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副井井口改造施工组织设计

发布时间:2020-03-02 16:22:13 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

铜陵县新发矿业有限责任公司

副井井口改造

施 工 组 织 设 计

二OO九年八月六日

第一章

矿井概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 第二章

矿井通风系统调整的原因„„„„„„„„„„„„„„3 第一节

调整修复矿井通风系统方案„„„„„„„„„„„„3 第二节

矿井通风系统调整的原因„„„„„„„„„„„„„3 第三章

副井井筒„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第一节

副井井筒特征„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节

通风系统调整方法„„„„„„„„„„„„„„„„4 第四章

副井井口改造施工组织设计„„„„„„„„„„„„„5 第五章

安全技术措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6

1 副井井口改造施工组织设计

第一章 矿井概况

一、矿井基本概况

铜陵县新发矿业有限责任公司,是在原古塘煤矿三汪工区的基础上改制成产的有限责任公司,矿井座落在铜陵县天门镇高联村境内,隶属高联村。公司经济类型为自然人投资和控股的民营企业,主要经营煤炭生产和销售。2002年实施技改,2004年进行技改调整,调整后设计生产能力6万吨/年,2005年7月通过了竣工验收。由于未实行双回路供电,2006年生产能力核定结果为4万吨/年。

二、矿井生产系统

1、矿井通风系统

矿井采用一立二斜开拓方式,主立井、副斜井进风,回风斜井回。回风井地面安装了两台YBF-№-9.0/15kw轴流式主扇,一台使用,一台备用。矿井实测总进风量为650m3/min,总回风量660m3/min,矿井负压313.92Pa,矿井等积孔为0.84m2。

2、提升系统

主立井担任矿井混合提升任务(副斜井、回风斜井不提升),主提升绞车型号:JT1200-1024/75kw单筒提升绞车,配用1吨带乘人间的防坠箕斗,提升钢丝绳型号:6×19-18.5右交型钢丝绳,提升水平为单个水平提升。主提升绞车安装了防过圈保护,松绳限速保护,过负荷、欠压保护,深度指示器失效保护等综合保护;主提升系统能满足矿井安全生产要求。

3、运输系统

井下主要运输水平为-167m水平。-167m东、西轨道运输大巷均采用12kg/m的轻轨架设,运输方式采用人力推车运输,矿车型号均为0.5t磕头车。上山

2 运输采用滑槽自流至运输水平矿车;运输巷内设置了岔道和躲避洞。运输系统能满足安全生产要求。

4、矿井排水系统

我矿为一级排水方式,根据地质资料和近几年矿井涌水量统计分析,矿井正常涌水量为25m3/h,最大涌水量为40m3/h,雨季水量有所增加。主水仓设在主立井-167m落位水平;-167m水仓容积:主泵仓320m3;副泵仓140m3。副井-35m水平和风井-20m水平的矿井水均采用两趟Φ100mm的疏水管路,将水接至主立井-167m水仓。-167m泵房安装了三台80DFTG30×10/75kw型多级泵,一台使用、一台备用、一台检修;设置安装了三趟排水管路。排水系统能满足矿井防排水工作的需要。

5、矿井供电系统

我矿供电电源来自朱村10KV高压中杆线,矿井安装了四台变压器。主立井二台,一台S9—M/10—315KVA型变压器专供井下,其中性点不接地;一台S9—M/10—160KVA型变压器(中性点接地)供立井地面。副斜井安装了一台S9—M/10—50KVA型变压器(中性点接地),供该井井筒维修时运送材料用;回风斜井安装了一台S9—M/10—50KVA型变压(中性点接地),供回风井地面主扇和地面照明使用。我矿生产能力核定为4万吨/年。故此,自备安设了三台发电机组。主立井二台,一台200kw柴油发电机组(中性点不接地)供井下;一台120kw的柴油发电机组(中性点接地),供立井地面;一台50kw的柴油发电机组(中性点接地),供风井地面。矿井供电能满足安全生产要求。

6、安全监控

为加强矿井瓦斯治理,安装了一套KJ91型安全监控系统,2009年2月对安全监控系统进行了升级改造,井下安设一台分站,回风井地面安装了一台分站。安装三组风门传感器、二只风速传感器、8只甲烷传感器1只,馈电传感器1只,开停传感器4只(主扇1只),负压传感器1只,风筒传感器2只。为加强矿井瓦斯治理打下坚实的基础。

