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7、8、9月份工作总结

发布时间:2020-03-01 17:47:03 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

7、

8、9月份工作总结

7月份做完了两套冲孔模,这是第一次做冲模,开始感觉有点无从下手,好在上科室后又到金工、铆焊、天颐等车间实习,现场接触了板料的冲形冲孔过程,有了一个感性认识。在这个基础上,我有找到相关模具设计书籍,学习了模具设计方面的基础知识、基础理论。在有了一些设计理论知识以后,我便开始初步设计冲孔模,遇到不懂的问题,我会先查资料,然后跟同事讨论,结合设计资料理论和我们厂模具设计经验,逐渐的找到一些设计思路和设计技巧。对模具的认识从模糊到清晰。我们科室的同事在模具设计方面比较有经验,有一些事半功倍的方法。在他们的帮助下,我在设计过程中思路清晰,设计速度也比较快。

让我非常高兴的是,自己在模具设计方面有了零的突破,填补了自己在这方面的知识空缺,自己在技术工作方面又有了新进展,提升了自信心。做完之后,心里面高兴了好长一段时间。他们都说是我的\"处女模\",感觉挺好玩的。

在做模具的同时,总装车间的事情也需要处理。在7月初,机油加油管路出现了一点小问题,后来加装了一个电磁截止阀,解决了管路过长引起的流量不稳定问题,该工程可以算是圆满完成了。这个工程过程比较\"坎坷\",前后经历了好几次的改进,有几次都觉得思路都没有了。

1、最开始的方案是把齿轮泵放到发动机分装处,连接好管路以后,直接从储油箱里面抽油。这个方案第一次试验便证明是行不通的。抽的油断断续续,还夹杂着许多气泡。不仅计量不准,而且抽油速度慢,效果比没有改进还要差。第一方案宣告失败。

2、第二方案是在发动机分装处齿轮泵前面加装

一个缓冲油箱,该油箱有100升的容积,抽油时,该缓冲油箱可以提供一定的油,以弥补管路流量不足问题。在加油间隔期,缓冲油箱形成的真空可以从储油箱里面吸油,形成自动补充油功能。这个方案,初看起来应该是没有问题的。我当时也是挺有把握的。但是,用一用,问题马上出来了。齿轮泵抽油时,转速比较快,抽油速度较快,在缓冲油箱内快速形成真空,在形成真空过程中,极低的压力使得齿轮油蒸发形成油气,真空立马消失了。没有了真空,缓冲油箱便失去了它应有的作用。第二方案也宣告失败。

3、缓冲油箱会产生油气,那么想办法把油气抽掉应该可以了。第三方案便是抽掉缓冲油箱上部的油气。于是,便和维修工段的师傅,改进了缓冲油箱结构,增加一条抽气管和几个阀。抽气也是用齿轮泵。即抽油抽气用同一台泵。齿轮泵抽油速度快,又增加了回油管。开始用的时候还行,没有什么大问题。但是要隔一段时间抽一次气,勉强可以用。用了大概一个月,可能是阀经常开开关关的,工人反映这个设备越来越不好用。隔十几二十分钟又要抽气,抽气时有会抽出一些油,不仅麻烦,而且也造成了计量不准问题。眼看第三方案又要失败,得想办法挽救阿。经过研究,我决定关掉回油管。关掉回油管以后,效果马上出来了。抽一次气可以用两个小时。我想,终于可以松口气了。哈哈。还在洋洋自得时,问题又出现了。大概是用了几天吧,车间师傅说,回油管爆了。爆得到处都是油。我去车间一看,吓了一跳。怎么搞成这个样子了。叫师傅换一根回油管暂时顶着。第三方案最终还是宣告破产。

4、修修改改不行,得换大动作了。第四方案便是把齿轮泵移到储油箱一边,把油压过来。开始的三个方案都是用吸油的方式。压油方式不会产生气体,受气密性影响小,但是,泵和油机相

隔二十多米,要同时控制才行。又得叫维修工段的师傅帮忙了。让他们把一根控制线从这边拉到那边,而且要从屋顶上面过,搞了两个中午才搞好。然后便叫他们改,重新布置管路和电路。一切准备就绪,开机加油,抽了一下没有见放应,没有油出来。怎么回事?忽然间,我看到缓冲油箱壁往外鼓,看起来马上就要爆炸了,但是油机就是不出油。我马上关掉开关,再抽一下,缓冲油箱可能会爆炸。缓冲油箱哪里承受得了那么高的压力阿。我就纳闷了,这么高压力,怎么不出油?还好,我在大学学过流体力学,想了一下便明白是怎么回事了。 管路的动能转化为缓冲油箱内油的压力能,压力能要再转化成缓冲油箱出口接头处的动能才能产生速度。但是在这些转化过程中,能量损失很多,效率不高。所以,油机就是不出油。拆掉缓冲油箱,重新布置管路,开机试验,嘿,可以了,油出来了。高兴得要死。但是没有过几天,问题又来了----计量不准!!难道这个方案又要失败?

