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#2炉辅机检修总结.11.30

发布时间:2020-03-03 01:53:56 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

锅炉检修总结报告

#2号锅炉 投产日期:2013年7月31日

制造厂北京巴威,型式:锅炉为螺旋炉膛Π型锅炉

额定蒸发量2082t/h,出口蒸汽压力(主/再)28/6.09MPa, 出口蒸汽温度(主/再)605/603℃

(一)停用日数

计划:2016年04月18日到2016年 月 日,共计天。 实际:2016年04月19日到2016年 月 日,共计天。

(二)人工

计划__工时,实际__工时。

(三)费用

计划__元,实际__元。

(四)――(A级检修填报此项)

由上次A级检修至此次A级检修间运行小时数__;备用小时数__。 两次A级检修间B级检修__次,停用小时数__。 两次A级检修间C级检修__次,停用小时数__。 两次A级检修间D级检修__次,停用小时数__。 两次A级检修间其他检修__次,停用小时数__。

(五)检修前指 标 项 目 单 位 修 前 修 后 后主要运行技术指标 序号 1 蒸发量 2082t/h 2 过热蒸汽压力 28MPa 3 过热蒸汽温度 605℃ 4 再热蒸汽压力 6.09MPa 5 再热蒸汽温度 603℃ 6 省煤器进口给水温度 370℃ 7 排烟温度 ℃ 8 过剩空气系数 锅炉出口 ― 空预器出口 ― 9 飞灰可燃物 % 10 细灰可燃物 % 11 灰渣可燃物 % 12 锅炉效率 % 13 蒸汽含盐量 mg/L 14 最小稳燃负MW

(六)简要文字总结

1、项目执行情况。

热力机械票: 张 二级动火票: 张

#2炉停机检修总结

主要检修项目及处理情况:

一、#2炉磨煤机检修

1)、工作时间:2016年11月11日—2016年11月22日

2)、工作记录:

1.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机石子煤刮板无损坏。

2.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机石子煤斗及管道有杂物,已清理。 3.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机侧机体及分离器体内无杂物。

4.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机润滑油站油位正常、油压正常、油温正常、油泵运转正常,油泵振动良好。 5.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机延伸环磨损轻微。

6.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机叶轮扇形体与空气节流环磨损不严重。

7.检查2B、2C、2D磨煤机内锥体磨损不严重,2A磨煤机各部件磨损严重已到大修时间、已经大修。2E、2F磨煤机内锥体磨损严重,已进行补焊处理。 8.检查2E磨煤机内锥体支撑磨损严重,已进行补焊处理。 9.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨辊与弹簧加载间隙正常,无须调整。

10.检查2B、2C、2D、2E、2F磨煤机磨辊套磨损轻微,2A磨煤机磨辊套磨损严重(已进行大修)。2F磨煤机已到大修时间。

11.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机导向衬板与中间衬板磨损不严重。

12.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机磨辊润滑油油位正常。

13.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机分离器磨损轻微。 14.检查2E磨煤机润滑油站冷油器旁路阀渗油,已经更换阀门。 15.检查#2炉2B磨煤机润滑油出口手动总阀渗油,已经加装垫片。

16.检查2A磨煤机#

4、#5粉管、2B磨#

1、#

3、#

4、#5粉管、2D磨煤机落煤管、2F磨#2粉管磨损严重,有漏点。已补焊处理。

3)、处理情况:

1、检查石子煤斗及管道有杂物,已清理。

2、2E、2F磨煤机内锥体磨损严重,已进行补焊处理。

3、2A磨煤机磨辊套磨损严重(已进行大修)。

4、2A磨煤机#

4、#5粉管、2B磨#

1、#

3、#

4、#5粉管、2D磨煤机落煤管、2F磨#2粉管磨损严重,有漏点。已补焊处理。

5、2E磨煤机润滑油站冷油器旁路阀渗油,已经更换阀门。

6、#2炉2B磨煤机润滑油出口手动总阀渗油,已经加装垫片。

4)、遗留问题:2F磨煤机内部各部件磨损严重,等待大修处理。 5)、检修照片: 2E磨内锥体补焊前

2E磨内锥体补焊后

2E磨内锥体支撑补焊前

2E磨内锥体支撑补焊后

2D磨落煤管补焊前

2D磨落煤管补焊后

2A磨出口粉管补焊前

2A磨出口粉管补焊后

二、#2炉密封风机检查

1)、工作时间:2016年11月13日—2016年11月16日 2)、工作记录:

1、检查2A密封风机入口插板门密封良好无卡涩。

2、检查2A密封风机入口调门无卡涩。

3、检查2A密封风机入口风道无漏点。

4、检查2A密封风机出口风道无漏点。

5、检查2A密封风机入口风道滤网无损坏、有杂物。

6、检查2A密封风机叶轮室无杂物。

7、检查2A密封风机叶轮无损坏。

8、检查2B密封风机入口插板门密封良好无卡涩。

9、检查2B密封风机入口调门无卡涩。

10、检查2B密封风机入口风道无漏点。

11、检查2B密封风机出口风道无漏点。

12、检查2B密封风机入口风道滤网无损坏、有杂物。

13、检查2B密封风机叶轮室无杂物。 3)、处理情况:

