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电子厂入职工作报告

发布时间:2020-03-01 22:39:24 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

ATN:旺达电子有限公司

TO:金懂

FROM:工程部-刘平DATE:10.10.1

2入职工作报告(10月5日—12日)

很荣幸给予我机会加入旺达这个大家庭中,经过几天对工厂的观察了解,对公司生产现状有了初步的了解:公司规模不大,但五脏俱全,有自已研发、采购、业务等大公司应有的部门,且分工明确,为我们做大做强打好的基实的基础,且研发的产品外观及音质时尚声美,一楼线材车间(包括焊针、啤模、浸锡、剥线均达到同行效率,四楼的移印车间均达到同行的效率,三楼的普通耳机均接近同行效率。但也发现公司在某些方面存在一些不足之处,具体如下:

问题1:生产不良率高(如A054A、A054B等),报警机制空洞

原因:1.凡使用207模具所啤SR头均出现大量开路现象,据一楼修理处了解近

4天共剪断需重啤的线材在2000条以上

建议:立即修模(已磨短模具顶针)

建立质量预警机制,让同样的问题不发生第二次

2.生产不良率高(XCH-017)共生产3000PCS,其中无咪占600PCS,需剪断线材重啤重做,同时耳机插座100%报废。

原因:拆出时已破坏内部结构,具体原因还需下批生产时进一步现场分析 建议:下批生产时在线尾入咪管后重测一次,不良品可以及时分析控制,同时

不良品返修时不用报废物料。

3.线材不良率偏高,现场观察测试线材时没有摇摆动作,同时没有啤SR头的线材全部没有经过测试直接上耳机线,导致耳机线产生不良品增

加多,前面放后面检,等后工序发现了前工序已全部做完,这样一来

后工序的效率就严重影响了。

原因:前工序品质没有严格把关(主要是音频插座地线假焊偏多)

建议:所有线材需100%测试方可上线,且必需有摇摆动作,同时建议将线材测

试人员纳入品质部管理,同时全员必需有源头控制的理念。

问题2:品质控制力度不够,员工及管理品质意识不强,重视程度不够,导致返工

次数多,8月-10月5日共返工耳机成品36273(数据来源于OQC检验报告,

由于初步了解,可能统计还不全面)8-10月份OQC返工统

原因:1.问题第一次发生时没有及时分析控制,没有做到预防为主,导致同样

的问题重复发生(品质文件及报表缺乏);

2.对返工不重视,不能很好的吸取教训。

建议:1.当不良率超出5%,生产拉长或品质IPQC第一时间反馈出来,同时书面

品质异常报告,工程部接到到异常报告立即到现场、现物分析解决,同

时对类似产品作出相应的改善。

问题3:首件确认流程不合理(没有起到转拉过程确认的主要作用,同时影响生产

班长的看拉时间)

原因:生产是出利润的部门,所有部门应当以生产为中心,首件不应由拉长主

动送交IPQC确认,IPQC的工作职责本身就是生产制程的控制,即是生产

线每次做第一台的工艺、物料、性能都要经过IPQC确认,确认OK了生

产方可进行大批量生产。而目前的流程是拉上做了上千条甚至更多才送

首件给IPQC确认,这时候如果万一发现不行,前面做的耳机都要返工或

报废了,这样IPQC就失去基本职能,同时给公司带来了不必要的损失。

建议:转拉时,生产线做第一台机就要通知IPQC从第一个工位开始确认(确认

操作工艺、物料核对,资料核对等有没有按要求作业,待第一台机确认

OK了,生产线方可批量进行生产。

问题4:执行力不到位

1.车间斑马线区域标识做得很到位、包括标语,但实际现场物料摆放完全未按标识执行,包括QC及修理日报表没有填写;第一线的管理没有定时确认跟进不良品的改善。

2.二楼车间成品摆放紧张且特别混乱,人行道、消防通道都堵塞住了,安全意识不够,前期物料堆积太多未处理。

原因:1.现场管理5S执行不到位,不重视品质;

2.出货不及时,仓库场地有限、现场未规划好、没有安全意识。

建议:1.要求全员参与,从基层管理开始,严格执行说到做到,做到做好的原

则。QC报告与修理报告是监督品质的重要报告,必须要求基层管理定

时确认,并根据修理分析出来的原因进行控制,减少不良提升产品直

通率。

2.重新规划二楼车间,把长期不使用的流水线拆除或靠边移动,腾空更

大空间摆货;长期不用之物料退回仓库存放。

3.公司尽量在出货方面做到及时性,加强宣导与要求,生产再忙也别忘了

安全,消防通道必须保持畅通,有必要每年进行一次消防演习培训,加

强全厂人员的安全意识。

4、实行目视化管理:

