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注塑线实习总结

发布时间:2020-03-03 21:52:31 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

注塑车间实习总结报告

本次实习从2月14日上午起,至2月15日下午结束,现就本次实习进行一次总结。

首先,了解了我公司风扇的生产能力。我公司生产的风扇按种类分有两种:开口风扇和环形风扇,开口风扇最大直径可达¢812.8,环形风扇的最大直径可达¢750。按进风方向分可分为吸风风扇和排风风扇。

其次,了解了我公司生产风扇完整的生产加工中心,包括主设备和配套设备的使用方法,生产能力等。我公司生产风扇的主设备即注塑机全部为海天生产,共4台,分别为10000KN/4562cm2,8000KN/2691cm2,4500KN/1860cm2,

1600KN/320cm2。下面以10000KN/4562cm2注塑机为例简单介绍下本次实习所得到的了解:这台注塑机的最大注塑能力为1000T,注塑材料体积为4562cm2,此信息反映出可以按照设计风扇的重量,根据所需材料的密度,计算出所需材料的体积,进而根据注塑机料筒的大小来选择是否用此台注塑机进行生产。如果确定使用此台注塑机进行生产,可以由材料的多少来决定料筒内止逆环的位置,即进料位置和喷嘴的喷射位置,喷射的压力和止逆环的推进速度根据原材料的特性经调试后决定。

完整的风扇加工中心还需配备有:

 两台温控机,为动静模提供温度控制,由于原料的融化温度为260~290℃,喷射进入模具时的温度尽管低于这个温度,但是距离凝固温度还是偏高,所以需要对模具进行冷却。由于冷模启动时温度较低,在冷模预加热时温控机的设定温度为80~90℃,待产品稳定后将温控机的温度调整为50±20℃。  冲压机,将直径较大的开口风扇修整为直径较小的开口风扇。我公司仅在10000KN/4562cm2注塑机旁使用了一台25T冲压机。

 回料粉碎机,将一些旧料粉碎后重新进入生产环节。在生产中,回料占新料比列不能大于20%。

 一台动平衡机,校验每个风扇的动不平衡量,其设定转速为600r/min。动不平衡量根据设计图纸要求定。

 2~3台吸料机,将粉碎后的回料和新料输送到料桶内。

以上设备共同组成了一个完整的风扇加工中心。

第三,原料在进入生产环节之前必须进行水分含量的检测,即使用水分测试仪在150℃的环境下对3g的原料烘干15min,称量剩余原料的重量并除以烘干前重量,如果得出的数值大于0.998,说明此原料合格。我公司使用的原料基本上有两种:PA6GF30和PPGF15。

第四,了解到风扇的失效模式主要有四种:

 风扇玻璃纤维外露,原因为原料中含水量超标或模具温度偏低。  风扇表面颜色不一,原因为原料中含有其它杂志。

 风扇缺料,这种失效模式的原因有很多种,有可能是模具温度低、止逆环磨损严重导致进料不足等。

 人工因素,操作工人操作不慎造成的一些失效。

最后,针对这次实习,本人有个简单的想法,不知道是否能实现。在一些开口风扇的生产过程中,通常是使用较大的模具做出直径较大的风扇,然后使用冲压机将扇叶剪短,举例:要想生产¢730的风扇,但是我们只有¢750的模具,所以必须先生产出来¢750的风扇,再使用冲压机将扇叶剪短10mm,这样就浪费

了人工和材料。我的想法是能否在同一具较大的模具上装配镶块或滑块,在生产直径较大的风扇时取消镶块或滑块,在生产直径较小的风扇时将镶块或滑块装配在模腔里,这样就能直接生产出来成型的风扇了。

以上为此次实习的收获,但是肯定还有一些不足之处,希望能在以后的工作中逐渐的丰富和完善自己。

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