第二章

矿井通风系统调整的原因

2009年6月30日天降瀑雨,由于矿井地表受以往小煤窑的开采影响,导致井下水量增大到60m3/h(正常情况下矿井正常涌水量25 m3/h,最大45 m3/h),造成回风斜井-20mB煤段回风巷道片帮、冒顶,到2009年7月2日19点10分垮落,致使矿井通风受阻。为此,矿长立即组织相关人员,研究制定了《调整、修复矿井通风系统方案》,报县煤炭工业管理局和皖南监察分局备案。

第一节

调整、修复矿井通风系统方案

一、利用立井井口风硐安装一台22kw轴流式主扇,确保矿井正常排水和在用巷道的维修,以及钢支护改造用风。

二、利用副斜井作为矿井临时通风井;对副斜井井口进行改造,在井口砌筑风硐,将井口延水平伸长5m,设置安装两组风门,一组正向,一组反向。安装两台2×18.5kw对旋轴流式主扇,行成矿井临时通风系统。

三、为恢复矿井正常的通风系统,在矿井-57m回风水平,沿C煤底板重掘一岩石上山至-20m水平,恢复矿井通风系统。

第二节 矿井通风系统调整的原因

一、回风斜井基本情况

我矿回风斜井井筒沿煤层顶板反向掘进的梯形巷道,斜长为182m标高+85 m ~-20m;-20m~-57m回风段巷道延煤层掘进的梯形巷道,斜长为78m。-57m水平回风巷道为梯形岩石回风巷道,东长25m,西长200m。由于-20m~-57m回风段巷道延煤层掘,且煤层倾角较大,约为70°~78°,属急倾斜煤层。曾在2002年6月垮落过,由于当时垮落面积不大,便予以修复。但本次垮落巷道长度达40m左右,且垮落范围难以预测,6月30日开始垮落,7月2日通风受阻,到2009年7月5日垮落地点停止了垮落。根据以往开采情况的调查分析,-57m水平巷道于2001年施工建造后,并对该地段的煤层进行了回采,共生产原煤达1万余吨; -20m下山原垮落时,冒落煤层达100余吨,由于当时小煤矿开采技术缺乏,现无资料考证,要修复此巷,存在一定的安全风险。

4 我矿回风斜井是打反背沿煤层顶板掘的井巷,整个井筒建造在煤层顶板岩层内,距煤层较近;如重掘-57m~-20m岩石回风上山,必须采取爆破的方法进行掘进,爆破会导致垮落区再次冒落,既有可能造成回风井井筒±0m以下的井筒巷道冒落,对矿井行人安全和矿井通风仍然构成威胁。为此,将回风斜井报废,利用副斜井,作为矿井回风井。为此,委托了准南新集矿区设计院有限公司,对矿井设计调整方案进行了系统变更设计。

第三章 副井井筒

第一节 副井井筒特征

一、我矿副斜井井筒为原古塘煤矿主斜井,井筒-10m水平以上巷道沿C煤层掘的井巷,-10m以下沿C煤顶板和A煤层掘的井巷,巷道落位水平为-35m,在-30m水平有一A煤巷道与矿井-57m水平巷道相连接,原为主立井通往地面的安全出口。巷道支护形式为梯形木支护,净断面为3.12m2。

二、为确保矿井在汛期能够安全度汛,在井筒+30m水平设置一临时防汛水仓,主要是拦截爆雨期间,溃入井的下地表水;安装了两台80DF30×4/45m3/h—30kw多级水泵,一台使用,一台备用,安装了2趟排水管路。

三、井口支护形式为料石砌碹支护,砌碹长度为12m,净断面3.12m2。坡度31°,长度265m。

第二节 通风系统调整的方法

1、将井口进行改造,安装两台FBCDZ2×18.5kw对旋轴流式主扇,行成矿井通风系统。

2、对井筒内的木支护进行改造,采用11型矿用工字钢支护架设,对断面小的地段,进行改扩,使井筒回风断面符合回风要求。

5 第四章 副井井口改造施工组织设计

一、施工方案的选择

方案1:从井筒砌碹地点掘上山到地面,再砌筑风硐,安装主扇。 优点:漏风系数小。缺点:施工难度大,工期长。 方案2:对井口地面进行改造,在地面砌筑风硐安装主扇。 优点:施工难度小,工期短,易操作;缺点:漏风系数较大。

