2010年技术质量科管理项目总结
2010年我们按照总厂有关技术质量工作的要求,秉承“理念第
一、技术至上”的企业宗旨,在我科全体职工的共同努力下,现场工艺理更加规范,更加严谨、产品质量进一步提高,这些成绩的取得与本年度开展的几项管理项目分不开。我们从众多的项目中抽丝剥茧,具代表性的项目是《255变速器中
三、五档齿轮脱脂工装的设计与制作》、《增加柳州主动齿轮螺纹退火检具》、《制定金相化验复检措施》和《检验工序增加热前检验环节》等。
下面是对以上项目做些简要说明:
项目一:《255变速器中
三、五档齿轮脱脂工装的设计与制作》
现状说明:255变速器三档、五档齿轮在转到涂料工序时,工件表面多存在油污问题;为不影响热处理防渗碳效果,须在涂防渗碳剂前对工件进行彻底脱脂清洗,使其表面达到无油污、洁净状态。原脱脂工装是将三档或五档齿轮混乱放入篮筐中,齿轮之间相互挤压,遮盖,这种装卡方式,给工件脱脂清洗去油带来不利影响。
改进目标:为解决因装卡不当出现的上述问题,我科技术人员对这两种产品设计和制作了专用脱脂工装,使工件表面达到无油污、洁净状态,同时又避免了磕碰,保证了产品外观质量。 项目二:《增加柳州主动齿轮螺纹退火检具》 现状说明:柳州主动齿轮螺纹退火后因操作者业务水平各有差异,在退火长度的目测确认上常出现不同程度的偏差,易发生退火区域不一致的现象,影响产品质量。
改进目标:为从根本上避免退火区域不均匀问题,在中频退火工序增加专用退火检具,以此来保证其产品退火后长度一致性;并制定抽检规范,要求操作者做到每50件抽检1件。这些改进办法通过目前的操作收到了一定的效果,没有出现长度不一致等缺陷问题。 项目三:《制定金相化验复检措施》
现状说明:因金相员理化专业参差不齐,对化验结果与标准对比存在理解存在一定程度的偏差。
改进目标:我科要求金相员增加复检采用双保险把关保证试样组织鉴别的准确性,降低人为因素、减少差错率。
项目四:《检验工序增加热前检验环节》
现状说明:近期桥齿厂、变速箱厂热前产品转入我厂,保证不了我厂所需热前的产品外在质量,如磕碰、毛刺、油污等问题,经常相互推诿,扯皮,产品外在质量不过关,对产品的热处理质量带来危害。
改进目标:由我科检验员负责,制定措施,检验关品前移,每日设专人对上道工序转入的产品增加进货检验,发现问题,及时上报,把问题隐患在萌芽状态。 总之,我们开展技术管理项目目的是通过要求操作者严格执行工艺纪律,重点加强产品热处理前后的质量控制,做到质量关口前移,提前做好质量缺陷的预防工作和完善制成品的最终质量监督机制,采用新工艺,新技术向顾客提供最好的产品和最佳的服务。
技术质量科 2010年12月