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河北钢铁集团有限公司()年终对标总结

发布时间:2020-03-03 12:18:17 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

河北钢铁集团有限公司

对标工作年终总结

(2011年)

2011年在唐山市政府的组织领导和迁安市工信局的全面指导下,全市范围内全面深入的开展了对标挖潜活动,以达到节能降耗、提质增效的目的。

有限公司按照上级政府部门的部署,始终坚持着“走出去、引进来、定措施、赶标杆”的中心思想,围绕企业对标“5个清楚不清楚”、“4个有没有”深入开展对标挖潜工作,不断提升各工序技术经济指标,持续推动公司产业上水平、产品提档次、企业增效益,努力实现辛志纯副市长提出的“四个争先目标”:迁安当样板、全市作标杆、行业争定位、转型树典范。

一、对标工作部署

我公司成立由常务副总经理为组长的对标领导小组,统一领导部署对标工作。明确对标工作以“科学发展观”为指导思想,统领全局,坚持“公司为龙头、单位为主体”、“循序渐进”、“全员参与”、“技改和工艺改造相结合”、“奖励与考核相结合”五项基本原则持续推进对标工作,最终实现“三个超越”:超越过去、超越同行、超越自我。

对标领导小组下设原料、炼铁、炼钢、轧钢、能源管理5个对标行动小组,对标工作主要从“公司层面”、“分厂层面”及“车间层面”三层平台展开,形成横向与纵向、内部与外部、厂内与厂外全面开展对标工作的新格局,将对标工作持续推进,生产经营指标持续优化,各工序成本逐步降低。

二、对标工作开展

常务副总经理明确指出对标工作必须以“走出去、引进来、定措施、赶标杆“为中心思想,切实做到:①带着问题走出去;②吸取经验引进来;③分析指标定措施;④狠抓落实赶标杆。

1、外部对标首先由相应对标小组组织分析生产制约环节,再由公司领导或对标小组组织相关人员对标考察,以解决问题、改善指标水平为根本目的,吸取好的经验,制定详实的改善措施,并督促措施落实。

各单位坚持每月外出对标,定期对对标成果进行总结汇报,外部对标重要工作包括:①与对标,考察交流以煤代焦、稳固烧结矿和焦炭质量等问题,提高喷煤比、降低了焦比,喷煤比平均提高了18kg/t;②与对标,考察低品位冶炼所需条件、经验办法,目前已成功实现品位在53%左右的稳定生产;③与

邢台德龙、敬业钢铁对标,考察降低钢铁料消耗、白灰消耗等问题,目前已经使钢铁料消耗由对标前1074kg/t下降至1064kg/t、白灰消耗也由原75kg/t下降至65kg/t,各种消耗的降低大大节约了成本;④与辛集澳森、敬业钢铁等对标,考察降低轧废率、提高成材率等问题,目前轧废率已经由对标前0.70%下降至0.32%,下降幅度明显。⑤对标考察技术经济指标同时,也积极吸收各单位的先进管理模式。

2、内部对标定期由对标小组自行组织,以各车间历史最好水平、各工段历史最好水平为标杆,分析差距所在,从设备、工艺及人员管理等方面入手,逐渐改善指标水平、降低成本、提高效益。

3、按照对标考核办法,结合各生产单位的对标工作开展情况,以及生产指标改善情况,对各单位进行考核、排名,旨在帮助各单位认识到对标工作的重要性。

三、对标成果总结

随着对标工作的逐渐深入开展,各工序都取得了长足的进步,技术经济指标得到了持续优化、成本也逐步得到了降低。

1、原料厂

原料厂与首钢长治、宝泰钢铁对标,通过落实预热混合料、合理优化配料方案和提高员工操作水平等措施,使得原料厂各项指标得到了明显改善。

对放散的竖炉蒸汽进行回收,用于烧结稳定混合料温度,使目前烧结混合料温度由原来的30℃提高到60℃-70℃,生产节奏趋于稳定,降低了燃料成本。同时烧结配吃3%的高炉重力灰和3%的转炉污泥,大大降低了成本。

目前,原料厂各项技术经济指标如下:

