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48t生物质锅炉的技术改造案例

发布时间:2020-03-03 21:50:18 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

48t/h生物质锅炉的技术改造案例

原文出自于豫鑫锅炉:

48t/h黄秆生物质锅炉炉排,经过运行证明设计容量不够,设计单位和生物质锅炉厂认为炉排做小了。燃料在炉排高端很难着火,燃烧不能形成强烈结构,燃烧时间不够,炉渣含碳量达到20%以上,影响了经济效益。

为了满足容积热负荷的需要,进行了设备改造。

一、生物质锅炉进行过的改造

1.炉排加装风帽

炉排更改了风帽,下部孔径为lOmm,钻孔孔径为5mm,炉排自上而下隔三排更改一排,新加风帽共计15排,其中炉排两侧各有两列,后部一排为三孔风帽。设想为炉排中端加强风量,形成强烈燃烧,在炉排中端建立高温高效燃烧。但是,改造后的炉排破坏了生物质床层燃烧结构,由于中端风帽的作用,燃料堆积到高端,与中端形成了断层。无法建立起燃烧结构,燃烧时间不足。当燃料水分大、灰分高的时候,只有炉排中端着火、燃烧,这样就缩短了炉排的利用面积,产生的容积热量不可能满足受热面的吸热量。燃料来不及燃烧就排出,燃料水分大的时候,灰渣含碳量大于20%。

经过运行实践论证,中端炉排风帽严重影响了生物质锅炉床层燃烧的平衡性,炉排形成了断层燃烧,高端燃料堆积、燃烧空间小、燃烧时间短,发生了严重的不完全燃烧。于是去掉了炉排风帽,恢复了原设计。

2.加装取料仓干燥风

为了干燥燃料,在二次风管道引出热风到取料仓,经过运行试验,未能取得理想效果,已经割去。

3.封堵上二次风

利用热风干燥燃料,风源取自上二次风。将炉前上二次风口进行封堵。使用效果不是太好,现在已经恢复。

4.改造除尘器

在历次停机检查过程中发现生物质锅炉除尘器旁路管道弯头处容易积灰,造成旁路烟道通流面积减小,甚至堵塞,致使机组无法在除尘器检修或启停时投运旁路,将弯头割除后与主管道采用直管段连接方式。

5.增加卫燃带

在下部炉膛后墙以及左右墙增设卫燃带,卫燃带厚度约为20mm,以提高炉膛温度。经过运行实践证明,此改造已经没有太大的实际意义了。

6.分隔风室

将底部进风改为一侧进风,分隔成高、中、低三个风室。现在风室挡板已经割除,形成一个风室了。建议恢复到原设计,便于风量控制。

7.加装下部点火风

在炉排底部加装了一根从空气压缩机来的点火风管,以期干燥燃料。由于温度太低,起不到作用,已经停止。

8.改造渣井

渣井尺寸改大了,有利于落渣,但是需要注意水密封,防止冷风进入。

那么生物质锅炉改造地方这么多,到底生物质锅炉存在哪些问题点呢?豫鑫锅炉下编下次为大家详细分析这48t/h生物质生物质锅炉的技术改造的原因及生物质锅炉存在的问题!

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48t生物质锅炉的技术改造案例
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