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LNG瓶组气化站操作规程

发布时间:2020-03-03 05:18:28 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

LNG瓶组气化站操作规程

无锡特莱姆气体设备有限公司

二零一零年八月

LNG瓶组气化站操作规程

1.目的:

及时发现并处理站内设备、管线及工艺流程的异常情况,保证LNG气化站的安全运行。 2.实用范围:

本程序实用于即将投入运行的LNG瓶组气化站和已投入运行的LNG瓶组气化站的运行及管理。 3.职责:

3.1.运营部经理和LNG瓶组站站长负责检查和监督本程序的执行。 3.2.LNG瓶组站站长负责本程序的执行和异常情况的处理与协调。 3.3.站内运行工负责本程序的操作执行、数据记录和异常情况处理。 3.4.调度中心负责收集、整理运行数据,协助站内异常情况的处理。 4.操作步骤:

4.1.置换 4.1.1.站内设备及连接管道投入运行前先使用氮气置换空气;当含氧量≤1%时,改用天然气直接置换。

4.1.2.LNG钢瓶出厂前已用氮气置换,投入运行前可直接使用天然气置换。 4.1.3.用皮囊取适量置换放散气体,远离放散点进行点火试验(选择上风口),燃烧火焰以黄焰为合格。

4.2.预冷 4.2.1.气化器、气化器前工艺连接管道投入运行前要进行预冷,预冷时控制温度下降速度。

4.2.2.LNG钢瓶首次充装前和停止工作两周以上的LNG钢瓶充装前要进行预冷。 4.2.2.1.首先向瓶内充装入大约20L的LNG静置,瓶内LNG气化升压的过程中,瓶内胆得到冷却。

4.2.2.2.当瓶内压力达到正常工作压力后,对钢瓶进行系统的检漏。 4.2.2.3.检漏合格后,通过放空降低压力。

4.3.LNG钢瓶充液 4.3.1.将灌装台上充装软管与钢瓶的充装接头连接,回气软管与钢瓶的气相口连接。

4.3.2.打开LNG储罐上进液,打通LNG钢瓶上进液流程,用LNG储罐的BOG预冷LNG瓶进液管道。

4.3.3.关闭LNG储罐上进液阀门,打开下进液阀门,然后开启充液阀门与放气阀

门开始充液。

4.3.4.当磅秤显示钢瓶的重量(含钢瓶的重量)接近597kg时,停止充液。关闭LNG储罐下进液阀,打开LNG储罐上进液阀。

4.3.5.关闭LNG储罐上进液阀门,将管内的BOG放空。 4.3.6.拆下软管,拆除接地线。

4.4.LNG钢瓶的卸液 4.4.1.充液完毕后,把LNG钢瓶连接到站内工艺管道上。液相出口接在液相总管上,气相出口接在气相总管上。

4.4.2打开供液截止阀,瓶内的压力将液相的LNG从瓶的底部压出,进入气化器。 4.4.3.当LNG钢瓶液位显示为1格的时候,关闭液相截止阀,停止卸液。

4.5.LNG钢瓶卸气 4.5.1.用气量少和瓶内压力高时,打开LNG钢瓶上的供气截止阀,瓶内的压力将气相的LNG从瓶的顶部压出,进入气化器。

4.6.设备巡检 4.6.1.每隔15分钟巡视一次站区。巡视内容如下:常开、常闭阀门的状态,空温式气化器工作是否正常,工艺流程是否正确,放散阀是否起跳,阀门管线的异常结霜,温度、压力是否正常。

4.6.2.每隔1小时记录一次站内运行数据。检查LNG钢瓶的液位,记录到《LNG站运行记录》;检查站内压力表、温度计、流量计读数,记录到《LNG站运行记录》。

4.6.3.每天使用检测检漏设备检查站内设备、管线、阀门等是否泄露。 4.7.巡视过程中发现异常情况及泄露现象及时报告调度中心,并把异常情况及处理结果记录到《LNG站运行记录》。 5.异常情况处理

