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采样装置使用总结(杨厂)

发布时间:2020-03-04 03:03:06 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

杨树浦发电厂入炉燃煤机械采制样装置使用情况总结

一、设备概况

我厂6A、6B输煤带头部配备2台青岛三能电力设备有限公司生产的MQDⅢ型入厂煤机械采制样装置。A路采制样装置2000年11月投入运行,B路采制样装置2001年11月投入运行。2006年二台设备的每月投运率≥95%。

2001年11月由华东电力试验研究院进行性能测试,测试结果:水分损失率≤1.0%;入炉煤采样精密度达到±1%的要求;缩分精密度均达到±2%的要求,缩分无系统偏差。

二、主要存在问题

1、因输煤带头部位置限制,一次给料机长度及进料口高度很小,不能实现均匀给料,容易造成破碎机堵塞。尤其在部件连接部分易发生积煤、堵煤现象,影响设备连续运行。

2、目前取样装置头部盘式采样头不能适应多种流量工况。我厂掺配煤工况下,输煤带出力250t/h左右。正常输煤带的出力500t/h。掺配时,采样代表性差。

3、因6#皮带机头部转运站高度限制,破碎机进口落煤管角度太小,容易堵塞,日常维护检修困难。

4、破碎机壳体结构不合理,内部堵塞时难以处理。

三、整改措施

在2005年制定了入炉煤取样装置的技术改造方案,即在6#皮带

1 机中部安装中部取样装置,报厂和股份公司。在2006年由于费用未落实还未能实施。

在2006年3~4月份,针对上述存在的缺陷,以及运行操作方面提出:在煤太湿,水分≥12%或设备故障,人工取样不安全和取样代表性差,希望机械手来代替人工取样的情况下,在利用原设备装置的基础下,又制订了改进方案。(附改进方案和总图)

目前,改进方案正在实施中。

杨树浦发电厂燃料部

2006-6-22

6A、6B取样装置改进方案

一、采样器

在6A、6B输煤带安装皮带机中部采样器。采样斗开口宽度为物料最大粒度的2.5倍(内开档125毫米),铲斗高度348毫米、横向300毫米,总容量约12kg,理论计算500t/h输煤出力时,铲斗横截煤流一次的采样量8kg左右,。

采样器配置功率7.5kw的三合一驱动装置,包括:斜齿轮减速器、交流电机及直流电磁制动。电动机内置交直流转换电路,因而制动用的90V直流电无需额外提供。经驱动后,采样器转速为71转/分,采样斗最外缘线速度5.5米/秒,为带速的2.75倍(标准规定速度比为1.5-3倍)。

采样斗的停止位置通过接近开关及PLCT延时控制。

二、一次给料螺旋输送机

采集到的原始子样,通过一次螺旋输送机送往破碎机。鉴于原一次给料螺旋输送机运行情况良好,而且原始子样的量有所减少,改样后的螺旋输送机规格型号、驱动功率与原来相同,仅增加绞龙本体的长度,绞龙轴中间段配置相应悬挂支架。

考虑到本装置要同时实现人工及机械取样功能,一次螺旋输送机设两个出料口,出料口安装插板。

一次给料螺旋输送机及破碎机的联接落煤管重新布置。落煤管的倾斜角度通过抬高绞龙头部高度实现。

三、破碎机部分

利用破碎机壳体,安装清扫机构,破碎机壳体人控孔扩大,以便于清扫作业。

四、样品收集装置

安装6倍样品自动收集器,每只样桶容量15kg。

五、电气部分

由于采样器电动机功率增大、新增加样品收集器部分的控制回路,原动力箱内必须相应改动,由于原动力箱内的PLC输入、输出接点没有冗余,内部空间较小,为了与其它设备兼容,拟改用SIMENS的PLC加扩展模块的控制型式,并增加交流接触器、电动机保护器、按钮、指示灯、动力箱内部接线重新改接、修改PLC程序、增加现场动力电缆和信号电缆、限位开关等。

附件一:改进总图。

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采样装置使用总结(杨厂)
《采样装置使用总结(杨厂).doc》
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