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上半年科技成果总结

发布时间:2020-03-02 20:57:11 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2011上半年科技成果总结

2011年上半年,在厂党政的正确领导下,我车间从机电设备和生产工艺方面进行了大胆改造,在科技工作方面取得了一定的成绩,现总结如下:

一、清洗分馏塔油脂,稳定运行工况,延长运行周期。 氮站800型分馏塔使用已有15年,由于压风中的油份和分子筛粉末长年累月带入分馏塔内,堵塞换热器的管路和塔板筛孔,塔内已被严重污染,使运行工况严重恶化。

为清除分馏塔内的油脂和杂质,经综合考虑,选用四氯化碳作为清洗剂。首先,利用潜水泵将四氯化碳从分馏塔进气口注入,对主换热器通道进行冲洗,清洗完的四氯化碳从液空排放阀和主换热器吹除阀排出,循环冲洗三遍;然后再对精馏塔进行冲洗,由于精馏塔进口在塔底,而精馏塔须从上到下清洗,采用从液氮回流管上加装一工装管路,同样利用潜水泵将四氯化碳由工装口注入精馏塔,对精馏塔的塔板和底部进行冲洗,清洗后的四氯化碳从液空排放阀和精馏塔吹除阀排出,循环冲洗三遍;再用同样的方法用80℃清水对主换热器和精馏塔各冲洗三遍,最后用压风对分馏塔进行吹除,直到各吹除阀排出的气体无气味后将工装口焊死。

分馏塔进行清洗后,使用效果非常好,启塔时间由以前最少72小时缩短到48小时左右。遇到欠压停电后,恢复纯度的时间

由以前最少2个半小时缩短到40分钟左右,且平时运行工况稳定,大加温周期由过去一年提高到一年半至两年,即提高了设备运行的安全稳定性,又达到了节能降耗的目的。

二、变频控制电机节约用电

燃料油供油泵,因电机为4极,转速为1460r/min.目前在配合生产上存在电机转速过高,对供油泵的机械磨损比较大的缺点。为解决这一问题,车间决定在2供油泵上加装变频器,使用变频器后,电机转速降为900 r/min左右。相比每年可节约电度为36000度,因降低了电机转速,供油泵运转时对机械的磨损也有一定的减缓,安装变频器后在生产节能上产生了很好地作用。

在下半年的工作中,我车间将从改进生产工艺、降低设备能耗等方面加强攻关,为提高企业经济效益做出贡献。

一线气保车间

2011-6-23

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