1、清理2A、2B密封风机入口风道滤网杂物。

4)、遗留问题:无 5)、检修照片:

三、#2炉给煤机检修

1)、工作时间:2016年11月11日—2016年11月22日 2)、工作记录:

1.检查2A、2B、2C、2E、2F给煤机皮带无损坏,2D给煤机皮带损坏严重,已更换。 2.检查皮带驱动减速机油位正常。

3.检查2B、2C、2E、2F给煤机支撑托辊无损坏,2A给煤机一个、2D给煤机三个支撑托辊卡涩严重,已更换。

4.检查皮带主驱动辊筒磨损轻微。

5.检查皮带主驱动滚筒轴承转动良好,已重新加注润滑脂(UC218)。 6.检查皮带调整辊筒磨损轻微,两侧轴承已加注润滑脂(UC209)。

7.检查2A、2C、2D、2E、2F清扫链刮板主、从动轴承转动灵活,已加注润滑脂(UC208)。 8.检查2D给煤机主驱动辊筒承力侧密封损坏,已更换。 9.检查皮带背侧刮板无损坏,磨损轻微。

10.检查2A给煤机4个、2B给煤机4个、2D给煤机4个、2E给煤机2个、2F给煤机4个清扫链刮板磨损严重,已更换。

11.检查2D、2F给煤机清扫器刮片磨损严重,已更换新刮片。 12.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F给煤机上插板门无卡涩,已经清理内部积煤。 13.检查给煤机清扫刮板链条无损坏。

14.检查2A、2F给煤机上插板门处有漏点,已经补焊。 3)、处理情况:

1、2D给煤机皮带损坏严重已更换。

2、2A给煤机一个、2D给煤机三个支撑托辊卡涩严重,已更换。

3、检查皮带调整辊筒磨损轻微,两侧轴承已加注润滑脂(UC209)。

4、2A给煤机4个、2B给煤机4个、2D给煤机4个、2E给煤机2个、2F给煤机4个清扫链刮板磨损严重,已更换。

5、检查清扫刮板主、从动轴承转动灵活,已加注润滑脂(UC208)。

6、2D、2F给煤机清扫器刮片磨损严重,已更换新刮片。

7、2D给煤机主驱动辊筒承力侧密封损坏,已更换。

8、2A、2F给煤机上插板门处漏点补焊。

4)、遗留问题:无 5)、检修照片:

四、#2炉冷热风道检修

5)、工作时间:2016年11月16日—2016年11月22日 6)、工作记录:1.检查#2炉热一次风道无漏点。

2.检查2A(2处)、2B(1处)、2D(1处)、2E(1处)磨煤机热一次风道膨胀节漏灰,已重新加固密封。

3.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机热风插板门关闭不严密,已进行调整。

5.检查冷热风道及2A、2F等离子暖风器无漏点,有积灰。已清理积灰。

6.运行中2A、2C、2E磨煤机热风调节门中心轴处漏风,已更换中心轴盘根。

7.机组运行期间2E热风调节门卡涩不能投入自动,属于热控专业问题,交付热控班组处理。

8.检查2F磨煤机热风插板门开关限位杆盘根损坏,已更换。

9.检查2A、2B、2C、2D、2E、2F冷风插板门无卡涩,密封良好。

7)、处理情况:

1、2A(2处)、2B(1处)、2D(1处)、2E(1处)磨煤机热一次风道膨胀节漏灰,已重新加固密封。

2、2A、2F等离子暖风器积灰清理。

3、2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机热风插板门关闭不严密,已进行调整。

4、2A、2C、2E磨煤机热风调节门中心轴更换盘根。

5、2F磨煤机热风插板门开关限位杆盘根损坏,已更换。 8)、遗留问题:无。 9)、检修照片:

五、#2炉一次风机检查 1)、工作时间:2016年11月11日—2015年11月15日 2)、工作记录:

1、检查风道内有积灰。

2、检查轴承箱未见渗油。

3、检查出、入口风道支撑无损坏。

4、检查风道人孔门无漏风。

5、检查油站各接头法兰无渗漏点。

6、检查油站油管路正常、无渗漏。 3)、处理情况: 1.清理风道积灰。 4)、检修照片:

六、#2炉送风机检查

1)、工作时间:2016年11月15日—2016年11月20日 2)、工作记录:1.检查送风机风道内无杂物。

2.检查风道支撑无损坏。

3.检查中心筒内油管路无渗油。 4.检查风机动叶无损坏。

5.检查风机油站各接头法兰无渗漏。 6.检查各油管路无渗漏点。

3)、处理情况:无 4)、检修照片:

七、#2炉引风机检查 1)、2016年11月15日—2016年11月20日 2)、工作记录:

1、检查引风机油站运转正常。

2、检查引风机动叶调整机构拉杆无脱落。

3、检查引风机润滑油管路正常、无渗漏。

4、检查引风机液压油管路无渗油。

5、检查引风机轴承箱无渗油。

6、检查引风机出、入口风道支撑无损坏。

7、检查引风机密封风机切换挡板密封垫翘起密封作用降低,导致1B密封风机运行时1A密封风机倒转。

3)、处理情况:

1、对密封风机切换挡板进行检修。 4)、检修照片:

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#2炉辅机检修总结.11.30
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