对比数据,不难发现:原料厂技术经济指标除转鼓合格率略有退步外,其他各项指标较对标前都得到了明显提高。竖炉利用系数增长了1.01t/m2〃h,改善效果突出:①皂土消耗降低了0.24%、烧结矿碱度合格率提高了1.54%、烧结作业率提高了3.12%,都已经超越了宝泰指标水平;②烧结利用系数提高了0.11%低于宝泰0.07%、烧结矿转鼓合格率降低了10.11%低于宝泰1.76%、竖炉作业率

提高了8.48%低于宝泰2.34%,需要进一步提高。

综合来说,原料厂对标指标水平已处于同类型企业中上等水平。

2、炼铁厂

炼铁厂与首钢长治、日照钢铁、燕山钢铁等企业建立了长期对标友好关系,借鉴各家生产经验教训,吸取各家生产之长,积极探索适合我公司的生产模式,为降本增效开辟道路。

首先,通过严格规范入炉焦炭的反应后强度,为高炉降低焦比、提高喷煤比创造条件,来降低炉固体燃料成本。

其次,在焦炭反应后强度等条件达到要求,焦比、喷煤比稳定后,通过提高烧结矿质量、降低烧结矿品位,来降低原料成本。

最终,通过提高焦炭和烧结矿质量、稳定高炉指标,达到降低原燃料成本的效果。

经过6月下旬-8月的各项措施的逐渐落实,目前焦炭质量有所改善:

1080高炉焦炭改善效果较为突出,反应后强度平均值已达到57.14%,提高了1.78%,同时,焦炭M

25、M10均有所提高,满足了1080高炉降焦比、提煤比的要求。

随着焦炭指标的逐步改善,高炉各项技术经济指标均有不同程度的改善:

1080高炉效果较为明显,焦比降低21kg/t、煤比提高了7kg/t,燃料比降低了15kg/t。同时,480高炉在稳定燃料比前提下,焦比降低了5kg/t,煤比提高了12kg/t,都不同程度的实现了“以煤代焦”。各项技术经济指标与标杆企业仍然存在一定的差距,需要进一步采取措施。

目前,我公司吨铁成本已经达到3187元/吨,较去年同期下降了12元/吨,

低于首钢长治4元/吨。

3、炼钢厂

炼钢厂对标工作开展扎实有效,全面分析指标差距,严格制定改善措施,狠抓措施落实,钢铁料消耗改善效果明显,达到了预期效果。

首先:分析原材料质量差距。通过与燕山钢铁、邢台德龙两公司对标,我公司稳定铁水P含量、提高白灰活性度、稳定连铸操作。铁水P已由原0.142%水平,降低至现今0.082%水平;白灰活性度由原248.63ml/4N-HCl水平,提高至现336.86ml/4N-HCl水平,化学成分等也得到明显改善,炼钢过程喷溅数量明显降低,原材料质量的改善为钢铁料消耗创造了前提条件。

其次:改进工艺制度、严格管理。通过改善造渣工艺制度,在满足生产前提下施行少渣冶炼,少渣冶炼的主要优点:①钢中气体含量低,冶炼过程平稳,杜绝喷溅,降低铁损,提高收得率;②动力学条件和热力学条件好,反应快、升温快且平稳;③缩短了吹炼时间,减少了元素烧损和渣中带铁造成的钢铁料损失,提高钢水收得率。

再次:规范操作,提高员工的操作水平。炼钢厂内部多次组织外出交流:①摇炉工、炼钢工,现场学习钢种控制方法,成分化废、钢种跑号现象明显降低。②规范连铸操作:①满包浇注、②恒拉速、③合适的过热度,使得连铸坯质量得到明显改善,夹渣、脱方、缩孔、纹裂等问题明显降低,提高了连铸综合成材率。

通过以上措施的全面落实,我公司炼钢钢铁料等消耗指标得到了明显改善:

可见,钢铁料消耗已由原1073kg/t降低至1064kg/t,下降9kg/t,已经超越了邢台德龙的指标1066kg/t,与敬业钢铁仍有8kg/t的差距。同时,随着白灰质量的提高,白灰消耗也得到了降低,已由原71kg/t降低至60kg/t,下降了11kg/t,也已经赶上邢台德龙的指标61kg/t。仅钢铁料消耗和白灰消耗就可节约成本近1.45亿元。

整体来说,我公司炼钢厂技术经济指标已处于同类型钢铁企业的较好水平。

4、轧钢厂

轧钢厂“对标”工作后进赶超,带着问题走出去,虚心学习辛集奥森、河北敬业钢铁的经验教训,成立攻关小组,措施落实到人,上下联动、层层负责,短期内使轧废率由0.70%降低至0.32%。

首先:规范设备点巡检制度。延长检修时间,对老化设备及时更换,要求生产人员对工段内设备负责,定时巡检,监督易造成轧废的设备运行状态,发现异常时及时处理或报班组停机检修,减少因设备运行状态不良造成的大规模轧废现象。

其次:工艺设备改造。对加热炉、导卫、辊道等进行了改造,优化工艺设备,合理控制加热温度,降低氧化烧损,同时提高了铸坯在线温度的均匀性,大幅度降低了轧废率。

再次:培训学习,提高认识。①公司和轧钢厂内部多次组织轧钢厂长、主任、工段长等外出对标交流,从生产到管理全面学习标杆企业,并认真分析差距所在,制定并落实相应措施,措施落实到人,上下联动、层层负责。②由技术处牵头对基层员工进行培训,针对现场操作问题进行详细讲解以及经验介绍,提高了员工素质和操作水平。

随着对标工作的全面深入,我公司技术经济指标均有不同程度的改善:

轧废率在短短2个月内,已由原0.70%降低至0.32%,下降了0.38%,已经赶上辛集奥森指标0.34%,效果可以用“进步神速”来形容,作业率也相应的提高了0.45%,综合成材率升高了0.24%,合格率升高了0.21%。

吨材按照按4000元/t计算,因轧废率降低而创造直接效益近9000万元/年。

5、能源管理

经过多次外出与敬业钢铁、天柱钢铁、燕山钢铁等企业对标,对能源管理系统的建设与完善进行了深入的沟通交流,为我公司的能源管理工作的优化升级奠定了坚实基础。

首先:管理节能。成立能源管理委员会,由常务副总经理担任主任,其他副总为副主任,各部室、分厂主要领导为成员。将能耗指标细化分解,制定年度完成目标,分阶段进行考核落实,完成目标的进行现金奖励,完不成的则进行扣款。

其次:结构优化。钢铁企业是高能耗企业,结构优化则是钢铁企业节能工作最重要的环节之一。一方面,我公司通过深入对标考察,大力推进结构调整、淘汰落后;另一方面,积极推动用能结构调整,科学合理地配置各类能源。

再次:技术节能。引进先进的技术和工艺,提高能源利用率、减少排放,是我公司节能减排工作的基本方针。先后投资建设了煤气发电、转炉蒸汽发电、烧结余热发电和渣水换热供暖工程,节能效果显著。

最后:科学计量。对水、电、风、煤气、蒸汽等各种能源介质的计量检测设备进行完善,提高计量工作的准确性和科学性,实现能源定额消耗管理,为建立科学的能源管理、调度、考评体系创造前提条件。

随着能源管理工作的逐渐深入,节能效果逐一显现:

吨钢综合能耗降低了18.88kgce/t,下降了2.93%,炼铁、炼钢、轧钢工序节能效果显著。

四、对标经验总结及计划

首先,要感谢各级政府部门通过对标行动,为我们企业之间搭建了广泛交流的平台,使得大家互促互利、共同进步。

其次,对标行动打破了各企业固守自闭的现象,好的经验、好的生产理念得到了全面推广,随之而来的是指标和效益的提高。

虽然,我公司通过对标取得了一定的成绩,但与标杆企业仍存在较大差距,我们会将对标纳入我公司一项日常工作中来,并制定长效机制,长期坚持下去,争取在今后的工作中取得长足进步,为创效益,为迁安、为唐山的城市化建设添砖加瓦。

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