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检修总结

发布时间:2020-03-01 20:46:13 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2011年检修总结

针对本次全厂性的停工,对车间来说机会难得,从各岗位的逐步停工\\退料\\蒸汽吹扫\\打盲板\\检修改造\\蒸汽试压\\瓦斯赶空气到各装置逐步开工所遇到的问题都让我们学习了好多,也让我们认识了自己工作中的不足之处,同时也让职工学会了独立分析判断及处理问题.,综合如下:

1本次装置停工是在厂部统一部署,为了做到装置停工的有条不紊,车间及早着手考虑停工过程中有可能出现的方方面面的问题.重点是东罐区验罐更换管线,由于吹扫线不够粗另外无泄压线,经过厂领导同意在东罐区气相平衡线上加一DN40管线到热电供热电烧炉用,另外把原先DN50蒸汽吹扫线改为DN80吹扫线便于吹扫。

2装置的退料是检修的重点环节,由于本次检修液化气向北罐区退料,球罐压力低,所以未采用水顶烃退料的办法,而是直接向北罐区泄压,实践说明这个办法退料用时短.

3.对装置所有与外界介质相连部分打盲板,做到登记清楚有专人负责。

4.装置所有压力容器(罐,塔)蒸罐,开人孔,清洗,验罐。发现V301有裂痕,通过补焊从新检验已合格。其他压力容器未发现问题,保证了今后装置平稳运行,消除安全隐患。

5.对装置所有换热设备打开试压清洗,发现E201,E202,E307,E310芯子漏,通过更换试压已达到开车条件。

6.装置改造:

(1)对E102进行加固,防止开工时蒸汽量不稳E102晃动带动T103晃动造成的安全隐患。

(2)E102冷凝水改到去催化。(DN40)

(3)叠合V6瓦斯分液放空罐底脱水包加管线(DN40)到P5入口,目的是回收瓦斯气中携带的轻质油。

(4)叠合甲醇回收系统水封罐加DN20管线到V6瓦斯分液放空罐,目的是防止水封罐中瓦斯气对天放空造成的安全隐患。

7.装置所有安全阀拆除校验,更换V106,V304安全阀(报废)。

8.装置所有风机,水泵打黄油。

9.装置区内地沟清淤泥。

10.乙醇胺装置加乙醇胺,碱脱装置退碱卸碱。

11.清理装置所有过滤器,混合器。

12.更换压缩机出入口自动排污阀,更换过滤器滤芯。

13.3号压缩机焊接出入口法兰.

14.更换装置内所有不能用的阀门。

15.冷凝水线补漏。

总结,本次全厂大检修我车间任务重时间紧,车间全体职工加班加点在保证质量的情况下圆满完成了检修任务,按时达到了开工条件。

气分车间2011.6.27

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