5、我该怎么办?这个时候思路都不明朗了,感觉无计可施了。是油机问题吗?应该不是。我便去现场看,边看边想。又从流体力学的角度去想,又从加油机的结构上去思考。终于找出问题的所在。管路过长,泵停了之后,油还在流动,而加油机上没有装截止阀。我便买了电磁截止阀装上,与泵及加油机同步控制,油机一停,截止阀马上关闭,不会多流出油。到此为止,整个工程便告一段落。

每做完一件事,都能感觉到有很大的收获,很有成就感,信心更加充足。

七月末到八月初,到长春出差,去YQ总部考察学习。他们在很多方面比我们有优势,大致有以下几点:

1、现场管理井然有序。走进YQ总装车间,第一感觉就是干净、整齐。零部件摆放整齐划一,工位器具布置井井有条。地面也非常干净,有专门的保洁公司帮他们做保洁工作。相比之下,我们厂就显得太乱了。虽然说我们厂有我们厂的厂情,但是我觉得,最主要的原因还是我们自己没有重视这一块。我们场地有限,人员有限,但是把零部件摆放整齐是不难的,保持工作场地的整洁也不难。有时候见到经销商过来参观,我都有点担心,他们看到如此混乱不堪的场地,肯定会对我们厂产品质量提出质疑。生产场地现场质量,跟产品质量有着直接的联系。我们厂的清洁卫生是由工人搞的。像金工、铆焊车间,工人自己搞问题不是很大,因为他们基本正常上下班,下班前搞一下卫生无可厚非。总装车间,有时候停线都七八点了,累得不行了,再搞一下卫生,肯定是随便搞一下就算了。久而久之,现场脏乱不堪。还有很多工人下班还要配料,忙的时候,晚上八九点才下班,工人过于疲劳,疲劳的工人,能装出什么好车;疲劳的工人,脏乱的现场,更加装不出好车。

2、产品设计严谨。看他们的各种车型,每个设计环节,都力求做到最好。当然这样会提高成本,但是,严谨的设计是整车质量稳定的必要条件。我们厂的产品,设计过于匆忙,没有时间去精雕细琢,以至于我们厂的产品比YQ总部车型粗糙不少。现在的用户,他们的思维方式已经在变化,我们必须要跟上这种变化。

3、设备先进。这点我们没有办法比,我们也没有必要比,我们立足厂情就行了。

4、工艺文件齐全。他们在这方面比我们做得好。我们要向他们学习。

完整、有指导意义的工艺文件,能帮助工人提高装配质量。我们要逐步完善我们的装配工艺,尽快编好作业指导书。

5、奖罚措施合理。他们比较合理的奖罚制度。有奖有罚,才能充分调动工人的积极性,增强工作责任心。不管是工艺过程改进或者是零件结构改进,哪怕是很小的方面,都能得到应有的奖励。因为已经形成了一种制度,工人在工艺改进方面做得比设计人员还要多,充分的利用了人力资源,提高了效率和效益。

6、零部件输送方便快捷。

7、工装、工位器具与零件配套,且通用性较好。像驾驶室吊具、方向机分装工装等,都是很好的工装,通用性强,能有效的保证生产节奏的平稳性。

7、

8、9这几个月,车间生产不忙了,我们科室的工作相对也没有那么忙了。在这期间,除了做工艺工作之外,还学习了UG,感觉UG比PRE要好用,功能齐全且强大。如果能够非常熟练的掌握UG,能使我们的工艺及设计工作效率提高不少。在工作的间隙,我会打开UG,弄一弄,一点一点地提高。积跬步以至千里。

从YQ回来以后,做了一些工装和工位器具。设计并安排做了驾驶室吊具;设计并完成了打气工装,现在设计了另外一种打气工具,更加好用。同时,还做了液压油筒架子、挡泥板架子、工作台等。

此外,编写了多轴车调整作业指导书,欧三机装配工艺工序卡。增加了每个车型整车上检测线工艺并加入数据库。9月下旬处理长头驾驶室前

照灯调试问题。

在总装实习将近一年,上到科室主要也是负责总装车间,可以说,对总装车间感情是最深的。但是,不可否认,总装车间是几个车间中最差的。为什么差,就是大家都明白的一个问题:思想上不够重视,思想不端正,心态没有摆正。装车随随便便,质量意识极差。正式工这样,临时工就更加不用说了。现在的卡车厂,都是雇佣大量临时工,不单我们厂;几乎所有卡车厂家都是订单制生产模式,规模大的厂家是订单加计划制。他们能处理好这样的矛盾,我们也一定可以找到解决我们厂问题的方法。

9月份的这段时间,一直在准备总装车间工人技能培训方面的工作。这是一项非常重要但也非常有挑战性的工作。虽然说做好这项工作不容易,但是,我们还是会尽最大的努力去做,尽量做到最好。

我们的工艺工作,也要转变方法。我们要更加实际的放映问题,及时解决车间问题,并且要多与车间师傅交流,了解他们有什么需要,从他们的实际需要入手,一个一个的解决问题。跟他们交流,要更加虚心,他们工作这么多年,在很多方面有他们独到的见解,他们的意见,往往会使我们的工作事半功倍。

我相信,只要我们努力,我们的工艺工作一定能跨上一个新台阶。

科员:xxxxx

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