2010年贯标工作总结
2010年利用公司推行TS16949体系契机,全面提升文件和现场管理水平,具体表现在:结合公司内部审核、过程审核、产品审核,对 现场文件进行了全面清理,对相关通知单进行了整合、修订、归纳,文件规范化程度得到提高;对照控制计划文件对现场进行了多次审查,员工标准意识得到提高。
1.结合09年体系推进方案,修订和完善了《冷轧板厂2010年度体系推进方案》,具体表现在:修订了2010年冷轧板厂质(测)量体系(标准化作业)考核评分细则; 明确TS16949体系推进计划;强化基层管理人员在体系推进中的作用。
2.文件修订工作1)工艺技术规程。根据TS16949体系标准要求对工艺技术规程进行了修订及补充。完成了酸轧工艺技术规程、准备工艺技术规程的修订和审批工作、加入了特殊特性的标识。2)配合公司完成FMEA和控制计划,经过多次讨论与修订,最终结合实际确定了相应版本。3)管理制度。完成了文件控制、记录控制等管理制度的修订,使其与现有机构、实际结合。
3.利用公司推行TS16949体系契机,结合FMEA和控制计划对现场进行了多次审查。
4.强化现场管理,对重点工艺参数数据进行日通报制度;确定酸轧酸液浓度、乳化液浓度、镀锌板温、锌液成分等为重点监控参数。要求每班次进行通报,当班发现问题及时纠正。
5.检查与考核.继续坚持三级检查机制,以班组自查、作业区专查、
生产技术室抽查三级检查,保证文件执行的有效性。全年共查处不合格项约80项,整改基本到位。
6.下发《冷轧板厂质量事故、工艺违规责任追究办法》后多位基层管理人员受到考核。强化了基层管理人员在工艺纪律方面的职责。
7.顺利通过TS16949体系和贯标外审工作。
8.存在问题:1.厂办对贯标工作重视程度不够,领导作用未充分显现。具体表现在:不能充分了解公司及厂办体系文件,熟知程度不够;没有参与管理评审工作并通过这种评价活动来总结管理体系的业绩,并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距,不能从体系的角度提出改进的机会;2.部分参数控制能力低下,如酸液浓度过程能力指数一直处于低水平,未得到彻底解决;3.三级检查力度不强,现场监督有待加强;4.贯标工作在质量提升方面作用不能明显体现;5.人员变动频繁,部分联络员调离或辞职,影响推进工作的延续性;6.标准的科学性与适宜性有待加强,目前仍有部分参数未进行优化和固化。 2011年工作计划:
1.加强文件管理。杜绝文件管理混乱,包括版本错误、收发、保存等,特别是在通知单管理方面。充分发挥文件电子化管理作用。
2.打造冷轧管理系统平台,加强部门之间的信息沟通与联系。
3.继续强化重点参数日通报制度。保证重点参数处于受控状态。
4.强化基层管理人员在管理体系推进工作中的职责,特别是生产现场管理人员所承担的职责。
5.加强对2010年现场重点违规现象查处的整改验证工作,如包装质
量、行车损坏钢卷质量等突出问题。
6.坚持三级检查体系,制订月度推进重点工作计划,针对重点问题重点审查。
7.强化培训,促使全员标准意识的提高。