5.1.LNG钢瓶压力过高 5.1.1.打开供气截止阀卸压,观察压力表,若压力不下降,证明压力表失灵,更换压力表。

5.1.2.充装时LNG槽车增压太高,卸压至正常。

5.1.3.检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调压器,分析查找切断原因。 5.1.4.若压力频繁过高,可能是LNG钢瓶保冷性能下降,报告调度中心,联系生产厂商处理。

5.2.LNG瓶冒汗结霜 5.2.1.检查钢瓶的真空度是否遭到破坏。若钢瓶真空度遭到破坏,报告调度中心,

联系生产厂商处理。

5.2.2.其它因素影响LNG钢瓶的绝热性能,报告调度中心,根据具体情况处理。

5.3.安全阀起跳 5.3.1.LNG钢瓶安全阀起跳,手动放空,加速卸压,分析超压原因。 5.3.2.管路系统安全阀起跳,及时打开上下游阀门,平衡压力。

5.3.3.检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调压器,分析查找切断原因。 5.3.4.重新调校安全阀,关闭安全阀根部阀后拆下安全阀,送检验所进行校验。 5.3.4.校验合格后安装到原位置,打开安全阀根部阀,投入使用。

5.4.法兰泄露 5.4.1.使用防爆扳手紧固泄露的法兰。

5.4.2.适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下游阀门,卸压至200Pa-500Pa后,更换垫片,重新紧固后试压。

5.4.3.需要停气处理的,报告调度中心,按照与用户约定的停气时间,关闭钢瓶的供液截止阀,卸压至200Pa-500Pa,温度升至常温后,更换垫片,重新紧固后试压。

5.5低温阀门泄露 5.5.1.低温阀门内漏,先用防爆扳手紧固。 5.5.1.1.若仍泄露,更换阀内聚四氟密封垫。 5.5.1.2.若仍泄露,更换阀门。 5.5.2.低温阀门外漏,先用F扳手紧固。 5.5.2.1 若仍泄露,更换阀杆填料。

5.6.电磁阀泄露 5.6.1.电磁阀螺纹接口漏气,使用厂家提供密封胶封堵。 5.6.2.阀芯、阀体泄露,报告调度中心,联系生产厂商处理。

5.7.常温球阀泄露 5.7.1.常温球阀法兰泄露,使用防爆扳手紧固泄露的法兰。

5.7.1.1.适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下游阀门,卸压至200Pa-500Pa后,更换垫片,重新紧固后试压。

5.7.2.常温球阀阀芯泄露,使用内六角扳手紧固压盖螺栓。

5.7.2.1.适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下游阀门,卸压至200Pa-500Pa后,更换垫片,重新紧固后试压。 5.7.2.2.若仍泄露,则是球阀内密封损坏,更换球阀。 5.7.3.常温球阀阀体有沙眼,更换球阀。

5.8.阀门冻住 5.8.1.使用清洁无油的温水或热氮气解冻后,再进行操作。

5.9.调压器后压升高 5.9.1.观察流量计读数。

5.9.2.若瞬时流量为0,打开调压器卸压至正常压力后,观察压力是否上涨。若压力上涨,证明调压器阀口关闭不严。

5.9.3.若瞬时流量不为0,报告调度中心,经值班调度允许后,调整压力,分析查找原因。

5.9.4.压力无法恢复的,切换到备用调压计量流程或旁通流程,报告调度中心,联系生产厂商处理。

5.10.调压器后压降低 5.10.1.检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调压器,分析查找切断原因。 5.10.2.若切断阀没有切断,报告调度中心,经值班调度允许后,重新调整压力,分析查找原因。

5.10.3.压力恢复不了的,切换到备用调压计量流程或旁通流程,报告调度中心,联系生产厂商处理。

5.11.调压器不过气 5.11.1.检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调压器,分析查找切断原因。 5.11.2.调压器无法恢复的,切换到备用调压计量流程或旁通流程,报告调度中心,联系生产厂商处理。

5.12.流量计不走字 5.12.1检查调压器是否过气,切断阀是否切断,若切断阀切断,恢复调压器。 5.12.2若调压器过气,则流量计可能被异物卡住,报告调度中心,联系生产厂商处理。

5.13.流量计不显示 5.13.1可能是电池没电,报告调度中心,联系生产厂商处理。 6.相关记录 《LNG站运行记录》

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