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烧成系统大修工作总结

发布时间:2020-03-01 17:12:56 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

大修工作总结

****年烧成车间的大修工作,按照年初公司工作规划和《**车间**年大中修计划》,在公司领导的正确指挥和各职能部门的组织协调下,全体员工的齐心协力、努力拼搏下,这次大修工作取得了圆满的成功。结合车间生产线设备当前实际运行情况,采用“检修大协作”运行模式,坚持“安全、优质、高效、文明、节约”的检修十字方针,从提高检修质量入手,加强领导、不断完善大协作制度,强化管理,细致制定检修项目。通过车间领导班子和每一位员工的共同努力,使得烧三车间的检修任务能够按照计划目标,较为圆满顺利地完成各项检修任务。

此次大修从3月21日10时18分大窑止料开始,到4月11日16时40分回转窑投料为止,共计检修时间为510小时22分钟 。涉及工艺、机械、电气、自动化等专业领域,其中机械设备大修项目计划28大项,297小项,全部按计划完成。按照总部春季检修要求,计划检修结束时间为4月9日,但在检修时发现滑履瓦瓦面烧损严重,需要外委挂瓦,影响了工期。

一、大修任务的完成情况

设备检修:

(1)外委维修检修情况:此次大修外委维修项目共计9大项,分别为原料磨滑履瓦重新刮研、增湿塔壳体补焊、生料磨排风机、窑头排风机叶轮修补、三台电收尘包保、循环水管清洗除垢、选粉机及管道贴耐磨陶瓷、滚筒挂胶等,全部按计划完成。

(2)厂内协作检修情况:本次检修机电设备大修项目计划28大项,累计297小项,分别为原料磨磨内端盖板、阶梯衬板、波纹衬板全部更换,端衬板、蓖板部分更换,出磨斗提链条全部更换、斗子部分更换,选粉机笼型转子叶片检查更换、导向叶片部分更换;煤磨衬板、蓖板部分更换,K6风机叶轮检查更换;窑头胴体裂纹补焊、铁砖全部更换、窑三次风管挖补并横焊槽钢做筋板;篦冷机曲拐铜套、1

钢套、外托辊铜套、钢套检查更换,弧形阀更换2个,篦冷机篦板、盲板检查更换调整间隙,斜车轨道、斗子、行走轮部分更换、液力耦合器更换,预热器三级挂板改造更换、胶带斗提斗子、螺栓检查更换;高温风机重新做平衡;取料机链条全部更换、刮板部分更换,行走轮更换等,全部按计划完成。

(3)车间设备检修情况:车间检修本次除承担设备加油、地脚紧固、收尘易损件更换、皮带托辊更换、设备密封治理和设备常规检修项目外,还承担近90项设备维修更换任务。其中包括篦冷机更换篦板、盲板,斜槽更换透气层,风机更换轴承,上料皮带更换等项目,经过车间全体工人共同努力,车间承担项目也全部完成。

(4)跑冒滴漏问题治理情况:本次大修中治理各种跑冒滴漏问题共计20余项,分别为窑主减速机输出轴、窑头电收尘下绞刀减速机、预热器分格轮、粘土吊车轴承、Q1皮带减速机处理漏油、Q2皮带减速机漏油、篦冷机篦下拉链机减速机、高温风机轴承座、原料磨、煤磨滑履轴承、主轴承及稀油站管路漏油处理;窑、篦冷机顶棚、预热器DD炉顶盖、下料管焊接修补,各下料溜子修补等均按计划完成,设备漏风治理四处:生料磨入料端和中卸仓漏风治理,高温风机和小高温风机轴端漏风治理。

电气及自动化检修情况:

(1)、对大型设备如原料磨主排风机、高温风机等进行振动检查,对振动较大的设备重新做动平衡。

(2)、关键部位电机全部解体检查,电机轴承逐一检查游隙、滚动体、滚道,对超差轴承坚决更换。

(3)、对高压电机进行引出线检查,更换碳刷对电机进行清灰处理。

(4)、对设备电气控制柜进行清灰、接线端子重新检查。

(5)、车间与电工联合校对设备硬连锁,做好记录。

(6)、计控人员对热偶及数显表进行检验,与车间沟通重新确认设备跳停软连锁值。

二、大修资金的使用情况

设备检修计划费用为 390万元。其中,修理费计划350万元(备件费用290万元,外委施工、人工费用60万元),实际发生费用:备件费247.61万元,外委人工费用102.9543万元(其中工艺外委费用73.3398万元,机械外委费用29.6145万元),比计划超支42.9543万元,原因是**车间大修之前煤耗一直偏高,为了降低煤耗,对喷涂较薄的地方(主要是平管道、三次风管)铲除并重新喷涂,所以喷涂量比较大。机物料计划40万元,实际发生41.1万元。

****车间2012年大修费用统计表

单位:万元

三、大修备件采购及使用情况

本次大修备件计划采购共计84项,实际采购84,车间出库83项,出库率为98.81%。采购进厂未出库备件只有2块撒料板,由于目前预热器撒料板还能使用一段时间,所以暂时存放在备件库,打算下次检修时视情况更换,不会造成库存增加。

