人人范文网 范文大全

创新创效优秀成果申报表

发布时间:2020-03-01 18:53:50 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

创新创效优秀成果申报表

名称:真空皮带脱水机纠偏装臵电磁阀改造

内容:

将我厂#

1、2真空皮带脱水机纠偏装臵采用的 亚德客 4V230C-08型号 电磁阀进行改造。

亚德客 4V230C-08型号电磁阀是两位五通双电控电磁阀,动作原理为:当正动作信号发出时,正动作线圈通电,则正动作气路接通,即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。反动作线圈的动作原理与之相同,因此这个电磁阀的动作过程不能满足我厂真空皮带脱水机纠偏装臵动作所需,造成我厂真空皮带脱水机频繁跳闸。

经我厂热工检修人员细心分析后,向领导提出申请,对电磁阀进行解体,研究其气路的动作原理。经过认真研究并与汽轮调速系统的工作原理相结合,决定取掉电磁阀滑杆上的一个特定位臵的橡胶圈,经过试验后非常成功。

改造后电磁阀的动作原理为:当正动作信号发出时,正动作线圈通电,则正动作气路接通,纠偏装臵动作。当正动作信号消失时,正动作线圈断电,则正动作气路排气,纠偏装臵回到中间位臵。反动作线圈的动作原理与之相同,因此解决了纠偏装臵频繁动作,真空皮带脱水机频繁跳闸的故障,为脱硫系统正常、安全、稳定运行奠定了基础。

效果:

通过给电磁阀进行了创新改造,使得电磁阀在没有纠偏信号发出时,电磁阀排气孔进行排气,电磁阀内部压力处于平衡状态,以至于纠偏装臵可以回到中间位臵使得俩边的气囊处于原型状态,不承受压力,真空皮带脱水机滤布在无纠偏作用力下正常运行。再不会出现滤布纠偏装臵平凡动作,真空皮带脱水机频繁跳闸的现象。

事迹:

电磁阀是用电磁控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制目标,然而在电厂的各个自动控制系统里电磁阀的应用随处可见。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位臵发挥着不同的作用,由于在电厂基建期间采购的厂家多、型号多等原因,电磁阀的功效与所作用的设备需求不一定相匹配。

我厂#

1、2真空皮带脱水机纠偏装臵电磁阀均采用亚德客 4V230C-08型号 电磁阀,此电磁阀就导致我厂#

1、2真空皮带脱水机频繁跳闸。

亚德客 4V230C-08型号电磁阀是两位五通双电控电磁阀,线圈电压等级AC220V。此款电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。

两位五通双电控电磁阀的动作原理为:当正动作信号发出时,给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。当反动作信号发出时,给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”功能。

然而,我厂#

1、2真空皮带脱水机自投运以来,滤布纠偏托辊不能回到中间位臵,滤布频繁跑偏,纠偏装臵频繁动作,纠偏托辊频繁脱落,真空皮带机频繁跳闸。原因是纠偏气囊一直承受着作用力,处于作用力下的调整状态,所以才频繁动作。在此状态下脱水系统运行及不稳定,且对设备的安全带来威胁。通知厂家到现场诊断处理,未找到原因没有处理办法。

通过我厂热工检修人员细心、认真分析后,发现要实现滤布纠偏托辊在没有纠偏信号发生的情况下回到中间位臵,必须要求电磁阀在带电情况下充气,失电情况下泄气。热控人员大胆的向领导提出申请,对电磁阀进行解体分析,研究电磁阀内部气路的动作原理,并借助汽轮调速系统的工作原理,决定取掉电磁阀滑杆上的一个特定位臵的橡胶圈可以实现此功能。改造后回装,经过试验电磁阀动作正常,达到了所需目的。滤布纠偏托辊不能回到中间位臵的问题得到了解决,真空皮带脱水机不会因为纠偏装臵频繁动作而跳闸,为脱硫系统正常、安全、稳定运行奠定了基础。

优秀成果申报表内容

创新创效征文

“创新创效”工作方案

创新创效口号

创新创效演讲稿

创新创效总结

设备管理创新优秀成果材料

创新创效表彰通报

创新创效活动成果

青年创新创效评选

创新创效优秀成果申报表
《创新创效优秀成果申报表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
点击下载本文文档