所有物料都必须要求做好标示,分区域摆放,同时将现场“5S”做好,

同时中高层管理做流动式管理。定时跟进,定时确认。

问题5:成本节约方面

1、骷髅头闪灯耳机装贴电池弹片及焊接电池弹片效率极低

原因:PCB板电池弹片也为圆形,在装配时电池弹片可以360度转动,不易固定,

同时焊接时弹片会跑动,导致效率低(目前装一块大板即20块小板需要

15分钟,焊接一块大板需要10分钟)以10000的订单计算,装电池弹片

需要125H,焊接需要83H,以加工费5元/H计算,单这二道工序生产1万套需要1000元以上加工费,更改后可提升50%的效率。

建议:将PCB板圆孔改为方孔,我以前做的公司PCB板有使用打方孔的,完全可

以要求供应商做成方孔。做成了方孔电池片插上去就再也不会360度转动,提升装片效率及焊接效率。

2、用电方面:每个日光灯都安装有电源开关,此措施对公司不必要的用灯起到开关和节约用电作用,但生产现场经常性出现没作业员操作的工位

灯常亮

原因:基层管理成本意识不强

建议:要求一线管理加强成本意识,灌输以厂为家的现念,日光灯做到“人在

灯亮(没有需要可不亮),人走灯灭”,形成制度推进。

3、各层楼的饮用水节约

原因:目前公司外购桶装水,成本高,(共分4个楼层,平均每层每天1.5桶水

计算,1天需要6桶,1个月需要180桶,1年需要2160桶,5元/桶*2160桶=10800元/年),实际用水量每层不止1.5桶。同时需每天值日搬水,浪费搬水时间,每天不断的装放桶装水对饮水机的寿命也会有影响,且饮水机在忘记加水的情况下通电容易损坏。

建议:安装自来水过滤器(即净水器)只需2000元,每年可节约10000元以上。

目前很多公司均安装此设备,只需一次投入。且可免去轮流搬水的烦恼。

4、普通耳机前加工节约

原因:目前普通耳机量比较大,前加工每天固定有8个人在作业,主要内容为装

饰片\\炀饰片\\点胶装尾档.(以白天工作8H得50元,晚上加班4H得28元计算,)工资支出在624元/天.建议:将普通耳机普通工序外发加工。(条件:物料计划需跟上方能进行)附表:

5:移印车间据班长反映只有2号机台速度能达到1000PCS/H,其它3台移

印机速度只能达到800PCS/H,具体见附表:

原因:据班长反映设备存在问题

建议:外请专业人员维修,调快设备速度,提升效率。

问题6:很多机型不能一次性做完结单,甚至一个订单需做

7、8次才能结单,同一

条流水同时存在7-8款机没有清机,此种现象不消除将严重影响生产效率及品质。

原因:物料系统不畅通,物料齐套不及时,生产线没有提前做预测埋尾物料。 建议:1.制定物流跟进制度,原则上有PMC部专职跟进物料与生产计划的安排,

定时对物料进行跟进汇报,做到适时适量将物料到位。

2.生产线管理在订单数量还剩三分之一时就要做物料损耗预测,提前将

预补物料清单给到PMC部备物,这样就可以做到日结日清。

问题7:包装效率低(可以提高20%以上包装效率的空间)

原因:流程不合理,无标产及具体正规流程引导作业,多数情况下耳机入完小包

装安排一个专人将期摆放而没有即时装外包装箱,未能一次性将其流程做完,此种流程需多增加2人摆机;管理效率意识谈薄,人员排位不合理(经常性

5、6个员工集在一起边聊边做,员工不能全身心投入到工作影响生产效率及员工仕气)

建议:工程部制定包装作业指导书,规定合理的包装产能;

生产管理注意作业员作业间距的调整,节拍及瓶颈工序决定最大产能,生

产管理需加大现场效率提升意识及手段。

问题8:没有形成早会制度,10月6日至今只开过一次早会,生产一线管理应该利

用早会与员工多沟通多激励。

原因:执行或要求不到位

建议:在每天早上7:50-7:58分准时推行早会,推行的早会内容主要如下:当

天的生产任务、所生产机型的注意事项、公司正面信息的传达,员工士气的激励。

工作计划

1、继续深入了解本部(工程)业务,及与其它兄弟部门的熟悉和沟通;

2、对各机种存在的问题点进行分析,并作出改善对策;

3、完善SOP,逐步制定各机型的标准产能;

4、提升中档耳机生产效率;

5、加强不良品的控制,降低维修率及报废率。

随着社会与市场的发展,人工成本的逐年递增,同行竞争的日益激烈,

需做好百年企业的压力越来越重。像普通耳机完全只能靠生产效率搏得一点点微薄利润。公司需做大做强建议引进高端耳机来生产,高端耳机高利润(低端耳机薄利润),开拓更强大市场,对外接单引进更多的客户。

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