本次大修使用了库存积压备件,原料磨滑履凸球体一件,金额3.4712万元,

凹球体一件,金额3.6264万元,生料磨滑履瓦两件,金额6.9578万元,斗提环链767条,11.9652万元,本次大修降低原库存共计26.0206万元。

四、大修质量验收情况

1、检修前设备验收指定专人负责,具体项目安排固定人员全程跟踪,规定问题汇报程序。专业性较强的项目如轴承检查、间隙调整、对轮找正验收由车间安排专业人员验收。

2、完工的项目立即填写验收报告,指定验收人员要签字,开机试车出现问题要追究验收人员责任。

3、设备试车通知设备处、动力部进行联合验收,当场填写试车验收记录。

4、外委施工项目实行岗位跟踪,工段把关,车间监督形式,全力将检修质量看紧抓牢。检修完成后通知设备处、动力部进行联合验收。

五、积累的经验

大修工作能够取得圆满完成关键在于公司领导的高度重视,在于车间制订计划的翔实,在于物资准备充分,在于人员安排得当,在于各兄弟车间的通力合作,按计划实施检修,提高检修质量,彻底排除设备存在的隐患。为了确保检修彻底,达到不漏项,**车间从年初就开始紧紧围绕大修计划去布置大修工作。同时在检修过程中车间对平时不易检查的部位,进行了彻底检查,排除一切制约生产的设备隐患。

此次检修过程中,我们及时发现并处理了一些设备隐患,如检查原料磨滑履瓦时发现瓦面严重烧毁温度较高,粘土破碎机电机轴承位置磨损严重等问题,并及时与有关部门联系协商解决,彻底消除了隐患。

检修强化安全意识,狠抓安全文明检修,实行现场规范化管理、争创优质工程。今年大修安全文明检修工作较好于历次大修,本次检修前我们就把安全放到检修的第一位,为了把安全工作落到实处,不空喊口号,检修前各施工单位针对与施工项目都填写了《检修危险度预测表》,编制了《安全施工方案》,明确了施工中的危险

因素、并制定了科学的安全防范措施。

在检修过程中,现场检修设专人负责,专人跟踪,并严格贯穿“安全、优质、高效、文明、节约”的十六字检修方针。使得每一项作业都实行了安全预想并作好防范措施,每一项作业达到了保质保量保进度,每一项作业做到了团结协作不怠工,每一项作业实现了工程结束场地清,每一项作业未出现丢失和物资浪费,真正做到全方位文明施工。

六、检修过程中发现的隐患

1、生料磨滑履瓦检查发现瓦面钨金出现剥落,有部分凹陷,发现后及时进行了外委挂面及刮研,彻底解决了存在的隐患。

2、窑头收尘大管道腐蚀比较严重,有部分漏料现象,现场进行了挖补,管道内部重新进行了喷涂,此项目车间做为下一次的检修更换项目。

3、检查高温风机电机负荷侧轴承内圈磨损,深度达到0.5mm,及时进行了轴承更换。

4、煤磨选粉机立轴轴承位置磨损严重,与鼠笼配合相对运动,轴上键槽磨损严重,更换了新的立轴。

5、生料磨排风机主电机滑环内孔与轴装配位置出现间隙配合,轴上键槽磨损,更换了新的电机。

6、窑尾下料舌头高温腐蚀比较严重,现场用耐热钢板进行了补焊加固,此项目作为下次检修的更换项目。

7、电机检查加油过程中发现有四个电机端盖出现磨损,现场进行了加套处理。

七、此次大修工作的不足之处

此次大修也暴露出了一些问题,我们要把他剖析出来,以利于车间吸取教训进行整改,在今后的工作中避免再犯类似的错误。

(1)今年由于大修项目多,各车间协作项目负担重,检修持续时间较长,在

外委维修上,车间没有做好质量监督,如原料磨滑履瓦刮研以后没有做好质量检查,导致滑履瓦运行时温度过高,进行了二次刮研,影响了工期,今后检修计划需要不断完善,尤其是在检修时机上,使计划更符合实际,避免以后再发生此类问题;

(2)我们对一些内部设备的使用情况不是很了解,所以对有些物资的计划还不是很准确,与实际检修情况有差距;

2012年*月大修已经结束,此次检修具有鲜明的特色,体现了亚泰水泥人的拼搏、苦干的工作作风,我们在检修过程中积累了很多宝贵的经验,值得我们去总结、发扬,用以指导我们今后的工作,同时在检修中也暴露出了一些不足,在今后的工作中我们要逐步进行改进。在检修中充分的贯彻了“安全、优质、高效、文明、节约”的检修方针,完善了大协作制度,取得了较好的效果,在各个方面基本上都已达到了公司及车间检修前的既定目标,为车间全年乃至明年大半年生产任务的顺利完成提供了有力的保障,力争尽善尽美的完成全年工作计划,打造一个全新的**车间!

**车间

2012年4月15日

烧成工段工作总结

烧成工段长工作总结

大修工作总结

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烧成系统大修工作总结
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