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10年覆盖件检验站工作总结

发布时间:2020-03-02 11:32:57 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2010年棚箱检验站工作总结

2010年中,检验站在检验科的领导下,棚箱质量水平比上年提高8%以上,回顾一年来主要做了以下工作:

思想观念进一步转变,时刻牢记“目标可行,措施正确,执行到位”的十二字方针,由原先的被动解决问题,变为主动、积极地去发现问题,改变过去的自认为不是问题的问题,重新定位认识。组织全站员工进行不间断学习,并认真组织学习车辆厂1-9月份的晨会纪要,特别针对组织纪律、规章制度、质量工作的要求做好笔记,深刻领悟。端正工作态度,转变工作作风,尤其领导对质量人员提出的4个要求、3个意识、“勤奋、廉洁、忠实、上进”八个字,做到熟记,深刻领会其中的内涵,严格要求自己。进一步以实际行动,落实为装配车间、为试车服务。首先对驾驶室、车箱进行严格控制,对装配车间反馈问题、市场反馈问题、质管部检查的问题及时查找原因,立即整改,隔一段时间,进行监督检查,防止反复出现。特别是下半年针对廉洁奉公,专门学习了2遍《检验员言行、廉洁奉公责任书》、《管理人员爱岗敬业承诺》,根据要求条款各人自查问题,找出不足,特别注意说话平和,不能有过激的行为和举动,正确对待退货和及时信息反馈,在工作中进一步提升工作作风和服务形象。

每月驾驶室、车箱主要项目抽查日程,定期对其抽查,养成习惯,有效避免了一问题多日不查或漏查现象;每天早晨对成品库、白件、蓝件进行巡查,及早发现问题,及时处理,发现批量、重大问题及时上报并及时处理;勤与车间、成检主管沟通,每天不低于2次到装配车间组棚线和下线口处了解、发现问题,及早找出原因,及早控制、整改。对批量及影响较大的,及时上报检验科,及时对质量问题处理,确保生产的正常、有序进行。

针对今年装配车间一次送检合格率达到85%,力争90%,继续按照标准严格控制,按照PDCA循环开展工作。对影响一次送检合格率的驾驶室、车箱的问题,及时解决,进行汇总统计。针对难点问题,3月24日召开了三大件现场会,对存在的问题本着先易后难,先整改焊接、制作、材料的问题,再进行控制模具的问题。3月份旺季来临时,车箱质量水平很不稳定,为保证车箱质量不下滑,并且保证检验进度,加上奥翔产量大且质量比较稳定,从驾驶室检验员抽调一名检验员去检验车箱。今年旺季持续时间长,每周不低于3天晚上加班,因驾驶室检验人员少,晚上7:00-9:30白班检验员加班加点,保证旺季检验进度和质量。

截至12月底,在生产过程中因设计存在问题提出合理化建议13条被采纳;对车箱上下之间对垫铁重新进行规范制作,消除了车箱在运输过程中挡板磕碰、滑落现象。制作了车箱大箱支座高度模,小金龙前风窗玻璃检测模,大金龙横梁左右位置检测模,提高了检验效率及准确率。

全年五次会展样品车,自接到调度单后,督促厂家从严从细制作,以及根据各品种易出的问题、注意的问题,做到心中有底。送检后严格把关,从外观、焊接、密封、缝隙等方面全面检测,边指导三包人员维修,把先前在地上检测,改为在推车上检验,大大减少了因底部看不到而漏检存在的质量问题。全力以赴,既保证了进度,又保证了样车水平的提高。

对新产品改进改型处理单:及时传达给各检验员,由各分工责任人每天负责记录在黑板或大本上,核对送货数量与要求库存数量,快到控制数量时,及时告诉其他检验员。进行对奥翔驾驶室的车门前导轨位置不稳定,因模具拉延存在起皱、冲裂、变形等,对老式驾驶室的前围上装饰板固定孔手工钻的,下发整改通知,督促到规定日期必须整改,除小金虎外,老式驾驶室装饰板全部用模具冲的,保证了装配质量。对车箱底板存在焊瘤、烧穿、开焊、划伤、变形,以及挡板反弹现象得到了明显控制;车箱图号、外形尺寸的打印,做到了清晰、准确;前撑拐弯处起皱缺陷也得到了有效的控制;后立柱上端堵板、吊耳边弧打磨得平整、圆滑,纵梁平面度也得到了有效控制。

遵守公司的规章制度,尤其在安全方面,安全意识进一步提高,全站人员除步行或骑自行车的,全部配戴头盔,自觉放在办公室指定处;针对各人提出的在内部实施考核制度、奖金二次分配,对出现质量问题的责任人,要求控制的问题未控制、违反劳动纪律、未完成工作安排,予以考核,奖励未出现问题的人员以及工作负责的人员,调动了积极性。端正工作态度,改变了先前说话随意、语言生硬、面无表情的工作作风,一步一个脚印地践行《爱岗敬业承诺》,廉洁奉公,尽职尽责。

每天班后会,及时传达当天的质量问题,传达公司、检验科的制度、文件、会议精神作好笔记,针对自身不足,着重在团队建设、廉洁奉公、执行力方面下功夫,经过整治,其精神面貌、素养得以很大提高。

现场卫生大有改观,制作了用于对照驾驶室的前风窗玻璃的存放架,制作了挡风板模具的存在架,对所属卫生区域,采取不定时地拾洒落的零件;对办公室的卫生进行分工负责,加强监督。按照实施项目推进5S管理,并推行到生产中去。

积极落实节能降耗建议、积极采纳合理化建议,如:先前根据车箱维修数量分开缺件、其余问题两类,减去平均数进行考核,存在起效不大;又改为当月与上个月相比较,数量增加的进行考核,数量减少的进行奖励。每月根据装配车间反馈的驾驶室质量问题进行对责任人考核,又重新调动了员工的积极性。

存在的不足:

1、全年制作模具、检具较少。

2、团队建设,廉洁作风今年8月份车箱检验员的作风问题,全站成员的积极性未充分调动起来,还存在懒散、责任心不强等。

3、执行力度不到位,先前控制好的问题,没过多久又开始出现。以及安排的工作,未按照要求去做、去执行,打折扣。

4、驾驶室、车箱的质量水平虽有所提高,但提高幅度不大,与领导期望、车间装配及入库过程中存在的问题、市场满意度还存在很大差距,老式驾驶室因模具磨损而导致的冲压拉痕、不到位、变形不平整,车箱的漏焊件等老问题未得到根本控制。

5、管理不到位、检验不细致,挡风板方向机座出现一次批量位置偏问题;车箱检验员言语、作风等存在服务差问题。

二〇一一年一月一日

国内外轿车覆盖件冲压模具设计概况

10年工作总结

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10年覆盖件检验站工作总结
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