综上:方案2的优点比方案1的优点多,可缩断工期,漏风情况的解决较为容易,多粉一道水泥砂浆即可。故选用方案2。

二、施工设计中井口改造参数选择

1、根据原井口的基本情况,将井口向南(与井口水平垂直)方向伸展5m,原伸展长度3m;从井口出口的东侧原伸展的墙体,开挖一风硐;然后沿风硐向东砌筑巷道,即为主扇风硐巷道。

2、风硐进风侧高1.6m,宽为1.6m,形状为矩形,断面为2.56m2;风硐南、西两侧墙呈“八”字状拓展,西墙长1.1m,南侧墙长为2.3m,后呈弧度弯;南侧墙长3.4m,西侧墙长1.5m;墙高均为1.7m。墙面选用水泥预制盖严,再用水泥砂浆封严实,不漏风。

3、考虑到井口距居民区较近,故将主扇安装方向向北。两台主扇同时安装在同一风硐巷道内。

4、主扇安装好后,再将水泥砖将其砌严实,不漏风。

5、根据主扇外径1.4m的实际情况,选择墙高1.7m,出风侧宽3.7m的宽度,能满足两台主扇安装的空间要求。

三、施工工期

1、风墙砌筑

本次井口改造将全部采用水泥砖,规格100×240×50mm,墙体全部采用水泥砂浆粉刷,墙厚为240mm,屋面采用水泥预制板盖严。风墙平方为:

(1)井口伸展:长5m,高2.8m,墙体平方为

5×2.8×2=28(m2) (2)风硐:西侧长:1.1+1.5=2.6m;东侧长:2.3+3.4=5.7m;风机侧长3.7m;合计长度:2.6+5.7+3.7=12m,高均为1.7m。则墙体平方为:

12×1.7=20.4(m2) 按1个平方132块砖,1个建筑砌墙个1000块砖计算,则需要工期为:

1000÷132=7.57(m2) 48.4÷7.57=6.4(工) 经计算:砌墙工为6.4个工,即6.4天(1个砖匠)。墙脚用工,由于墙脚较深,按墙脚深度2m,宽度0.6m计算,墙脚总长为:

井口伸展5×2=10m,风硐:12m,合计:22m,折合开挖立方为:

22×2×0.6=26.4(m3)

按每日安排2个小工,每个小工日挖2m3,的土方计算,则需要工期:26.4÷(2×2)=6.6(天)。

则全部风道改造完成时间为:6.4+6.6=13(天) 粉刷:3天,盖顶:2天,主扇安装1天,风门砌筑2天,总计:完成时间为:13+3+2+1+2=21(天)

第五章 安全技术措施

一、风墙砌筑的安全技术措施

1、风墙砌筑时,必须灰口饱满,砖块要扁放,且保持平整。

2、墙体的每层砖,要破缝砌筑,不能同缝。

3、墙体要保持垂直,弧度弯要砌筑圆滑,利于风流通过。

4、粉刷要精心,若初次粉刷漏风,必须再次进行粉刷,直到不漏风为止。

二、屋顶封顶的安全技术措施

1、墙体砌好后,对屋顶采用水泥预制板盖严实。盖预制板前,要将墙体平面打好水泥砂浆,然后再盖预制板。

2、预制板可采用铲车上吊,安设。

3、启吊预制板的钢丝要牢固可靠,不能出现毛头现象,若发现有类似现象,应及时予以更换。

三、主扇安装的安装措施

1、主扇安装前,必须熟知安装说明书,按照说明书规定要求进行安装。

2、主扇必须安装平直,每全轮子均在同一固定钢轨上。

3、主扇必须安装双回路电源,当一路电源故障,另一路电源能担任全部负何。

4、备用主扇的出风侧,要采用挡板盖严实,并能保证备用主扇在10min内能开启运转正常。

四、风门的砌筑和安装

1、风门的砌筑采用双扇风门一起砌,一组为正常风门,一组为反向风门。

2、风门的倾斜角度,不得超过76度;风门的沿口采用橡胶材料或风筒布包边,做到不漏风。

3、风门采用双层木板错缝制作,门坎采用水泥砂浆灌注,风门的外部漏风率不得大于5%。

4、风门安装好后,必须及时安装好联锁装置,并安装风门传感器。

五、扇风机房及扇风机配电房

1、扇区风机房要装备水注计、灭火砂、灭火锹、灭火桶、灭炎器材等灭火材料。

2、装备负压传感器。

3、配电房要悬挂反风操作图,同时装备上述灭火器材。

4、主扇要安排专人值班,随时记录主扇的运行情况。 附:主扇安装位置示意图。

二OO九年八月六日

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