是在09年更换了一次,耐材寿命大约在4年左右,平时定修只是小修小补。

环冷机台车里出了台车和压条外,看不到其他外露钢结构,全部用耐材喷涂包裹,对钢结构保护到位。

9、关于三大机热电偶分布情况及温度:

风箱和烟罩上的测温点比咱们多,且加装位置比咱们要合理,检测也比我公司要准确。这样可以给操作提供更多准确的数据,便于温度和风量的控制。另外首承还在链篦机头部、环冷机水冷梁部位加装了高温摄像头,对操作都有好处。

10、关于三大机温度控制参数:

中控操作上以当时该厂第二条线的产量日产5000吨为准,预二段温度1040左右、窑头1070左右、窑尾990左右、风箱温度450、抗压2300左右、机速

2.3、窑速0.

9、环速0.9

2、料厚180-200、喷煤量平均3吨/小时。

三、首承球团厂领导对回转窑结圈的原因分析

在与该厂领导交谈中得知去年该厂1系列生产线窑头结圈严重,主要原因是:窑头燃烧器坏、火焰形状散、火焰短,火焰外延烧窑壁。

另外该厂领导还分析了以下可以导致结圈的因素:

1、窑内局部温度过高。

2、窑内压力高。

3、多管除尘效果不好,部分除尘灰回到抽干段,导致生球在抽干段预热效果不好,透气性差。

4、布料时东西料厚不均,导致生球干燥不好,出现风短路现象。

5、链篦机机头掉料多,用斗提机提上来时,产生的二次粉尘进入窑内,造成窑内粉子多。关于这一点,我们不妨借鉴他们的做法,在斗提机头部罩上加装除尘管道。

6、链篦机密封效果不好,局部位置兑入冷风。

7、双层卸灰阀密封不严、漏风严重,导致预热效果不好。

8、煤枪风道老化,煤枪火焰不正,烧窑皮。

9、生球质量差、生球料量波动大。

10、煤粉质量不好。

四、考察心得及建议

1、球团生产关键在热工制度的控制,以风为纲,用风来调热。

首承球团厂球的抗压强度在2500~2600,最高2800,喷煤量一系列在17~18Kg;二系列在12~14Kg.链篦机机速正常在3.3~3.5,高时达到3.73.料厚175~185mm,风箱温度控制在450度。下面是首承二系列生产产量在4500吨时电脑画面显示的数据:(仅供参考)

2、建议我公司多管除尘器问题的解决方案有三

①在我厂现有的多管除尘器基础上,利用年修加装一套卧式除尘器。 ②鉴于诺依汉普多管除尘器的现状以及给我厂带来的损失,即便这次检修他们能解决问题,由于该厂的备件费用比整套除尘器设备还要贵,所以建议联系常熟华能环保设备厂给我们设计一套新的设备。

③通过首秦龙汇和首承球团2系列生产线的使用经验,多管除尘器设计成卧式+立式组合式的除尘器。

3、我厂目前急需解决生产部主控室操作问题和设备设计缺陷问题。

设备部点检技术员 赵国二

生产部现场调度员 周金涛

2011-5-31

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