φ230挤干辊修复质量原因分析与整改措施
一、事情经过:
2011年6月21日,现场反映φ230挤干辊辊号为PE67在使用过程中轴承烧坏,造成卡死,影响现场正常使用,给现场生产带来了不便。
二、现状调查:
1、修复调查:
经调查辊号为PE67的辊子是2011年5月23日送至现场的。最近一次更换新轴承为2010年11月7日,在这期间于2011年1月31日更换过一次旧轴承;
2、现场调查:
①该辊于2011年5月25日上机使用,2011年6月20日出现异常,轴承烧死造成现场停机;
②到现场将轴承座端盖打开,发现:1.轴承座端盖和滚筒内腔有酸水流过痕迹;2.轴承座端盖内的O型密封圈断开(见图1);
图1(酸洗痕迹)
O型密封圈断开
三、原因分析:
通过组织相关操作人员和技术人员进行分析讨论,发现发生该质量事故有以下几点原因:
1、酸水进入使轴承油脂稀释流入滚筒腔内,长时间运转后轴承油脂烧干致使轴承没有润滑油脂而烧坏,使轴承卡死,影响现场生产正常运行;
2、现在使用的O型密封圈是由现场提供的O型密封条粘结而成的。通过比对新粘结和使用过的O型密封圈,发现使用过的比新粘结的要长20mm左右。这就意味着,每次修复都需更换新的O型密封圈,以保证端盖的密封完好。
四、整改措施:
1、组织班组全体及相关人员进行学习,并在作业区早会上进行通报,让全部人员引以为戒以避免犯相同的质量错误;
2、对这一事件的发生要举一反三,对该辊其他备件都要认真检查,一有异常必须更换新的备件以保证整体装配质量;
3、要及时与业主沟通,希望其及时提供所需更换备件(标准备件)。
《φ230挤干辊修复质量原因分析与整改措施6.21.doc》
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